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相似文献
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1.
东部过渡带应用压裂措施以来,压裂增产油量对油田高产稳产和稳油控水起到了重要作用。本文针对近几年油井压裂效果逐年变差的实际,对油井含水率、地层压力、油水井注采关系及压裂层段的性质及特点优选不同的压裂方式等几方面影响油层压裂效果的主要原因进行探讨,对压裂措施在今后油田开发过程中的应用起到一定的指导作用。  相似文献   

2.
高台子油层加密新井进行压裂措施以来,压裂增油对区块增油控水起到了重要作用,本文通过对采油井含水情况、地层压力、油水井注采关系及压前调整和压后保护等方面的分析,找出了主要影响压裂效果的原因,对油田开发过程中实施压裂措施改善开发效果有一定的指导意义。  相似文献   

3.
油田三元复合驱采出井部分井进入含水回升阶段,措施挖潜难度不断加大。本文通过对南六区三元复合驱采出井进行选井选层方法的研究,得知回升阶段压裂主要选则动用差、含油饱和度高、产液低、含水低、油水井连通好的层段,可提高压裂增油效果。同时为其他三元复合驱采出井薄差油层的重复压裂挖潜提供一定的借鉴作用。  相似文献   

4.
油田进入高含水开发后期,措施挖潜难度不断加大,选井选层越来越困难,增油效果逐年下降。本文通过对南五区压裂选井选层方法的研究及注水井的压前培养、压后补给,在一定程度上提高了压裂增油效果,同时为其它薄差油层的重复压裂挖潜提供一定的借鉴作用。  相似文献   

5.
东仁沟、韩渠油区长23油层属于低渗、低阻油层,且底水较活跃,在投产和改造中有一定的难度和风险性。目前该区三叠系延长组油层在新井开发和旧井改造时,多采用常规型水力压裂工艺,向人工裂缝中填充支撑剂(如石英砂、陶粒)增大油流通道,提高渗透率。而长23油层束缚水饱和度高,底水活跃。在采用水力压裂时风险性高,易压穿水层。这对水力压裂改造措施及质量控制就提出了更高的要求,通过对本区延长组油层进行精细的评价研究,提出三套有利的施工技术方案,保证了对该区延长组油层改造措施的成功性和有效性,提高了油田开发效益。  相似文献   

6.
特低渗透油层储层物性差,储层流体流动启动压力高,砂体发育规模小,常规方法压裂过程对储层伤害较大,压后产能低、效果差,为有效提高压裂改造效果,有必要采取油层保护措施;由于该区开发层系属于扶杨油层,油层裂缝较为发育,总体发育东西向裂缝,根据裂缝特点,本文开展了依照裂缝发育程度优化压裂工艺、施工参数,合理层段划分,提高成功率和效果等方面进行分析研究,并在此基础上,提出了相应的防护措施,在现场实际应用中取得了较好的效果,,为扶杨油层4.16亿吨探明未动用储量的经济有效开发提供技术支撑。  相似文献   

7.
压裂是低渗透油田油层改造最有效的方法之一,本论文通过对七里村油田主力油层长6油层的岩石破裂后裂缝进行研究,详细描述人工裂缝的形态和延伸规律,从而明确该区人工裂缝类型与形态,并通过压裂后的裂缝检测得到对裂缝更加详细的认识。  相似文献   

8.
周治国 《中国化工贸易》2013,(7):271-271,420
三叠系延长组是内陆湖盆形成后接收的第一套生储油岩系,为内陆湖相砂、泥岩沉积,一。油层分布范围广,但特性差,单井产能低,一般无自然产量,属特低渗透油层。故对于常规钻井,须经过压裂改造后方可获得工业油流。这种油藏,地层压力低、产量递减速度快,为改善井底油层导流通道,提高原油采收率,后期多进行压裂等措施作业。文章重点对2011年度合水油田庄36区块长8层老井压裂的产量效果进行了评价分析  相似文献   

9.
B区块二类油层目的层层系单一、井距小、平面和层内矛盾大、采油井见效后受效不均匀。针对不同见效阶段油水井动态变化特征和主要矛盾,结合单井组特点进行适时有效的个性化跟踪调整,形成了以"梯度增粘"注入方案调整为主、油水井压裂和驱油方案优化等其它调整技术为辅的综合调整模式,提高了中、低渗透层的波及效率,保证了较强的注采能力,取得了较好的开发效果。  相似文献   

10.
近年来,新疆油田在环玛湖地区致密油气藏的勘探开发取得了可喜进展,但开发中面临着致密油体积压裂水平井天然能量开发产量递减快,地层能量不足,采收率低等挑战,针对致密油体积压裂水平井弹性开发采收率低的问题,开展了室内研究与矿场试验,以增油量为评价依据,优化了吞吐时机、注入方式、注入量、注入速度等吞吐参数,选取Ma HW001井进行现场试验,增油效果明显。研究表明:增膨、降黏是致密油藏CO2吞吐增产的主要作用因素;优化CO2吞吐注采参数,其最优参数组合为“CO2+顶替水段塞”组合注入,注气速度为1 2 0~1 6 0t/d,注入压力为15MPa以内,焖井60~80天。水平井体积压裂后,采用CO2吞吐增油效果明显,实现了该区致密油提高采收率的初步突破,同时对类似致密油藏增产提供了重要的指导意义。  相似文献   

