共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
2.
我厂氯乙烯合成转化,自1969年正式开车以来,转化器的合理科学使用一直不十分过关,原料器干燥不合格,触媒也经常结块,从1969~81年经常因为转化器渗漏堵塞,停产停车,造成转化器的严重腐蚀和生产的恶性循环,1973~81年因转化器渗漏停车多次,尤为1981年每月停车达十多次,并有时用大锤砸管内的触媒结块物,造成生产的被动局面。但自1981年以来,我们对转化器的使用做了一些工作,取得了一些成效,自1981年初至今,转化器由于腐蚀还未发现列管、渗漏。保证了生产的正常进行和保证了 相似文献
3.
转化器是电石乙炔法生产氯乙烯的关 键设备。由于转化器循环冷却水对钢管的 电化学腐蚀,造成钢管穿孔,转化器渗 漏,给生产带来严重的影响。我厂自投产 二年后即出现这种现象。虽然曾采用脱 氧、加烧碱调PH等方法,未能取得抑制 电化腐蚀的显著效果。自从一九七八年十 月采用硅酸钠(水玻璃)加入循环水中作 缓蚀剂以后,原有的八台转化器至今未再 发生穿孔腐蚀现象,稳定了氯乙烯的生 产。 相似文献
4.
合成氯乙烯的反应是在气固相列管式固定床催化反应器(一般称为转化器)中进行的。转化器是氯乙烯生产中的关键设备之一,然而,转化器的腐蚀问题一直没有得到很好的解决,在日常生产中造成了许多不必要的损失和浪费。 一九七四年,我厂有两台φ1300mm的转化器投产运行,二十多天后,即发现系统阻力升高,触媒结块的现象,经过仔细的检查观察,发现转化器的列管两端及花板的腐蚀已很严重,分析其原因,主要存在以下几个问题: 相似文献
5.
我厂合成岗位使用的转化器属于列管式热交换器。转化器的列管与管板的连接形式有焊接、胀接和胀焊复合三种形式。长期以来,我厂一直采用焊接方式制作转化器。每台设备都在10万元以上,使用寿命约2年时间。当列管被腐蚀,造成泄漏以后,没有办法更换列管,整台设备就按报废处理。随着企业的发展,生产规模的扩大,原转化器已不能满足生产的需要。开始,我厂选择了化工部化工设备定点生产厂家加工制作了 相似文献
6.
7.
为了减轻和防止转化器腐蚀,我厂曾采取了下列一些措施,取得一定效果。现将这些措施简单介绍如下。 一、转化器涂环氧树脂 我厂转化器最初没有任何防腐措施,腐蚀严重,后来将转化器上部花板与列管边缘采用环氧树脂—玻璃布贴两层,下部花板用环氧树脂涂两层。施工时除锈要彻底,否则环氧树脂—玻璃布附着不好。经使 相似文献
8.
朱健南 《化工自动化及仪表》1981,(2)
在化工生产过程中经常要控制流体的进料量。尤其是两种或两种以上的流体的合成,常采用流量的配比调节。我厂聚氯乙烯车间单体工段,把HCl和C_2H_2按一定的流量比例通入转化器中生成氯乙烯。但是HCl是一种强腐蚀、有毒气 相似文献
9.
我厂聚氯乙烯设计能力为3000吨/年,共有1600×2400毫米转化器三台(均为胀管),每台使用寿命几乎只有10个月,最长也不到一年。损坏的迹象是转化器到管壁穿孔,抽出的管子可以明显看到管外壁被腐蚀得坑坑洼洼,换好这根又坏了那根,每星期要倒触媒三四次,给生产带来很大困难。为解决转化器这一电化腐蚀, 相似文献
10.
11.
12.
目前,在我国树脂生产厂家,采用电石法生产工艺的都有一个共同的问题——转化器腐蚀、泄漏、使用寿命短。因此给生产带来很多问题,生产不稳定、工艺难控制、消耗上升,频繁的翻倒触媒,造成环境污染,危害人身健康。防止转化器泄漏,保证生产稳定,产品优质高产低耗,是各厂家的共同愿望。 转化器的腐蚀大致有三个方面:一是原料气脱水效果差,二是转化器制造质量差,三是循环水对列管的腐蚀。前二个原因,可以采用冷冻脱水、专人焊接的方法解决。关键是循环水对列管的腐蚀,且不易发现,一旦发现,已影响到生产的正常运行,还波及其他转化器。 相似文献
13.
在电石法生产聚氯乙烯过程中,转化器是重要设备之一,其腐蚀泄漏问题也是影响生产的主要因素。 云冈有机化工集团公司树脂厂自1989年投产以来,转化器漏蚀已达40多台次,特别是1995年9月至12月3个月间,就达33台次。由于转化器漏蚀频繁,给安全生产造成严重影响。因此对转化器漏蚀问题的探讨,具有重要的现实意义。 相似文献
14.
15.
在一九七三年十月份以前,我厂硫酸转化器升温,一直是采用的电热炉。以后改为燃烧柴油直接升温。改的原因有二:一是由于电力供应一直比较紧张,加之使用电热炉,因材质还不过关,经常烧坏,送不上电,影响升温操作;二是由于已有兄弟厂使用柴油炉的先例可以借鉴。 相似文献
16.
在PVC生产中,转化器使用的好坏与否直接影响树脂的正常生产。我厂年产树脂能力为2万吨,有转化器12台。1991~1992年,转化器的漏损问题相当突出。据不完全统计,两年间共有42台次漏损;有时一个月漏损达6台次之多。从1993年起,我厂从强化转化器综合管理入手,使其漏损状况得到了较大的改观。 相似文献
17.
我厂硫酸车间采用的是水洗净化、两转两吸流程,年产2万吨。转化工段使用电炉进行升温和热吹。生产过程中转化器温度不正常时电炉用于提温,在使用中经常损坏, 相似文献
18.
我厂工业磷酸生产中的氧化及浓缩精制过程,原是在普通搪瓷反应锅中进行,由于磷酸腐蚀性很强,生产一个月左右反应锅便被蚀穿,经常被迫停产检修,因此解决磷酸对设备的腐蚀是保证正常生产和降低产品生 相似文献
19.
氯乙烯合成转化器常因原料气干燥不合格,触媒要经常结块,造成转化器渗漏堵塞停产停车的生产被动局面。为此,对转化器使用采取了下述方法,取得一些成效。 (1)严格控制原料气流量稳定 一般转化合成气温度应不超过160℃,以避免转化器列管和管板高温膨胀,使转化器管板处渗漏。 (2)保持HgCl_2触媒的干燥 由于转化器必须定期翻换触媒,因触媒 相似文献