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相似文献
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1.
将小规格TC16钛合金轧制棒材在780℃保温2 h,进行了不同炉冷出炉温度、不同第二级退火温度及不同冷却方式的热处理实验,分析了热处理前后棒材的显微组织和力学性能。结果表明:热处理前后棒材显微组织的差异较大;随着出炉温度的降低,强度和塑性均出现先升高后降低的现象,炉冷至530℃后空冷可得到较高的强度及良好塑性;第二级热处理温度越高,强度越低,同时塑性较高;在不同的冷却方式下,炉冷可获得最优的强度塑性匹配。  相似文献   

2.
研究了轧制温度和热处理制度对TB9钛合金棒材显微组织及力学性能的影响。结果表明:在800、850、930℃下轧制的TB9钛合金棒材经810℃×30 min/WQ固溶后,显微组织均为等轴β组织,930℃下轧制的棒材组织更加均匀,轧制温度对棒材固溶后的力学性能影响较小。经510℃×12 h/AC时效处理后,棒材的强度和塑性等综合性能随轧制温度的升高变化不大,抗拉强度全部大于1 300 MPa,屈服强度大于1 200 MPa,延伸率大于10%,能够满足某零件对材料的要求。此外,TB9钛合金的强度随时效温度的上升而减小,而塑性逐渐增加。  相似文献   

3.
何佳源  吴升帆 《南方金属》2023,(5):23-26+31
在国家产能产量双控、能源总量强度双控、碳达峰、碳中和的约束下,为适应新国标GB/T1499.2-2018对热轧带肋钢筋金相组织和性能新要求,提高企业产品竞争力,实现高质量发展,文章通过对粤韶棒材生产线进行工艺技术经济分析。比较了棒材高速轧制和切分轧制二种轧制工艺的优缺点,提出了对原棒材生产线改为高速轧制线并对冷却系统进行技术改造等措施,以达到钢材生产工艺绿色化、钢厂智能化、产品高质化的生产目的。  相似文献   

4.
对不同的热加工工艺及热处理工艺获得的Ti80合金棒材进行了室温力学性能和组织的分析研究。结果表明:Ti80合金棒材精锻时,随着变形量增加室温拉伸性强度逐渐增加,塑性变化不明显,而冲击韧性随着变形量的增加而显著下降;轧制棒材的冲击韧性比相近变形量的精锻棒材略高;室温拉伸性能对热处理温度不敏感,900℃及其以上热处理的几乎保持不变;热处理温度对冲击韧性影响较大,(940~980)℃×75 min/AC的综合力学性能较好。  相似文献   

5.
介绍了唐山国丰钢铁集团有限公司银丰分公司第三轧钢厂,对原有窄带钢生产线采用棒材-带钢在同一条生产线上轧制的生产情况,Ф16mm以下棒材采用切分轧制,产量由年产25万t增至65万t,能同时轧制优质碳素结构钢和低合金钢,拓宽了轧制钢材品种.  相似文献   

6.
线棒材无头轧制技术具有提高产量、设备利用率、产品收得率和降低生产费用的优点,受到了世界各国钢铁生产厂家的广泛重视,我国唐山钢铁公司、新疆八一钢铁公司等先后采用EWR焊接型无头轧制技术,而邢台钢铁公司则采用了Ebros焊接型无头轧制技术。由意大利达涅利公司开发成功的,应用于意大利乌迪内ABS公司的Luna铸轧制无头轧制技术则更是将连铸和轧制组合在一条生产线上,从而更具连续生产的优势。线棒材无头轧制技术值得我们重视和关注。  相似文献   

7.
高纯铪锭经过锻造、挤压等加工手段制备成13 mm的棒材,在600~760℃进行了不同制度的真空热处理,通过对比分析热处理前后棒材的低倍组织、显微组织及室温、320℃高温拉伸性能,研究了热处理对棒材组织和拉伸性能的影响。结果表明:热处理后铪棒的低倍组织没有明显变化;随退火温度的升高,晶粒有明显的长大趋势,在600~760℃退火,晶粒度处于9.5~11级。铪棒室温和320℃拉伸强度随着退火温度的提高而降低,室温塑性则随着退火温度提高呈现出先升高后降低的趋势,而高温塑性随着退火温度的提高而增加。  相似文献   

