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相似文献
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1.
通过对GH2132合金电渣重熔过程中Ti成分受不同渣系(四元渣系)影响的试验,总结出现用渣系B比以前所用渣系A更为合理,能有效的控制Ti的化学成分、提高钢锭的表面质量、减小合金轴向Ti的成分波动。  相似文献   

2.
浅析GH2132合金电渣重熔Ф550mm锭型中渣系对钛烧损的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
周茂华 《特钢技术》2007,12(2):38-40
GH2132合金是15Cr-25Ni-Fe为基的高Ti低Al型高温合金。用四元渣系(CaF2:Al2O3:MgO:TiO2=76:10:6:8(%))来电渣重熔D550mmGH2132合金,结果我们发现,Ti烧损特别严重;改用二元渣系(CaF2:Al2O3=70:30(%)),另外加大约5%的TiO2来重熔Ф550mm锭型。结果发现,在Ф550mm结晶器中,采用二元渣系对Ti的烧损小于四元渣系。  相似文献   

3.
GH136合金电渣重熔渣系的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
高伟 《特钢技术》1995,(2):12-18
本文论述了GH136合金电渣重熔过程,通过采取适当的渣制度,以获得良好的钢锭表面质量及较为稳定的轴向化学成分,并探讨其机理,试验表明:采用试验用渣比以前沿用的二元渣系(CaF2:Al2O3=70:30)显著提高钢锭的表面质量及轴向化学成分的稳定性。初步认为,试验用渣提高渣-金界面张力:渣中MgO控制在5~10%,能显著降低渣系熔点,MgO还能降低渣中TiO2活度系数,同时提高Al2O3,Ti3O5  相似文献   

4.
周茂华 《特钢技术》2007,13(2):38-40
GH2132 合金是15Cr-25Ni-Fe为基的高Ti低Al型高温合金.用四元渣系(CaF2Al2O3MgOTiO2=761068(%))来电渣重熔ф550mm GH2132合金,结果我们发现,Ti烧损特别严重;改用二元渣系(CaF2Al2O3=7030(%)),另外加大约5%的TiO2来重熔ф550mm锭型.结果发现,在ф550mm结晶器中,采用二元渣系对Ti的烧损小于四元渣系.  相似文献   

5.
研究了一种新型预熔渣电渣重熔GH3128、GH2132合金的钢锭表面质量、易烧损元素的烧损规律。对电渣锭的头尾,从表面到中心进行了Al、Ti等元素的化学分析和光谱扫描。实验结果表明,使用此预熔渣电渣熔炼GH3128、GH2132合金,可以有效的改善钢锭表面质量,并很好的控制合金的Al、Ti元素烧损。  相似文献   

6.
马淑满 《特殊钢》1990,11(3):50-55,22
采用CaF_2—Al_2O_3—TiO_2—Mgo四元渣系冶炼GH33电渣锭,解决了该合金长期以来存在的大晶粒、腐蚀带、中温低塑性和持久性能偏低间题,并从机理上进行了论述,进一步说明了该渣系的可行性。  相似文献   

7.
高伟 《四川冶金》1996,18(4):10-15
本文论述了GH136合金电渣重熔过程,通过采取适当的渣制度以获得良好的钢锭表面质量及较为稳定的轴向化学成份,并探讨其机理。试验表明,采用试验用渣比以前沿用的二元渣系,显著提高钢锭的表面质量及轴向化学成份的稳定性。初步认为,试验用渣提高渣-金界面张力,渣中MgO控制在5-10%,能显著降低渣系熔点,MgO还能降低渣中TiO2活度系同时提高Al2O3,tI3o5活度系数,起到间接保Ti的任用1。  相似文献   

8.
裴丙红 《特钢技术》2007,13(4):26-29
主要讨论了GH901合金采用电渣重熔工艺时,不同Ti含量的母材在电渣重熔过程中经过脱氧荆添加量的调整冶炼出合格的电渣锭,进而得出该合金采用电渣重熔工艺时根据母材Ti含量的不同,添加合理的脱氧剂量。  相似文献   

