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我公司年产3万t/a三合一盐酸合成炉为浙江省首家引进德国SGL公司高纯盐酸生产技术,它集燃烧、冷却、吸收于一体且副产蒸汽。采用西安横河西仪有限公司DCS控制。技术先进,可靠。三合一盐酸合成炉(以下简称F7201)于1998年8月2日一次试车成功,生产出合格的31%和36%两种不同规格的高纯盐酸。至1999年2月底,运行良好,产品质量稳定,现就运行情况作简要总结。 相似文献
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河北宝硕集团有限公司(简称宝硕集团)原采用钢制合成炉生产氯化氢气体,从氯氢处理工序送来的氢气经氢气缓冲罐、阻火器.与来自氯氢处理工序的氯气经缓冲罐一起进入钢制合成炉内燃烧化合成氯化氢。氯化氢在空气冷却管内降温到120℃,送入石墨冷却器降温到30℃,进入一级降膜吸收器,与来自二级吸收器的稀酸并流吸收成为合格的盐酸;未被吸收的氯化氢气体从一级吸收器分气口出来,与来自尾气塔的稀酸并流进入二级吸收器的进气口,未被吸收的气体进入尾气塔进行吸收,不凝气经喷射泵后排空。 相似文献
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我厂以往制盐酸,第一次吸收采用传热面积20平方米的膜式吸收塔吸收氯化氢,第二次采用绝热吸收塔吸收,这样一套装置生产能力最大只能达到日产50吨盐酸。由于我厂合成炉改成夹套炉后,余热进行利用,炉子日产氯化氧又提高了50%,原尾部吸收塔能力不足,尾部绝热吸收塔改用传热面积20平方米的(或者 相似文献
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由南通华耐特石墨设备有限公司设计制造,浙江巨化股份有限公司电化厂计控中心配套全自控(含自动点火装置)的日产150t四合一石墨盐酸合成炉于2006年8月31日一次开车成功, 相似文献
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在消化吸收引进合成盐酸装置基础上,改造我厂13#合成盐酸装置采用负压点炉,正压生产的先进生产操作工艺,并在扩大膜式吸收器面积为主的技术改造中,使之达到“一炉两用”,装置生产能力翻一番的目的。 相似文献
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用氢、氯气合成氯化氢的生产,我厂于五十年代投产。由于合成盐酸和PVC树脂的社会需求量不断增加,产量和设备就随着扩大,合成炉由原来的日产10t/炉、30t/炉、50t/炉达到现在的75t/炉。炉子的形状也由原来的橄榄式改为现在的锥形(或锥形夹套式)。盐酸产量由原来的1000t/年达到88年的4.7万吨,PVC树脂产量也由当初的500吨/年达到88年的一万吨以上。这就要求氯化氢生产的设备使用寿命要长,生产要稳定。在六十年代,合成 相似文献
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1991年初,我厂对盐酸工段进行了扩建技改。技改后,盐酸工段生产工艺、设备、规模能力及环境污染治理等方面都有明显的改善。改进后的工艺有以下特点: (1)采用5吨/班合成钢炉,两开一备三套装置,生产能力由年产31%盐酸3500吨增至13000吨,从根本上解决了氯碱平衡生产的矛盾。 (2)合成炉灯头采用三层套管式,采用氢包氯燃烧方式,使氯与氢得以充分化合,使吸收段降膜吸收塔吸收率达到80%以上,尾气塔温度恢复到正常范围,在60℃左右。 相似文献
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乐山市精细化工厂采用三合一炉合成盐酸,该装置采用循环成酸流程,装置单台生产能力达到9500t/a(31%HCl以上)。笔者曾作为盐酸装置工艺负责人指导了这次化工投料试车。笔者认为小型氯碱厂(一万吨级以下)采用三合一炉具有成酸浓度高、吸收效率高、传热效率高、设备投资省、占地面积小、操作弹性大、维修方便等优点,值得推广。 相似文献
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介绍了石墨三合一盐酸合成炉吸收成酸系统及冷却水系统采用的双闭路循环新工艺,指出:采用该新工艺既能提高设备生产能力50%,又有生产高浓度盐酸,同时可节约工业用水35%。 相似文献
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合成盐酸是氯碱行业中主要耗氯产品之一,同时也是重要的基本化工原料。70年代我国主要是“铁合成炉”法合成盐酸工艺,80年代后由于氯碱行业离子膜烧碱技术的推广,以及医药等行业对食品级盐酸要求的提高,高纯度合成盐酸越来越得到重视,而“三合一”炉法合成盐酸的技术也得到不断发展,如炉头均布吸收,合成筒内、外壁全程冷却等新 相似文献
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