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某硫磺回收装置中的液硫脱气系统现有两路废气,一路来自液硫池气抽废气,一路来自脱气塔废气,两路废气是合并后进入两个制硫炉进行燃烧,为了更有效的控制两路废气,增加可调性与操作性,对控制方案进行优化,达到能分别控制两路进气,并在SIS系统中实现,增加控制的安全性。 相似文献
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介绍中海油惠州石化有限公司240 kt/a硫磺回收装置工艺流程、开工及标定情况,对其运行过程中存在的问题进行了分析并提出了解决方案.通过优化胺液吸收再生操作、采用液硫密闭收集、将S Zorb再生烟气引入一系列硫磺回收装置尾气加氢反应器等措施后,240 kt/a硫磺回收装置总硫转化率大于97.8%,排放气体ρ(SO2)小于100 mg/m^3. 相似文献
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A.V.Tarasov O.G.Yeremin 《硫酸工业》2005,(5):32-35
在开发用甲烷还原法从闪速炉烟气中回收硫磺的新技术的过程中,设计了一种将天然气加入到烟气中的加料系统,以确保气体有效混合,使硫磺产率接近平衡值.根据对硫磺冷凝后还原气的色谱分析结果,将天然气消耗量自动保持在最佳水平.为保证SO2还原装置的正常运行采取了大量措施,以防止烟尘进入催化工段,其结果是大大提高了硫回收技术的效率. 相似文献
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本文介绍了硫磺装置降低烟气二氧化硫排放浓度改造研究。通过对硫磺装置的硫池内的鼓泡器及气源进行局部改造研究,从而降低硫磺装置排放烟气的二氧化硫浓度,从而使装置的烟气排放浓度达标。 相似文献
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湖北大峪口化工有限责任公司(以下简称大峪口化工)现有2套310 kt/a硫磺制酸装置,均为硫铁矿制酸装置改造而成,2套装置共用1套熔硫系统,固体硫磺经胶带输送机送人熔硫槽,在熔硫槽中熔化后溢流进入粗硫中间槽、预涂槽,粗硫用预涂泵送入过滤机过滤后经一级液硫输送槽、一级液硫输送泵送入精硫槽储存,再用泵送入2台焚硫炉.硫磺制酸蒸汽消耗主要在熔硫系统,近年来大峪口化工对熔硫系统进行了技术改造,节能降耗成效明显.…… 相似文献
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P.E.MAHINRAMESHNI 《硫酸工业》2010,(5):41-49
从安全及改善粉碎和成型的角度考虑,通常推荐脱气后液硫中的总H2S质量分数小于0.001%。介绍了6种能够满足该指标要求的主要工业脱气技术。所有脱气技术都采用搅动与气提相结合,有些还采用了液体或固体床催化剂和/或冷却技术。重点介绍了Worley Parsons开发的集液硫脱气于一体的硫磺收集新系统(RSC—D)^TM。该系统采用液体喷射泵代替重力自流收集硫磺,因此所有设备都可布置在地面,而且液硫池可远离硫回收装置。新发明消除了重力自流的约束及堵塞问题,改善了硫收集系统的可靠性和操作性。 相似文献
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介绍了与煤制烯烃项目配套的20 kt/a硫磺回收装置的工艺流程、特点以及装置开工后主要设备运行情况。该装置运行平稳,各项指标均达到设计要求,硫回收装置外排烟气中的SO2质量浓度通常在500 mg/m3以下,硫回收率达99%以上,产品质量合格率100%,排放的烟气达到国家标准要求。 相似文献
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为了实现新型煤化工硫近零排放,介绍了活性焦燃煤烟气净化与煤气脱硫技术的原理、工艺流程及特点,结合2种工艺特点,以活性焦烟气净化再生产生的富SO2气体和煤气脱硫产生的H2S可反应生成硫磺为工艺技术切入点,提出了一种活性焦烟气净化与煤气硫回收技术有机集成的硫近零排放联合工艺,并进行了硫的物料平衡分析。结果表明,60万t/a煤制烯烃项目采用该联合工艺后,可建立起企业内部硫回收利用的循环经济产业链,煤炭中总的硫资源回收率达到85.69%,新增硫磺产能50%,回收硫磺总量为9 254 t/a,可节水60万t/a,且采用活性焦干法烟气净化技术可将燃煤烟气中SO2与NOx等污染物同时脱除,实现了较好的经济与环保效益。 相似文献
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《中国石油和化工标准与质量》2018,(23)
新标准提高了对硫磺回收装置排放烟气的要求,促使现有硫磺回收装置改造,而采用克劳斯制硫和烟气脱硫结合的技术路线,实现新建装置的低投入和低运行成本。本文着重阐述了这些技术及其适应性。 相似文献