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分析了络合铁法脱除H2S机理和pH、羟基化程度、溶解氧浓度等因素对脱硫过程的影响;总结了络合铁脱硫液中可溶性铁盐、配体、自由基清除剂、硫颗粒改性剂、缓蚀剂等配方成分的作用;介绍了目前国内外主要的络合铁脱硫工艺LO-CAT工艺、SulFerox工艺、Sulfint工艺、DDS工艺、改良络合铁法脱硫工艺,并作了简要评价;指出络合铁法脱H2S技术存在的主要难题是配体降解、副盐累积、Fe2+再生缓慢、硫堵。开发高硫容脱硫剂配方、高传质效率脱硫设备、优化流程及装置配置是络合铁法脱H2S技术未来发展的方向。 相似文献
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针对我国西部某油田A井区高含硫的问题,利用专业软件模拟和相关实验开展了井场原油气提脱硫技术和化学脱硫技术的研究。在模拟A井气提脱硫的基础上,得出气提法的优化参数为塔压0.3MPa,6层塔板,气提气量和塔底重沸器温度依据气提气充足与否和耗能情况进行调节,气提气量控制在4.7~6.1m3/t,相应的塔底重沸器温度为152.0~41.6℃。对于化学脱硫,通过实验筛选出了适用于A井、主要成分为二异丙基合成物的脱硫剂,并评价了用量、作用时间、含水率、温度等因素对其脱硫效果的影响。 相似文献
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介绍了三高气田(高H2S、高CO2、高Cl-)压力容器设计的基本作法,同时对制造检验过程中出现问题的处理和试运投产的基本情况作了说明,确保了压力容器的安全,装置一次投运成功,最终生产出合格的天然气、凝析油、相应附属产品。该压力容器突破了国内外大型气田的开发,在国外一次投产成功,为今后国外三高气田的开发走出了一条安全可靠、便利实施的新路,这些作法和处理意见为同行们今后的设计、施工提供了参考。 相似文献
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MDEA水溶液压力下选择脱除H_2S的工业试验 总被引:2,自引:0,他引:2
在川东净化总厂垫江分厂第一套脱硫装置上进行了MDEA水溶液压力下选择脱除H_2S的工业试验:当单套处理量为135×10~4m~3/d、压力为4MPa、R为7~10时,酸气中H_2S浓度不低于20%,净化气质量稳定合格。这既满足了后续的分流法克劳斯装置对酸气质量的要求,又显著降低了装置消耗及天然气加工损耗,取得了较大的经济效益。 相似文献
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王开岳 《石油与天然气化工》1993,(3)
Sulfa Treat法是一种非再生性脱硫工艺.1989年12月问世,至1992年1月已有150套以上的装置在运行.该法使用一种专利的、混有补充化学品的铁化合物,粒度为4~30目,不溶于水,堆积比重1121kg/m~3.脱除剂与H_2S的反应为一级反应,也能同时脱除RSH.长庆油田已签 相似文献
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高含硫天然气脱硫装置操作条件的优化 总被引:1,自引:0,他引:1
采用Aspen Plus流程模拟软件对高含硫天然气脱硫工艺流程进行了模拟和操作条件优化,以脱硫装置年利润为优化目标,主要操作条件为决策变量,净化气中H2S和CO2含量为约束条件,建立稳态优化模型。模拟结果表明,操作条件对脱硫净化效果影响由强至弱顺序为溶液循环量>吸收塔板数>吸收塔压力>吸收塔温度;脱硫装置能耗构成中蒸汽占6.36%,冷却器能耗占25.53%,机泵类电力能耗占8.11%;影响脱硫装置年利润的主要因素是净化气流量和操作费用,受溶液循环量、吸收塔塔板数和吸收塔压力影响,宜采用相对低的吸收塔压力和适当的吸收塔塔板数;在吸收塔塔板数14块、吸收塔压力6 MPa、溶液循环量23.26 Mmol/h的优化操作条件下,脱硫装置年利润最大值为1.01×109元,年操作费用为2.3×107元。 相似文献