9.
GH2132合金(1.90%~2.30%Ti)重熔过程中Ti烧损量大(Δ[Ti]0.37%~0.57%),重熔中、后期钢中Ti含量仅为1.83%~1.89%。通过采用(%)CaF2:Al2O3:CaO:TiO2=75:15:5:5渣系替代原CaF270%+Al2O30%渣系,控制渣中不稳定氧化物(SiO2+FeO)≤0.6%、冶炼过程熔速控制从原6.1~6.3 kg/min降至5.3~5.6 kg/min等工艺措施,电渣锭各部位的Ti含量为2.06%~2.21%,Ti烧损量Δ[Ti]降至0.19%~0.34%。电渣锭锻造开坯后取样对夹杂物进行检验,发现通过工艺调整后夹杂物也有明显改善效果,D类细系夹杂物控制在0.5级以下,符合供货要求。  相似文献   

10.
高伟 《特钢技术》1997,(2):5-10
本文论述了GH136合金电渣重熔过程,通过采取适当的渣制度,以获得良好的钢锭表面质量及较为稳定的轴向化学成分,并探讨其机理,试验表明,采用试验用渣比以前沿用的二元渣系(CaF2:Al2O3=70:30),显著提高钢锭的表面质量及轴向化学成分的稳定性,初步认为,试验用渣提高渣-金界面张力;渣中MgO控制在5~10%,能显著地低渣系熔点,MgO还能降低渣中TiO2活度系数,同时提高Al2O3Ti3O5  相似文献   

11.
严波 《特钢技术》2013,(3):23-26,63
GH2132合金电弧炉冶炼过程中,存在混渣、Ti元素难以控制、增c等难点,致使该合金成为电弧炉冶炼最难生产的高温合金之一。本文通过对以上现象的深入分析,结合生产操作实践,得出解决以上问题的有效措施。  相似文献   

12.
通过对GH2132合坌缺陷试样经过金相观察和电子探针分析,确定了斌缺陷属于含W较高的异金属夹杂,并且是在用户的机加工工序中产生的。我公司交付的产品是合格的。  相似文献   

13.
对影响电渣重熔体系渣池运动的因素进行了分析与计算,同时建立了渣池速度场与温度场耦合的数学模型。计算结果表明:电磁力是渣池运动的主要驱动力;此外,渣池温度分布不均匀产生的浮力对渣池运动的影响也很显著,而电动力及金属熔滴在渣中下落产生的摩擦力对渣池运动的影响相对较小。  相似文献   

14.
在计算机模拟的基础上,研究了冷变形对优质高强合金GH2132组织、性能的影响,结果表明,在面缩率10%~40%范围内均可得到内外性能均匀的冷拉棒;然而随着冷拉变形量的增加,棒材强度和硬度提高,而塑性逐步显著降低。通过采用合理参数冷拉形变强化后进行时效处理,得到强度达到1100 MPa级别而塑性仍然优良的优质GH2132合金棒材。  相似文献   

15.
时效温度对高钛GH2132合金性能影响的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在本研究范围内工业生产炉号的统计数据表明,当Ti>2.21%时,GH2132合金经980℃×1 h,油冷+720℃×16h,空冷热处理后,往往出现650℃高温拉伸性能不合格的情况.高温塑性ψ不合格的原因是由于这种高Ti合金在720℃时效时析出的γ'-相[Ni3(Ti,Al)]过多过密,阻碍高温拉伸时晶体滑移和晶粒转动变形所致;720℃时效时高温塑性δ不合格的原因,是在720℃时效时,由于析出了η-相、G-相,消耗了较多的Ti,使γ'-相相对减少,晶界G-相周围γ'-相贫化区的出现,使晶粒易于转动,采取更利于晶内滑移的姿态,同时,在一定应力下试样工作区长度方向上参与变形(拉长)的晶粒数减少,使伸长率减小所致;720℃时效时,个别炉号持久寿命不合格的原因,是由于Ti、Si等元素偏析,导致晶界G-相析出较多,引起其周围γ'-相严重贫化,削弱了晶界,致使合金过早发生断裂所致.当把时效温度降低到700℃后,性能全部合格,是由于在该时效温度下析出的γ'-相和η-、G-等有害相数量减少的缘故.  相似文献   

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