8.
孔德彪 《设计技术》2002,(2):24-31,9
线棒材无头轧制技术具有提高产量、设备利用率、产品收得率和降低生产费用的优点,受到了世界各国钢铁生产厂家的广泛重视,我国唐山钢铁公司、新疆八一钢铁公司等先后采用了EWR焊接型无头轧制技术,而邢台钢铁公司则采用了Ebros焊接型无头轧制技术。由意大利达涅利公司开发成功的,应用于意大利乌迪内ABS公司的Luna铸轧型无头轧制技术则更是将连铸和轧制组合在一条生产线上,从而更具连续生产的优势。线棒材无头轧制技术值得我们重视和关注。  相似文献   

9.
采用三辊螺旋轧机,在Tβ-40℃、Tβ-30℃和Tβ+160℃三种不同温度下对TB6钛合金棒材进行轧制,研究轧制温度对棒材组织和力学性能的影响。研究结果表明,经Tβ-40℃轧制后的组织为等轴组织,Tβ-30℃轧制后的组织为双态组织,Tβ+160℃轧制后的组织为网篮组织;具有等轴组织和双态组织的TB6钛合金棒材的拉伸强度相当,均高于具有网篮组织的,而等轴组织的塑性与网篮组织的相当,但低于双态组织的;综合分析知,经Tβ-30℃轧制后的TB6钛合金棒材的综合力学性能最优。  相似文献   

10.
Nicoll  R 刘川 《国外钢铁》1996,21(10):62-63
巴德钢公司开发了一种棒材轧制技术,将轧件沿纵向一次切分成四根棒材,这样就能高效而经济地生产小规格的棒材,该系统的特点是投资少且适用于现有轧钢机组。  相似文献   

11.
为了适应深井及超深井应用需求,通过设计化学成分及优化轧制工艺,开发一种兼备强度和低温冲击韧性的油气井用TG22热轧钢带。结果表明:采用化学成分设计为Fe-0.24%C-0.20%Si-1.30%Mn-0.020%Nb时,加热炉目标出钢温度1170℃、中间坯厚度46mm、终轧温度830℃和卷取温度570℃时,热轧钢带力学性能为Rel 506~554 MPa、Rm 654~685 MPa、A5029%~35%、Rel/Rm 0.75~0.82及KV2(-10℃)45.5~63.6 J。  相似文献   

12.
周勇  郎宇平  荣凡  刘培英 《特殊钢》2008,29(1):22-24
通过热模拟试验和20%~60%单道次变形的热轧试验研究了奥氏体不锈钢15Mn-22Cr-0.56N的高温拉伸和压缩塑性以及热轧工艺对组织和机械性能的影响。模拟试验结果表明,该钢最佳热塑性区为1000~1150℃;热轧试验结果表明,15Mn-22Cr-0.56N钢最佳轧制工艺参数为1000~1050℃、40%变形可得到较高的强韧性。  相似文献   

13.
通过改变冷轧过程中的工艺参数,研究了加工变形量、Q值(相对减壁量和相对减径量的比值)对TC16(Ti-2Al-2.5Zr)钛合金管材拉伸力学性能的影响,同时研究了退火温度对管材拉伸力学性能及显微组织的影响。结果表明:Ti-2Al-2.5Zr合金管材具有良好的冷加工性能,当冷轧变形量在25%时可获得较佳的强塑性匹配;当轧制Q值在1.2~2.0变化时,管材强度、塑形均随Q增大而提高,可获得综合性能优异的管材。此外,研究发现随着退火温度的升高,管材强度、塑性及屈强比均呈现下降趋势。  相似文献   

14.
在低温下,TC4 ELI钛合金只能在-196℃下使用。根据某工程的实际需要,开发超低温(-253℃)用TC4ELI钛合金锻棒。从控制氧含量和提高合金纯洁度入手,并在锻造工艺上采用最新"三三一"镦拔组合变形工艺来提升锻棒的组织均匀性,来提高强度和塑性。实验结果表明:高纯洁度是提高TC4 ELI钛合金在-253℃下塑性的基础;"三三一"镦拔变形工艺制得100 mm棒材的超低温力学性能较好,其Rm为1 480~1 510 MPa,Rp0.2为1 240~1 290MPa,A为12.67%~18.67%,Z为27.8%~33.3%,满足工程技术性能指标要求(J901-01-2009)。  相似文献   

15.
简要介绍长钢轧钢厂ER50—6热轧盘条的试生产情况。通过采取控制化学成分、开轧温度、吐丝温度及风冷相变等措施。不断完善生产工艺,使盘条的各项性能达到了标准要求,从而满足了用户要求。  相似文献   

