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无固相有机盐钻完井液体系由水溶性加重剂(Weigh2)、有机盐(OS-100)、新型无固相加重剂(WGXJ1)为主,辅以黄原胶(XC)、降滤失剂(Redu1)、钻井液用复合金属两性离子聚合物包被剂(PMHA-2)、无荧光白沥青(NFA-25)、提切剂(Visco1)、聚合醇(PGCS-1)等复配而成。使用常规水基钻井液在低压油气层钻进时,钻井液中惰性固相颗粒对油气通道难免有堵塞,对油气开发产生不利影响。为了充分开发利用地下油气资源,保护好油气产层,提出使用无固相有机盐钻完井液在低压油气产层钻进,这样更有利于保护油气层,增大单井油气产量。同时,有机盐无固相钻井液具有流变性好、抑制性强、造壁性好、对钻具低腐蚀、对环境低污染等特点。 相似文献
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针对磺化材料环保性能差以及天然淀粉和单一手段改性淀粉耐温性不足的问题,以玉米淀粉为原料,联合接枝单体丙烯酸(AA)、丙烯酰胺(AM)和N-乙烯基吡咯烷酮(NVP)和交联剂次甲基双丙烯酰胺(MBA)合成了一种抗温环保复合改性淀粉降滤失剂。实验结果表明,该抗温环保降滤失剂抗温达到160℃,抗盐达12000mg·L-1,抗钙达900~1200mg·L-1,且无生物毒性,降解性能良好,与无固相钻井液配伍性优异。并成功应用于海上某油田高温水平储层段无固相钻井液作业中,应用结果表明,抗温环保降滤失剂显著降低了无固相钻井液滤失量并大幅提高了低剪切速率黏度,满足高温水平井储层段施工作业要求。 相似文献
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主要介绍了密度为1.65g/cm2的全有机低固相抗高温完井液体系的组成、单剂筛选过程和配套处理剂配伍性的评价。确定了体系中高密度有机盐基础溶液的配比,即m(甲酸盐):m(有机复合盐):m(盐结晶抑制剂):m(水)为286:44:40:100,以及配套的处理剂——抗高温储层保护剂YH—YBO]的筛选和评价,该体系适用范围广泛,是一种良好的抗高温、低固相、高密度完井液体系。 相似文献
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在深部地层钻进的过程中,在持续高温作用下,常规钻井液增稠现象严重,流变性与滤失造壁性矛盾突出,易受到盐、膏的污染,导致钻井液性能恶化,维护处理复杂,甚至引发扩径、缩径、坍塌、卡钻等井下复杂情况。本文利用甲酸盐具备的优良性能,提出一套抗高温和抗盐、钙污染的甲酸钾高密度聚磺钻井液体系,以满足深井超深井深部盐层钻井的需要。 相似文献
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《中国石油和化工标准与质量》2019,(18):201-202
针对无固相钻井完井液的发展问题,结合目前国内外无固相钻井完井液的研究以及应用现状,分别对无固相钻井完井液用处理剂、甲酸盐无固相钻井完井液、无固相弱凝胶钻井完井液、强抑制聚胺无固相钻井液以及烷基糖苷无固相钻井完井液等五种类型的无固相钻井完井液进行综述,通过对比分析,优选出适用于我国油田单位的无固相钻井完井液,并指明无固相钻井完井液未来的发展方向,为进一步推动无固相钻井完井液的发展奠定基础。 相似文献
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甲酸盐无固相钻完井液体系是一种无毒的水基钻井液,不仅符合环保要求,而且抗温性能好、水力特性好、有良好的抑制性和抗污染能力,特别是与油层有良好的配伍性,有良好的油气层保护效果。本文对其作用机理进行了详细的研究,由此我们不难得出结论,甲酸盐钻井液体系具有很大的发展潜力和推广应用价值。 相似文献
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针对一些低压、低孔、低渗、裂缝发育的油田,在钻并过程中易发生地层渗漏、井眼缩小、卡钻和油气层破损等严重问趣.通过对甲酸盐在钻井液应用中的概括,发现甲酸盐钻井液可控制在较低的密度,具有良好的页岩抑制能力和固相控制能力,抑制防塌能力好,能较好地解决油层保护与井壁稳定的矛盾. 相似文献
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无固相钻井液对保护油气层,提高采收率有着重要作用,并具有流变性好、携岩能力较强、有一定的护壁能力、抗污染能力强、密度低、有利于防漏、提高机械钻速和保护油气层等诸多优点。桩西古潜山深井施工中通过室内实验对待选钻井液处理剂进行抗高温老化优选,现场对钻井液处理剂进行复配,解决了无固相钻井液滤失量大等问题,满足了井下安全及优质高效钻进的要求,为区域钻井积累了经验。 相似文献
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针对渤中19-6区块潜山地层油藏埋藏较深、井底温度较高等情况,选用2种新型聚合物材料,基于高温条件下钻井液性能稳定、井壁稳定和保护油气层三者统一的思路,室内构建了一种抗高温无固相钻井液体系。该钻井液体系在流变性、抑制性、抗高温能力、抗污染能力和储层保护方面都具有显著的优点,抗温可达200℃,滤失量少,滚动回收率高达92.8%,16 h线性膨胀率仅9.2%。现场应用结果表明,电测期间该钻井液体系长时间静止于高温井底,其流变性能稳定、携岩效果好、井壁稳定,起下钻过程中未出现遇阻、遇卡等问题,测试井油气产量均达到预期水平。 相似文献
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甲酸盐钻井液在国外高温高压井的应用效果表明,其弥补了常规高密度钻井液的缺陷,在高温高压井中具有较好的应用前景。为考察在高温高压条件下甲酸盐钻井液的流变性能,以实验室研制的甲酸盐钻井液为研究对象,用Fann50SL型高温高压流变仪对甲酸盐钻井液的流变性能进行了测定,并利用回归分析的方法对实验数据进行处理。实验结果表明,在高压条件下,甲酸盐钻井液的表观粘度和塑性粘度随温度的升高而降低。回归分析表明在高温高压条件下,甲酸盐钻井液流变模式遵循着赫-巴模式;同时建立了预测井下高温高压条件下甲酸盐钻井液表观粘度的数学模型。实验数据验证表明,利用该数学模型计算出的数值与实测值吻合度较高,这为甲酸盐钻井液的现场应用提供了计算依据。 相似文献
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以海上某深井区块为研究对象,使用(w)50%甲酸钾盐水为基液,通过优选及研制抗高温增黏剂、复合降滤失剂以及流型调节剂等主要处理剂,并采用改性铁矿粉进行加重的方式,开发出一种新型抗高温高密度有机盐钻井液体系.室内评价了其基本性能、沉降稳定性、抑制性能、润滑性能和抗污染性能,评价结果表明:该钻井液体系具有稳定的流变性、较低... 相似文献
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高温高密度水基钻井液体系流变性控制及机理研究 总被引:1,自引:0,他引:1
朱春玲 《精细与专用化学品》2010,18(1):24-26
高温高密度钻井液流变性调控是高密度钻井液工艺存在的首要问题,本文通过添加多种抗高温处理剂而复配成几种不同配方,从中选出一种配方作进一步的性能评价试验。考察了老化温度及固相含量对钻井液流变性能的影响,研究了水基钻井液高温作用机理。试验表明,高密度钻井液的流变性受固相含量大小和温度的影响明显,对于高密度钻井液体系,黏土侵污量应控制在4%,钻屑侵污量应控制在5%以内。 相似文献