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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
为了研究带钢局部高点卷取起筋的控制方法,利用三维弹塑性变形基本理论,并引入带钢塑性流动因子,建立了弹塑性卷取应力和起筋量模型.基于应力函数假设、S.Timoshenko最小功原理和伽辽金虚位移法建立了起筋带钢的应力场分布和可用于在线计算的起筋临界卷取张力设定模型.仿真结果表明:局部高点在径向累积叠加所引起的带钢张力不均匀分布和轴向压应力是导致带钢起筋的主要原因;起筋量随局部高点高度、卷径和卷取张力增加而增大,薄带钢比厚带钢起筋量增幅明显;临界卷取张力随卷径、带钢厚度和局部高点高度增大而减小.  相似文献   

2.
针对热轧带钢在下工序冷轧过程中出现的起筋现象,从热轧角度进行分析,从冷轧带钢起筋位置分析出与热轧带钢断面局部高点、凸度和楔形之间的对应关系.通过对热轧工艺参数的调整,实现了带钢断面大凸度、小楔形和适当的局部高点,减少了冷轧带钢起筋现象,改善了产品质量.  相似文献   

3.
对热轧带钢在冷轧过程中产生的"起筋"缺陷进行了分析.通过大量统计数据,分析了"起筋"位置、成因、"起筋"卷局部高点、凸度以及楔形之间的关系,并对热轧工艺进行了改进,取得了很好的效果,保证了断面适当的大凸度、小楔形和适当的局部高点,大大降低了带钢"起筋"率,改善了产品质量.  相似文献   

4.
针对新钢连退卷出现批量中部起筋的现象,采取从后道工序往前道工序轧制工况逐步排查的分析方法,发现冷轧卷起筋位置对应热轧卷的屈服强度异常偏高,且与热轧轧辊防剥落水是否使用有直接关系.因此,对钢卷热轧生产过程进行技术改进后,中部起筋率降低了97.57%以上,恢复到正常水平.  相似文献   

5.
在冶金工业生产中,带材的卷取过程会直接影响产品的最终质量.卷取张力是保证卷取过程稳定的重要因素.因此卷取张力控制过程的故障诊断具有现实意义.采用偏最小二乘(Partial Least Squares,PLS)对卷取张力控制过程的故障进行诊断.PLS是一种利用统计原理提取过程数据中的有用信息建立过程模型的降维技术.它不仅可以完成数据降维和特征提取,还考虑了输入、输出数据之间的回归关系.通过PLS分解可以降低空间的维数,使提取的主元具有变化度和可区分性,最后根据T2和Q统计量实现故障检测,通过累计贡献图实现故障识别.仿真结果验证了方法的可行性.  相似文献   

6.
川威950热轧带钢的卷取控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
结合川威950热轧工程卷取区的控制,介绍卷取设备、工艺、自动控制系统组成,详细阐述卷取逻辑控制和张力控制、APC、卷径计算、尾部定位等控制算法及思想。  相似文献   

7.
热轧带钢局部高点的原因分析及改进措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
对热轧带钢在冷轧时产生局部高点的原因进行了分析,并提出了相应的改进措施.改进后,精轧机的轧辊磨损量减少了约120~150μm,不均匀磨损减少了40~60μm,从而解决了冷轧料局部高点问题.  相似文献   

8.
胡健 《中国冶金》2014,24(11):31-34
结合2250mm热轧带钢生产线实际情况,对热轧带钢在冷轧过程中产生的“起筋”现象进行了分析。通过对轧辊磨损数据的统计分析,分析了轧辊磨损与带钢“起筋”的对应关系,针对轧辊的“猫耳”磨损情况,进行了原因分析,并采取了有效措施,对热轧工艺和PCFC模型控制进行了优化改进,取得了很好的效果,改善了产品质量。  相似文献   

9.
连续退火机组带钢瓢曲临界张力的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
张利祥  李俊  张理扬 《钢铁》2012,47(6):42-45
 根据金属塑性理论建立了带钢稳定通板的理论模型,并对模型进行求解,求解分为张力加载与辊子转动两步进行。系统地研究了瓢曲的形成与发展,以及辊形与带钢尺寸对带钢瓢曲临界张力的影响等。结果表明:引起带钢瓢曲的横向压缩应力由不均匀拉伸诱发的横向压缩应力和由摩擦产生的附加横向压缩应力两部分构成,瓢曲在带钢传输过程中逐步形成;对比发现有限元模拟的瓢曲发生与长大过程与大生产的情况基本一致,瓢曲的宽度约为2~4mm。并且带钢瓢曲的临界张力随着辊子凸度的增大、辊子平台区长度的减小、辊面粗糙度的减小、带钢厚度的减小而逐渐减小。  相似文献   

10.
卷取温度是影响带钢组织性能的重要工艺参数.在生产实践中,如何提高厚规格带钢卷取温度的控制精度是一个难点.针对厚规格带钢在层流冷却过程中的工况特点,提出了温度场计算模型和对流换热系数模型的改进方法,并开发了一种全新的基于相似策略的自适应模型,以改善卷取温度前馈控制效果.经现场应用证明,本文提出的方案能有效提高厚规格带钢的卷取温度控制精度,其中厚度大于12 mm的带钢平均命中率可达到94.9%.  相似文献   

