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相似文献
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1.
降低氨浸渣中可溶钼的试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
秦永刚 《中国钼业》2008,32(6):32-33
对氨浸渣中含钼量进行物相分析,确定氨浸渣中可溶钼的含量是影响氨浸渣中含钼量高低的主要因素。通过试验研究,降低氨浸渣中可溶钼的含量。  相似文献   

2.
钼酸铵生产废液及氨浸渣中钼的回收   总被引:1,自引:1,他引:0  
通过对钼酸铵废液及氨浸渣中钼含量的分析,成功筛选出了回收钼酸铵废液及氨浸渣中钼的方法,利用传统的钼焙砂-酸洗-氨浸-净化-酸沉等工序,一部分钼进入废液,剩余一部分以不溶性钼进入氨浸渣,我们通过膜分离技术,用(NH4)2CO3及强氧化剂NaClO浸出法回收钼酸铵废液及氨浸渣中的钼,总回收率大大提高,对提高钼回收率及企业经济效益起到了巨大的促进作用。  相似文献   

3.
钼酸铵生产中钼焙砂含铁、钙、硅等杂质对氨浸效果产生影响.当酸盐预处理不彻底时,既造成渣含钼升高,又增加了净化的负担;若酸洗时加酸洗助剂则可强化除杂,使氨浸渣中可溶钼含量及产渣率大大降低,一次回收率可达97%以上,同时酸盐预处理时间缩短,生产效率提高,辅料消耗减少,生产成本降低.  相似文献   

4.
提高氨浸渣中钼回收率的方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
在钼酸铵生产过程中,氨浸渣是导致金属钼流失的主要因素。通过对钼酸铵氨浸渣中钼含量的分析,通过实验研究,找到了提高氨浸渣中钼回收率的方法,提高了企业经济效益。  相似文献   

5.
通过钼酸铵生产中产生的氨浸渣的钼含量、可溶性钼含量、干湿程度以及渣量等指标的实际测量结果,分析钼酸铵生产过程中由于氨浸渣而导致钼金属流失的主要因素,从而探讨了降低氨浸渣钼含量,提高钼酸铵回收率的有效途径。  相似文献   

6.
研究了焙烧工艺条件对钼精矿浸出及回收率的影响,并采用XRD、SEM等手段对焙砂和浸出渣进行了表征。结果表明,在温度较低时,由于钼精矿氧化不完全,致使钼精矿的氨浸和回收率都比较低;温度过高时,虽然氨浸率维持较高的水平,但回收率有所降低。随着焙烧时间的增加,氨浸率和回收率先逐渐增大后趋于稳定。在600℃焙烧2h及适宜的浸出条件下,钼浸出率达到93.54%,在浸出液中加入适量碳酸钠,可使钼精矿浸出率增加至97.5%。浸出渣中主要含有CaMoO_4和SiO_2。  相似文献   

7.
陈敏 《中国钼业》2011,35(5):4-6
通过对氨浸渣中钼的物相分析,对钼的不同赋存形态的化合物的性质进行研究,以次氯酸钠为氧化剂,以碳酸钠为浸出剂,通过实验研究,探索出常压条件下湿法回收氨浸渣中钼资源的新工艺。用于生产实践,钼金属回收率高,能耗低,取得了良好的经济效益和节能减排的环保效益。  相似文献   

8.
对传统工艺制备钼酸铵的酸洗、氨浸工艺进行研究,确定氨浸渣中钼含量高低的主要影响因素。通过试验研究,降低氨浸渣中钼含量。  相似文献   

9.
采用碳酸钠加氧化剂回收焙烧钼精矿氨浸浸渣中的钼,使氨浸渣中钼含量由5.0%降到1.0%左右,回收率90%;同时对5 g/L左右的碱浸液,采用溶剂萃取法进行回收,通过萃取、洗涤、反萃等工艺参数控制,使碱浸液钼含量从5 g/L降到0.5 g/L以下,反萃液钼含量90 g/L左右,达到钼的回收利用目的。  相似文献   

10.
研究采用氧压碱浸工艺处理氨浸钼渣,在浸出温度180℃、时间2 h、氧分压200 kPa、液固比2∶1、纯碱量为化学反应理论量的2.5倍时钼的浸出率可达96%以上。本工艺具有钼浸出率高、对环境友好以及提高经济效益的目的。  相似文献   

