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对φ6m圆盘造球机的探讨 总被引:2,自引:0,他引:2
马钢球团厂现有4台网盘造球机,经过5年多的生产实践,虽然取得了一定的成绩,但与国内先进球团厂相比仍有很大的差距。对整个球团工艺而言,造球工序对降低膨润土的消耗、提高球团矿的品位,尤其对提高球团矿的粒度合格率起着决定性的作用。同时,优质的生球是改善竖炉操作参数的基础。 相似文献
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论述了铁精矿造球的基本工艺技术要求,根据武钢程潮铁矿的原料条件,利用该矿球团生产线上φ6000mm圆盘造球机,通过调整造球盘转速、倾角、给料量等技术参数,改变加水地点及加水方式,强化制粒效果,提高了生球成球率及台时产量,生球合格率提高了26.79%~39.77%,台时产量达到30 t/h. 相似文献
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对圆盘造球机内设置的活动刮刀(或固定刮刀)、布料点、加水点等的合理位置进行了研究,认为有的新建球团厂的圆盘造球机的盘内设置不合理,提出了改进措施。 相似文献
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介绍了重钢对2001年3月投产使用的Φ6000mm圆盘造球机底衬所进行的试验改造。对比了不同底衬材质的成球性能,通过合理的材质选择和实施改造,取得了显著成效,试行5个月来,不仅圆盘造球机的盘面工作正常,而且圆盘的成球性能提高。 相似文献
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造球喷加炼钢污泥试验 总被引:3,自引:0,他引:3
造球过程中喷加炼钢污泥,可回收污泥中的有用金属,并可提高造球物料成球性能,增加生球量,达到综合利用的目的。炼钢污泥的泥浆浓度可通过测比重方法进行控制。 相似文献
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济钢球团生产中赤铁精矿配比增加后,竖炉利用系数下降,球团矿质量降低。为了改变这一状况,球团厂实施了竖炉使用高炉-转炉混合煤气改造,并取得了显著效果。在赤铁精矿配比为30%的条件下,竖炉利用系数提高,球团矿质量改善。同时,转炉煤气在球团生产中的大量使用,为济钢提高转炉煤气回收量,实现负能炼钢奠定了基础,也开辟了一条转炉煤气利用的新途径。 相似文献
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武钢鄂州球团厂精矿干燥机自2005年12月投产后,陆续出现托轮轴断裂,托轮、滚圈、挡轮以及大齿圈等部件表面开裂问题,虽经多次修补,始终无法解决,严重影响了生产。通过对出现问题的各部件进行强度和负载计算,从设备结构、尺寸、材质和热处理等方面提出了相应的解决措施。按设计方案改造后,该设备已稳定运行3年多,完全满足了生产要求。 相似文献
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鞍钢球团原控制系统由一套DCS系统实现,由于年代较久,硬件和软件运行不稳定,且备件价格昂贵。为此,鞍钢球团决定对其进行改造。改造采用了美国AB的Control logix控制系统,并更换了原有18台控制柜。改造后,系统运行至今,效果显著。 相似文献
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通过对黄岗梁低锡铁精矿进行模拟竖炉球团工艺的实验室研究,得出合理的工艺参数,为黄岗矿业的竖炉设计及投产后生产实践提供技术指导。 相似文献
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介绍了烧结厂制粒系统自动化控制的设计特点,在现有自动化基础上,充分利用计算机控制及网络技术,成功地实现了制粒自动化控制与原系统的集成,提高了烧结机的作业率。 相似文献