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本文对炼铁厂原有三台蓄热式铁水罐烘烤装置使用中存在的问题进行了简要的描述和分析,详细介绍了自行改造其中的二台烘烤装置全过程,以及验证改造后使用达到了节能、安全预期目的效果。 相似文献
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高效钢包烘烤装置采用旋流二段燃烧型烧嘴,普通空气助燃,并配备相 应的调节控制装置,实践证明,应用改造后的钢包烘烤装置,钢包烘烤时间由100h降为60h,单包混合煤气耗量由23800m^3降低到16980m^3,保证了钢包的供给,2套烘包装置年效益可达250万元。 相似文献
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涟钢原一炼钢厂是1991年建成投产的60t电炉厂,由于工艺落后、生产效率低、能耗高,生产成本高,于2003年实施了改造,成为目前的转炉炼钢厂,其工艺路线为:50t顶底复吹转炉→Ar站→(70t精炼炉)→150方坯连铸机,主要生产普碳钢、螺纹钢、优质碳素结构钢等。“电改转”后,随着生产节奏的加快,对钢包滑动水口机构进行了改造,但原传统钢包烘烤装置(管道混合煤气加压缩空气)难以满足钢包快速烘烤的要求,由此我们选用了较为先进的蓄热式烘烤装置,并进行了改进,经过实际测试及一年来的生产实践,表明:该烘烤装置设计合理,操作方便,升温速度快,节约能源;有利于降低出钢温度,减少钢包温降损失,进而降低连铸钢水过热度,完全满足生产需要。 相似文献
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介绍了钢水罐烘烤装置的组成,烘烤用烧嘴的结构与特点;空气旋流器角度的选择以及罐盖、换热器的研制与工业试验,以及生产推广应用情况。新烘烤罐装置比原烘烤罐装置罐壁表面的温度平均提高250℃,罐底表面温度提高400℃,钢水罐烘烤时间缩短了50%,烘烤罐装置热效率为65%,节能55.3%。 相似文献
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介绍了马钢第一炼钢厂连铸机中间包水口烘烤装置的创新设计.由原来采用炉式烘烤装置烘烤中间包水口.改为新型实用的引射式负压烘烤装置,介绍和分析、比较了两种中间包水口烘烤装置的结构特点及其烘烤性能.较详细地叙述了新型实用的引射式负压烘烤装置的优点,具有显著的经济效益,可推广应用。 相似文献
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为降低生产成本、提高中间罐烘烤质量,济钢第一炼钢厂对连铸机中间罐烘烤工艺进行改造。以转炉煤气代替焦炉煤气,采用新型烧嘴,通过电动推杆控制烧嘴升降,改造后中间罐烘烤时间由2h缩短为1.5h,烘烤温度由650℃提高到900℃以上,创效益达115万元。 相似文献
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对原有单蓄热式钢包烘烤器进行双蓄热式改造优化实践进行论述,对比改造后烘烤效果,双蓄热式烘烤器的改造能够回收更多的烟气余热,通过调整蓄热蜂窝体体积、优化控制系统等手段,在提升烘烤效果的同时能够减少煤气消耗。 相似文献
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本文简介了节能型烘烤装置的基本构造、工作原理及应用情况。通过与普通型烘烤装置的实用对比,总结出节能型烘烤技术具有较大的优越性,为其今后在生产中推广提供了值得借鉴的经验,对提高钢包烘烤效果、稳定钢水温度具有重要意义。 相似文献
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第三代蓄热式钢包烘烤器采用双蓄热及分级燃烧技术,具有高效节能和环保的特点。韶钢炼钢工序通过技术改造,淘汰原来的单蓄热式烘烤器,采用双蓄热及分级燃烧的第三代烘烤器,收到了好的节能效果。文章主要介绍了双蓄热烘烤器的原理、项目的改造内容及改造效果。 相似文献
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以高炉-焦炉混合煤气为燃料,采用空气单预热的高温空气燃烧技术对钢包烘烤器进行蕈热式改造。使用后效果明显。同时通过工业性对晓试验,对蓄热式钢包烘烤设备的应用效果进行了研究,并对存在的问题进行了探讨。结果表明,新烤包系统节能效果接近40%。蓄热式钢包烤包装置加热速度快,在线钢包温度能升高240℃以上,钢包温度可达1100℃左右,钢包烘烤质量提高,有利于钢水在钢包内的过程温降减少,并提高生产作业率,降低生产成本。 相似文献