11.
裴红平  王京 《冶金自动化》2006,30(4):34-36,45
以莱芜钢铁公司1500mm热连轧机层流冷却系统为对象,对如何提高带钢卷取温度控制质量进行了研究。在基于非线性函数分段线性化的预设定模型的基础上,加入了如下措施来改善控制质量:考虑模型中所用变量的波动,对预设定模型进行实时动态补偿;考虑模型中没有涉及到的因素及慢时变参数对卷取温度的影响,对带钢头部进行自学习。运行结果证明所采用的这些措施大大提高了控温精度,能够很好地满足产品质量的要求。  相似文献   

12.
热轧钢带卷取塔形控制方法的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
针时热轧钢带卷取成型过程中产生的卷取塔形问题.从工艺过程和控制过程对各种形态的塔形产生的机理进行了分析.以提高钢带卷一次成材率,提高热轧钢带卷直发率为目标,提出并实施应用新的控制思想和方法.总结出了常见塔形问题的处理方法.  相似文献   

13.
白振华  王瑞  张岩岩  乔旋  钱承  杜江城 《钢铁》2016,51(2):62-66
 针对以往连退生产过程中对带材板形的演变过程只能定性分析、无法定量预报与控制的问题,首先在引入段内板形与段外板形概念的基础上,充分结合连退机组的设备与工艺特点,建立了一套适合于连退机组退火过程的板形预报模型,并以特定连退机组的典型规格产品为例定量分析了段内外板形的演变规律;随后以带材在段内整体板形最好、段内最大板形最小、机组出口板形与目标板形差距最小为目标,带材在通板过程中不出现热瓢曲、跑偏以及震动为约束条件,从张力优化设定入手,提出一套适合于连退过程的板形在线综合控制技术,并将其推广应用到生产实践,取得了良好的使用效果,有效提高了机组的通板稳定性与出口板形控制精度,具有进一步推广应用的价值。  相似文献   

14.
热轧卷取在快节奏换规格生产的情况下易在输出辊道上发生下一块带钢与上一块带钢追尾的事故,现有控制方法完全依靠操作工控制生产节奏,严重影响热轧生产线的轧制效率。为此,通过增加前后两块带钢运行的时间差作为精轧禁止进入的判断条件,该方法能够有效避免当输出辊道上同时输送两块带钢时发生的追尾撞击问题,且可以释放热轧产能,实现轧制节奏自动控制,降低吨钢成本。  相似文献   

15.
肖宏  徐子安  张春杰 《钢铁》2020,55(2):82-87
 带钢卷取过程由于张力的作用会在钢卷内部产生内应力,内应力的大小和分布直接影响轧后钢卷塌卷和内凸等缺陷的产生。考虑钢卷径向和周向弹性模量的差异,以及径向弹性模量的非线性,根据平面轴对称弹性理论,推导带钢卷取过程中内应力的逐层增量求解方程,引入相应的边界条件得到了卷取任意层数时钢卷内每一层带钢径向应力增量和位移增量方程组。基于逐层增量求解方法研究了带钢厚度、卷取张力、卸卷对卷筒压力和钢卷内应力分布的影响,并与试验结果进行了比较,验证了提出方法的正确性。  相似文献   

16.
宝钢热轧层流冷却卷取温度控制的改进   总被引:8,自引:0,他引:8  
针对宝钢热轧层流冷却卷取温度控制系统中,影响卷取温度的各种因素进行了分析,提出了相应改造措施,得到了很好的效果。  相似文献   

17.
The laboratory tests showed that a dual-phase steel can be produced on the basis of the chemical composition given here, providing the coiling temperature is below the martensite start temperature. It is then possible to dispense with an additional air cooling period on the runout table, which is mandatory with production concepts known up to now. The best mechanical properties are attained at a coiling temperature of 200°C. The final rolling temperature should be around Ar3 to avoid a heavy ferrite deformation without softening and, on the other hand, to reduce the yield stress increase caused by aging. Nitrogen aging can be suppressed by the addition of small amounts of titanium to bind nitrogen, forming a dispersion of titanium nitrides. The feasibility of this concept under production conditions was confirmed by means of hot rolling tests on a hot wide strip mill.  相似文献   

18.
董强  张建水 《中国冶金》2020,30(4):64-68
电工钢板形质量要求严苛,无取向电工钢热轧生产中存在的较大楔形,给冷轧等后工序生产带来了严重的困难,成为制约电工钢产品质量的重要因素。首先通过中间坯断面形状测量统计、红外热像观测和轧辊磨损测量等方法对电工钢热轧楔形问题进行分析,然后通过基于电工钢实际材料模型的有限元仿真分析来料楔形、轧辊不均匀磨损和单相区以及两相区温度不均匀分布等因素对轧后带钢楔形的影响。分析结果发现,来料楔形在后续对称轧制条件下可减小但很难完全消除;工作辊磨损倾斜对楔形的影响比支撑辊更大;横向温度倾斜对楔形的影响最大,较小的横向温差即引发巨大楔形,两相区轧制时横向温度倾斜引发的楔形比单相区大。基于以上研究,针对性地提出无取向电工钢楔形控制措施,并分析控制效果。  相似文献   

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