16.
为满足大规格22CrMoH齿轮钢窄淬透性的要求,兴澄特钢在实际生产中采用包内合金化与RH成分微调控制齿轮钢的化学成分;通过控制钢液过热度在15—20℃,采用电磁搅拌工艺和凝固末端动态轻压下技术,并保证铸坯的加热温度和均热时间,保证了成分的均匀性。热轧成品横断面上成分偏析度均〈5%,从而较好地控制了22CrMoH齿轮钢的淬透性和淬透性带宽,J15为33~39HRC,带宽为7HRC。  相似文献   

17.
试验钢SCM435(/%:0.33~0.38C,0.15~0.35Si,0.60~0.85Mn,≤0.025P,≤0.025S,0.90~1.20Cr,0.15~0.30Mo)盘条的生产流程为80t BOF-LF-280 mm×325 mm铸坯-160 mm×160 mm热轧坯-热连轧成Φ16 mm盘条。试验研究了160 mm×160 mm热轧坯由常规轧制工艺(开轧1060℃,精轧930~950℃,吐丝860~900℃,冷却速度0.5~0.6℃/s)和控轧控冷工艺(开轧1060℃,精轧820~850℃,吐丝780~820℃,冷却速度0.4~0.5℃/s)对SCM435钢热轧盘条组织和力学性能的影响。结果表明,随着精轧温度的降低和冷却速度的减小,钢热轧盘条的组织得到改善,抗拉强度明显降低;常规工艺轧制SCM435钢热轧盘条的抗拉强度平均952 MPa,组织为铁素体+珠光体+贝氏体+马氏体,控轧控冷工艺轧制的SCM435钢热轧盘条的抗拉强度平均817 MPa,组织为均匀的铁素体+珠光体。结合控轧控冷工艺原理对钢的组织和性能变化进行了分析。  相似文献   

18.
The effect of hot-rolling conditions on the structure, strength, ductility, fracture toughness, and technological properties of the nonmagnetic steel 05Kh22AG15N8M2F-Sh containing 0.55% N has been studied. A homogeneous and fine-grained austenitic structure forms in the steel upon rolling at 1000–1050°C and a reduction of more than 60–70%. This structure provides the following properties: σ0.2 = 1044 N/mm2, σu = 1172 N/mm2, δ = 32%, ψ = 64%, and KCV = 1.06 MJ/m2 at ?70°C. The possibility of recrystallization of the hot-rolled steel (deformed at 10–90% reductions) is checked upon its subsequent heating to 850–1200°C followed by water quenching. The steel is shown to have high strength, ductility, and fracture toughness and to retain an austenitic structure without cracks or exfoliation upon hot plastic deformation by rolling up to a 90% reduction.  相似文献   

19.
The failure mechanism of DP590-22MnB5(quenched) and DP590-DP590 spot-welding joints is studied through lap-shearing experiments,metallographic observation and three-dimensional finite element simulation.Both joints cracked on the DP590 steel,but the tensile shear strength of the DP590-22MnB5(quenched) joint is greater than that of the DP590-DP590 joint.A finite element model for the lap-shearing experiment is established according to the mechanical properties of DP590 and 22MnB5(quenched) steels and the metallographic analysis of welding spots.The simulation results show that the difference in the axis rotation of the two welding spots causes different distributions of stress and strain,which shifts shear loading condition to opening loading condition.Due to larger axis rotation angle of the DP590-DP590 joint,the stress concentration occurs at the middle of the nugget circumference,and it results in lower tensile shear strength of the DP590-DP590 joint.  相似文献   

20.
Φ22 mm油淬回火(890℃ 300 s油淬,530℃ 1200 S回火)55SiCrA弹簧钢丝(/%:0.55C,1.45Si,0.67Mn,0.010P,0.005S,0.68Cr)的生产流程为铁水脱硫-80 t顶底复吹转炉-LF-RH-280 mm×325 mm方坯连铸-Φ22 mm轧材。试验结果表明,55SiCrA钢Φ22 mm轧材的中心偏析为3级,中心处碳含量不均匀为0.50%~0.60%C,半径1/2处的碳含量为0.54%;中心处试样抗拉强度1430~1455 MPa,断面收缩率39%~40%,半径1/2处抗拉强度1470~1480 MPa,断面收缩率43.0%~45.5%,严重的中心碳偏析(3级)使油淬回火55SiCrA弹簧钢的力学性能明显降低。  相似文献   

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