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介绍了国内某大型炼油厂首次引进的意大利SINI公司的高H_2S/SO_2比硫回收新工艺(HCR)的技术特点,并与常规技术进行对比。其主要特点为:采用高H_2S/SO_2比率,尽管Claus转化率下降约0.2%,胺溶剂用量增加约5%,对于Claus转化率和过程气物流量的影响较小,但该技术与还原吸收尾气处理技术结合,不仅使装置的总硫回收率保持在99.8%以上,而且装置对原料酸性气波动的适应性增强,操作弹性较大,不额外增加投资。工艺流程改进包括:把三冷气被冷却温度降至135℃,以减少雾状硫损失;急冷塔分为上下两段冷却,以减少工艺凝液对下游胺液系统的污染。对装置试生产结果与设计数据进行了比较。 相似文献
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《油气田地面工程》2020,(8)
油井凝液中的H_2S如果不进行处理,不仅腐蚀站场容器设施,而且最终会挥发到大气中,存在环保风险。为此,研究采用物理吸附法和化学吸附法的联合方法制成脱硫药剂,该药剂为水基药剂,既溶于水,又能充分溶于油,既能对油水中的H_2S产生吸附,又能和H_2S反应,从而去除含水轻质原油中的H_2S。在对装有含H_2S介质的储罐进口加入脱硫药剂后,通过检测H_2S脱除效果明显,油样中H_2S质量浓度由脱硫前的95 mg/L以上降低到6 mg/L以下,H_2S脱除率达到94%以上,脱硫后油品挥发气中已闻不到H_2S气味;脱硫药剂在脱硫过程中不会加剧油品的乳化,没有固态物质析出,不会对油品物性造成影响。 相似文献
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在超重力旋转填料床中,以络合铁为脱硫剂,对模拟酸气中的H2S进行了选择性脱硫实验研究。考察了气/液体积流量比、转速、pH值、温度、总铁浓度、原料气CO2含量对脱硫率及选择性的影响。结果表明,在气、液接触极短时间内,脱硫率达到98%以上,选择性达到90以上,实现了高选择、快速、高效脱除酸气中H2S的目标。 相似文献
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磁力驱动超重力机的转动设备由动密封转化为静密封,解决了超重力机的泄漏问题,将其用于炼厂气脱H2S的工业生产。工业应用结果表明,磁力驱动超重力机累计运行约35 000 h,不停车连续稳定运行时间超过18 000 h,实现了长周期稳定运行;脱H2S后的炼厂气中H2S的含量小于20 mg/m3;超重力机的操作弹性可达到1.75,硫负荷达到设计值的1.63倍;超重力机的脱硫选择性高,CO2吸收率仅为脱硫塔的1/9;超重力机的体积是脱硫塔的9.2%,质量是脱硫塔的6.2%;超重力机的综合能耗与脱硫塔基本相当。 相似文献
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液化石油气装置中湿H_2S环境的腐蚀机理及选材 总被引:2,自引:2,他引:0
介绍了湿H2S环境的概念和碳钢与合金钢在湿H2S环境中的腐蚀破坏类型、腐蚀机理及其影响因素,提出了硫化物应力开裂和氢致开裂两种腐蚀机理的相互关系,并结合在实际工作中的工程经验,讨论了液化石油气生产装置中醇胺类-H2O-CO2-H2S体系中抗湿H2S腐蚀材料的选择和控制。 相似文献
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超重力络合铁法脱除石油伴生气中H_2S的中试研究 总被引:4,自引:2,他引:2
以络合铁为脱硫液,在旋转填充床中,进行石油伴生气脱H_2S的实验。考察了石油伴生气流量、石油伴生气中H_2S的质量浓度、脱硫液流量、旋转填充床转速对H_2S脱除率(θ)和气相传质系数(K_Ga)的影响。实验结果表明,θ和K_Ga随脱硫液流量的增大而增加,随旋转填充床转速的增大先增加后降低,随石油伴生气中H_2S质量浓度的增大而降低。超重力络合铁法脱除H_2S较佳的工艺条件为:石油伴生气流量30~70 m~3/h,石油伴生气中H_2S质量浓度20~80g/m~3,脱硫液流量0.5~1.0 m~3/h,旋转填充床转速900~1 100 r/min。在此条件下,θ稳定在99.80%以上。 相似文献
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308XL 型 H_2S 过程分析仪,应用一种新技术,可直接测定液体中的 H_2S 含量,而不必在分析测定前先将被测液体样品气化。可以分析的液体样品有:C_6—C_(15)胺类、醇类、水和汽油。这种在样品液体状态下直接测定 H_2S 含量的特点,对于胺类脱硫操作尤其重要。308XL 型 H_2S 过程分析仪的另一革命性特点是它的自动化校准。该仪器完全不需要标定,因为按 相似文献