11.
针对大庆杨余油层储层低孔、低渗、低饱和度的油藏物性特点及压后产量递减快的问题,为了降低地层油流的渗流阻力,增加地层导流能力、开展了低渗透扶余油层精细地质研究与压裂优化技术的研究与应用,即以精细地质研究为基础,依据地质综合研究成果,对改造目的小层进行纵剖分析,根据不同砂体的展布特点、构造特点、断层发育特点及开发现状等,优化水力裂缝参数,形成与扶余油层匹配的压裂工艺。通过对比分析历年压裂改造效果,发现经过精细地质研究后设计的措施井改造效果良好。该技术手段为进一步提高特低渗透油藏单井改造效果提供了参考思路。  相似文献   

12.
为了尽可能提高X油田薄互油层压裂改造程度,本文利用Procpro PT压裂优化设计软件,分析了储隔层地应力差、施工排量、隔层厚度及加砂方式对薄互层裂缝形态的影响。针对不同类隔层采取针对性优化设计,给出X油田薄互油层的压裂方法。从措施后增油效果上看,2017年薄互油层压裂储层的动用程度大幅度提高,取得了较好的增油效果。  相似文献   

13.
对致密油层的压裂施工过程中,采取最佳的压裂技术措施,实现压裂施工的效果,提高油层的渗透性,提高油流开采效果。对于低渗透储层的开发,为了达到预期的开发效率,需要采取必要的增产技术措施,油层的水力压裂技术措施,增产的效果明显,在油气田生产现场得到广泛地应用。  相似文献   

14.
面对特高含水期油井压裂对象逐渐变差、压前含水逐年升高、增油效果逐渐下降的不利形势,在深化潜力研究搞清现阶段剩余油分布特征的基础上,完善压裂井层优选标准,并根据措施目的层段油层条件不同,利用大量的现场实际资料,建立压裂参数优化曲线,开展压裂效果预测方法研究,探索提高特高含水期油井压裂效果的有效途径。  相似文献   

15.
水力压裂是采油厂低渗透油田提高油井产能的重要工艺措施,特别是近年来,随着低渗透滩坝砂油田不断开发,储层物性差,油井自然产能低,必须压裂投产,统计2001-2009年平均年压裂48井次,累计新井压裂当年产油、老井措施增油38万吨,压裂工艺成为纯梁提高难动用储量的有力手段和技术支撑。但随着特低渗区块增多,泥质含量增高,地层能量降低的现象出现时,压裂效果开始逐渐变差。为进一步提高压裂效果,压裂中油层保护作用显得尤为重要。  相似文献   

16.
油田开发中,二类油层是指有效厚度在1~4m,渗透率在100~400μm2之间,河道砂不能成片发育的油层。随着三元溶液的注入,二类油层采出井的产液能力大幅度下降,针对部分一次压裂后无效或失效的采出井,通过二次压裂的方式,提高其产液产油能力。本文分析一次压裂失效原因,优化二次压裂方案,通过对二次压裂的选井选层及压裂工艺等方面的优选,对部分采出井实施二次压裂,分析总结了二次压裂取得的增油增液效果。  相似文献   

17.
基于鸭儿峡低渗透油藏注水开发的基本生产特征,即注水压力不断升高、注水量不断降低、油井供液不足、产量递减快、采油速度低,对具体井组进行试注效果分析,发现油井主要依靠弹性介质传递能量,最终实现增油目的。针对低渗透储集层存在启动压力,且注水能量主要消耗在井筒附近,压力具有先累积后缓慢释放的传播特征,考虑到低渗透储集层压力传播特征,建议对地层进行压裂和周期注水以调整储集层压力的重新分布,降低注水井注入压力。通过对比分析周期注水与常规注水效果,发现周期注水采出程度高,开发效果好。  相似文献   

18.
吉木萨尔凹陷芦草沟组致密油层具有岩性致密、储层低孔特低渗、天然裂缝不发育等特点,先导试验区水平井采取各种不同工艺进行体积压裂改造,均未达到经济有效动用效果。如何提高致密油层压裂开发效果,实现该区储量经济有效动用,以满足该类特低渗透油藏开发的需求。通过研究该区地质特征及前期改造特征分析,提出了体积压裂新思路,优化方案设计,筛选了水平井配套压裂工艺。在吉37井区现场应用2口水平井,微地震监测结果显示形成了多压裂缝切割储层,达到了体积改造的目的。2口井压后均获得高产,为致密油层实现大规模开发提供了新思路新方法。  相似文献   

19.
我国延长油田是典型的低渗透油田,长期以来主要采用自然能量开发,增产措施以油层压裂改造为主要手段。尽管压裂之后增产效果较为明显,但是地层压力下降较快,产量下降明显。所以对延长油田实施注水开发是及其有必要的。本文主要对我国延长油田的注水开发工程技术进行了研究。  相似文献   

20.
针对部分井段长、层多、各层物性差异大的低渗透油井,采用多层合压油层垂向受效不充分,各层改造不均衡,影响压裂效果,采用填砂逐层压裂施工周期长、难度大、费用高的问题,开展了细分层压裂工艺技术研究。应用结果表明,该技术现场操作方便,成功率高,可实现不动管柱一次压裂两层或三层的目的,节约了成本,提高了增产效果。2009年现场实施7井次,措施成功率100%,平均单井节约压裂作业费用15万元,截止目前,累计增油7899吨,目前7口井仍继续有效,日增油49.4吨,取得了明显的经济社会效益。  相似文献   

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