11.
硝酸分解废水渣、氨浸渣回收钼的工艺研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
通过对硝酸分解废水渣、氨浸渣,回收金属钼的工艺研究,找出了最佳工艺条件.用硝酸分解废水渣、氨浸渣,提高了钼酸铵生产的金属回收率,而且还有较好的经济效益.  相似文献   

12.
王哲  巴帅智 《铁合金》2023,(4):29-32
在钼酸铵生产过程中产生的氨浸钼渣,通常在回收后用于生产钼铁合金或作为固体废物外排。文章尝试使用氨浸钼渣直接作为合金添加剂用于特殊钢冶炼,经过工业标定氨浸钼渣中钼元素收得率可达到95%以上,使用氨浸钼渣生产的钢材能够满足质量标准要求,降低了炼钢生产成本。  相似文献   

13.
阐述了江西德兴某钼加工冶炼厂辉钼矿加工生产流程过程中钼金属回收率方面的问题。结合生产实践对生产过程中钼金属流失的损失方向进行了分析,提出了通过强化焙烧质量、采用两级逆流酸浸、氨浸渣再处理及酸沉工艺等有效措施来提高钼金属综合回收率,对国内外类似企业具有一定的参考价值。  相似文献   

14.
前言/Preface 焙烧钼精矿主要用来生产钼酸铵,其中所含氨不溶钼不可利用,随着氨不溶钼含量增加,氨浸渣中可溶钼含量也随着增加,严重影响了钼的回收率。对钼资源造成很大的浪费,为此焙烧钼精矿中氨不溶钼含量也引起极大的关注。目前对氨不溶钼的测定都采用总钼和可溶钼相减的方法,而总钼和可溶钼的含量都在60%左右,分析误差都在0.6,而客户对焙烧钼精矿中氨不溶钼含量的测定误差范围要求控制在0.3以内,间接测定难以达到。为此我们对焙烧钼精矿中氨不溶钼直接测定进行研究。  相似文献   

15.
利用非标钼精砂(含钼<37%)生产钼酸铵及钼酸钠的新工艺   总被引:2,自引:0,他引:2  
梅支舵 《中国钼业》2000,24(3):33-34,37
介绍了处理低吕位钼精砂生产钼酸铵及钼酸钠的工艺,钼的一次氨浸率达96%以上,一次碱浸率达97%以上,随同废液流失的钼占总投入钼量的0.5 ̄1.0%,弃渣含钼小于4%,所得溶液及产品纯度高。  相似文献   

16.
彭泽田 《中国钼业》1996,20(4):24-25,44
介绍了采用压热浸取法从钼氨浸渣中浸取钼,浓缩分离余碱,盐酸沉淀制钼酸,氢氧化钠精制钼酸钠,酸沉母液回收钼的工艺。  相似文献   

17.
钼酸铵生产氨浸工序探讨   总被引:4,自引:3,他引:1  
钼酸铵生产过程中氨浸工序所产生的氨浸一次液中钼含量的高低直接影响酸沉产品的性能 ,液氨的强挥发性不仅影响操作的可行性 ,而且造成大气污染。本文对控制氨浸一次液含钼量 ,提高酸沉产品的稳定性 ,回收逸出的游离氨 ,改善操作条件 ,达到氨气排放的环保要求进行了实验和讨论  相似文献   

18.
利用氨浸渣生产工业铜酸钠   总被引:4,自引:0,他引:4  
介绍了采用酸盐分解—碱浸—水洗—净化—浓缩结晶等过程从氨浸渣中回收钼并生产钼酸钠的工艺。实验结果表明钼的浸取率达到80%,制备的工业钼酸钠符合Q/JDCl02—2002标难,满足国内外用户的要求。  相似文献   

19.
以铜冶炼烟灰碱浸渣为原料,研究氨-硫酸铵体系的 pH 值、总氨浓度、氨铵摩尔比、液固质量比、反应温度、反应时间等因素对铜冶炼烟灰碱浸渣中铜锌浸出的影响规律.结果表明,最佳工艺条件为:总氨浓度为 5 mol/L、pH 值为 10、氨铵摩尔比为 2:1、液固质量比为 5:1,浸出温度为 70 ℃,浸出时间为 60 min.此条件下铜和锌浸出率分别为 90.6 %和 92.4 %.   相似文献   

20.
介绍了采用酸盐分解—碱浸—水洗—净化—浓缩结晶等过程从氨浸渣中回收钼并生产钼酸钠的工艺。实验结果表明钼的浸取率达到 80 % ,制备的工业钼酸钠符合Q/JDC1 0 2— 2 0 0 2标准 ,满足国内外用户的要求  相似文献   

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