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现今甜菜制糖生产工艺存在的节热潜力之一,是利用煮糖汁汽加热渗出汁。但是在标准式加热器用煮糖汁汽加热渗出汁效果很差,因为它的温度低,含有大大降低传热强度的不凝结气。为了提高传热系数,必须保证加热器在一定条件下工作:流速约为10米/秒的汁汽部分凝结;加热管中糖汁流速应不低于2米 相似文献
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糖厂煮糖汁汽,数量很大,一般约为甜菜量的118—26%。其中:一砂煮糖汁汽13—18%。当糖浆锤度低或成品工段管理不善时,还要多些。这些汁汽含有大量汽化潜热。过去,都直接进冷凝器被冷水冷凝,热量全部随混合冷凝水带走,送往菜丝渗出器和流送沟中。进入渗出器的热量,受到利用,是合理 相似文献
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根据末效汁汽加热混合汁技术在甘蔗糖厂的应用情况,从理论上分析了末效汁汽加热混合汁在甘蔗制糖生产中应用的可行性. 相似文献
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1 引言基本理论研究已经指出,与石灰乳相比,在预灰中用蔗糖碳酸钙(简称CSC)沉淀渗出汁胶体所得胶态沉淀具有较好的流变学性质。从表一可以看出,用CSC沉淀的胶态物用传统的过滤澄清法即可将具从预灰汁中分离出去,而且不需使用絮凝剂。这表明只要加入相当于对菜0.5~0.6%CaO的CSC就能有效的使渗出汁在预灰后得到良好 相似文献
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文中提出了一种能改进糖汁沉降及过滤性能从而加快糖汁清净的工艺方法:渗出汁(38℃)首先进入预灰桶内,用O.3CaO%~0.4CaO%和40%~80%V/V的过他充沛(等于40%~70%总过碳酸他充计,其温度为85℃)处理20分钟。用2.0CaO%~2.2CaO%进行冷主灰,时间为10分钟,然后加入剩余的30%~60%过饱充沛,再进行热主友,时间为10分钟,温度为85C。经热主灰处理后的糖汁分成两部分,一部分过池充到pHg.0~9.2,另一部分他充到一碳饱充计的最佳碱度(PHil.0~11.卫),经澄清处理,清对送去二碳饱充。渗出汁清净新方法@杨波… 相似文献
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提出了蒸发末效汁汽废热加热蔗汁的新工艺。通过喷射式直接换热器,用水吸收蒸发末效汁汽的热能,然后采用板式换热器,利用吸收了热能的热水来加热蔗汁。如果把蒸发末效汁汽温度控制到70℃,汁汽可以将水的温度从30℃提升到65℃,热水可将蔗汁的温度从25℃提升到60℃,满足了蔗汁一次加热的温度要求。此外还对新工艺进行了效益分析,对于日榨10 000 t甘蔗的糖厂,一个榨季可节约蔗渣25 229 t/a,即节约燃料费1 261万元人民币。工艺达到了节能减排的效果,且效益显著。 相似文献
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1 前言目前,国内甜菜糖厂中普遍采用间断排渣的立式渗出汁除渣器。这种除渣器过滤面开孔直径2.0mm,需用棕刷清洗笛子孔,定时打开排渣口将菜渣及一部分渗出汁一同返回到渗出器中。这种间断排渣的除渣器由于结构上的原因,随着除渣时间的增加,残留于除渣器内筒中的菜渣量逐渐增多,极易堵塞篦子,阻碍渗出汁流通,以至内筒内压力增 相似文献
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我们采用HTL型高抗干扰数字集成电路制成的一台计量桶逻辑控制器具有如下特点:1.采用集成电路为重要元件,仪器体积小,外部连线少,省电,寿命长,维护量低。,仪器体积小,外部连线少,省电,寿命长,维护量低。 2.逻辑线路简单,仅使用了三个触发器和六 相似文献
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主灰时充分进行分解反应,除尽分解产物和饱充生成的碳酸钙,有利于取得颜色浅,热稳定性较强的糖汁、糖浆和多产白糖。为此,拉蒙糖厂于1974年采用了装有型予灰槽的渗出汁加灰饱充流程。 相似文献
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目前一些糖厂都采用冷渐进予灰,冷一热主灰和二碳饱充前加灰的渗出汁清净流程。根据工厂具体操作条件及所加工的甜菜质量,去予灰、冷热主灰、一碳饱充和二碳饱前加灰的石灰耗量不等。上述工艺过程中间石灰合理的耗量对清汁和糖浆质量将产生有利的影响。为此目的曾进行了试验。主要是对予灰、冷主灰和二 相似文献
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介绍了DDS(丹麦糖业公司)糖汁清净方法。概述了特殊的丹麦煮糖方案,一号糖和二号糖混合生产白糖,二号糖不再溶。由于要求成品白糖色值为20个ICUMSA(国际糖品分析统一方法委员会)单位或更低,涉及色素的除去,因此这方案要求很高的糖汁清净、硫漂、蒸发效率。 DDS进行了大量研究工作,试图弄清糖汁清净后色素与糖色值的关系。叙述了起因于甜菜和糖汁中多元酚的色素,是进入糖晶体形成色素的主要因素。特别讨论了与DDS糖汁清净方法有关的、避免由多元酚生成色素的方法。概述了蒸发控制钙盐和pH值期间的重要性,叙述了为此目的加苏打的问题。最后讨论了硫漂对减少色素生成的重要性。 相似文献