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秦至刚 《煤炭加工与综合利用》1992,(2):24-26
<正> 煤矸石已成功地用作水泥原、燃料,在立窑、各类回转窑上烧水泥,获得节煤、代土、提高产、质量的技术效果和经济效益。能否在沸腾炉内直接烧成水泥熟料,生产水泥,一是可以解决煤矸石沸腾炉电站进入开发阶段大量灰渣的利用问题,二是增产需要量大的水泥,三是提高沸腾炉煅烧技术。我们经过研究,采用加入石灰质原料和少量优质煤(发热量达12.54MJ/kg 即可)的简单办法,在4t,20t 产 相似文献
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公司原有的1套吹风气余热回收电站锅炉(25t/h)所产的3.82MPa、450℃蒸汽并入自备电厂发电后再进入生产用蒸汽管网,该装置自2001年2月投产以来,经过不断地摸索改进,现运行平稳、经济效益明显。公司经过多年技改,现已有92650煤气发生炉14台,25t/h余热锅炉只回收其中9台,另5台吹风气全部放空,既污染了环境,也浪费了资源。因此,决定再上1套吹风 相似文献
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云浮硫铁矿企业集团公司化工厂80kt/a硫酸装置1999年建成投产,以W(S)45%~49%硫精矿为原料,采用沸腾炉焙烧,中压废热锅炉回收高温废热副产蒸汽发电,一级旋风除尘器、电除尘器、空塔、填料洗涤塔、间冷器、两级电除雾器酸洗净化,“3 2”两转两吸工艺流程。投产以来,硫酸装置运行一直比较正常,最大生产能力可以达到262t/d。但是当装置生产能力达到262t/d时,由于设计人炉矿粒径为0.06mm, 相似文献
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白马山水泥厂4号窑是一条设计日产熟料2000t的新型十法预分解窑,该窑自1998年10月投产以来.由于严格的科学管理,不断优化操作参数,平均日产量逐年上升,截至2002年底已超过设计能力,根据烧成系统上况,仍有进一步提产的空间。但就白马厂4号窑实际情况看,平均日产量要提升到2700t以上,需更换一台喂煤量达12t/h的分解炉秤, 相似文献
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HalliburtonKBR(前身为KelloggBrown&Root)公司提出了KAAPplus工艺 ,按 45 0 0t/d能力设计。该工艺主要包括KBR转化换热器 (KRES)、净化器 (借鉴于Braun工艺的一种低温系统 ,用于从合成气中脱除多余的氮和其它惰性气体 )、采用以石墨为载体的钌催化剂的合成圈 3项技术 ,工艺流程如图 1所示。KRES包括 1台转化换热器和 1台自热转化炉。预热后的混和原料 (烃和蒸汽 )分别进入转化换热器的管程 (占 40 % )和自热转化炉 ,氧化剂为普通空气 ,过剩的氮和未转化的甲烷在下游低温净化器中除去。出自热转化炉的气体 ( 940~ 960℃ )进入转… 相似文献
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1概述我厂始建于1970年,合成氨生产能力为5000t/a,后几经改造,现在生产能力达到20000t/a。共有四台2260造气系统,均为传统的单炉配套老流程,即—炉—废热炉—洗涤塔—水封流程。实践证明,该工艺存在许多缺点,主要有:1.1设备投资大,利用率低,如废热炉只用于回收上行煤气和吹风气显热,每个周期只有60%的时间起作用。1.2由于下行煤气的余热不利用,而且废热炉所产蒸汽温度在130C左右,上行煤气和吹风气温度只能降至ZOOC左右,浪费了大量的显热,自产蒸汽量也少。1.3康热锅炉使用寿命短,维修费用高,气流带飞屑多,管子磨损严… 相似文献
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0引言我公司1000t/d新型干法水泥熟料生产线设计生产能力为920t/d(海拔1223m)。1999年8月,由于分解炉炉容小,在窑尾塔架旁增设1台NMFC炉与原TD炉串联。新炉投入运行后,窑系统曾多次出现风、煤、料不匹配、窑炉用风不平衡的问题,影响了熟料产质量。经过几年摸索,结合燃料条件、工艺装备的实际情况,已掌握了最佳的窑炉用风比例和合理的风、煤、料的匹配关系。2001年实现年度达产,2002年生产熟料363621t。目前,窑生产能力稳定在1150t/d以上,熟料月平均28d抗压强度稳定在56MPa左右。1改造后窑尾系统工艺流程图1为改造后的窑尾系统工艺流程。… 相似文献
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山西省介休市光华化工有限公司经过历年的扩产技改,目前已达到年产4.5万t合成氨、1.0万t精甲醇的生产能力,2000年1月份使用石家庄精工化工设备有限公司生产的JR型φ1000氨合成塔内件,并选用浙江工业大学化工厂生产的A301型氨合成催化剂,经过16个月的生产运行,充分表现出该塔生产能力大,催化剂活性好,塔温调节简单方便等优点。2000年1-9月份甲醇未开工,全系统3炉14机生产时,平均每天产540t碳铵,每班盈氨5-7t,每天盈氨近20t。2000年9月甲醇形势看好,搞联醇生产,全系统4炉17机生产,不开脱碳,氨全部转为甲醇,醇氨比控制25%。2000年1月5日至2001年4月25日产碳铵222749t、液氨4160.85t、甲醇8178.95t。效果十分理想。 相似文献
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川化股份有限公司第二化肥厂日产1000t合成氨、1600t尿素装置是20世纪70年代从日本东洋工程公司(TEC)成套引进的第一套大化肥装置,其合成氨装置中的一段转化炉排放烟气量大、温度高(达230℃),不仅浪费热能而且对周围环境造成一定污染。根据我国能源政策规定,大型加热炉排放烟气温度应控制在180℃以下,因此,一段转化炉废热回收十分必要。 相似文献
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川化股份有限公司第二化肥厂日产1000t合成氨、1600t尿素装置是20世纪70年代从日本东洋工程公司(TEC)成套引进的第一套大化肥装置,其合成氨装置一段转化炉排放烟气量大、温度高(达230℃),不仅浪费热能而且对周围环境造成一定污染。根据我国能源政策规定,大型加热炉排放烟气温度应控制在180℃以下,因此,一段转化炉废热回收十分必要。 相似文献