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《中国石油和化工标准与质量》2017,(19)
页岩气体积改造是利用水力压裂技术产生复杂的裂缝网络,最大限度的增加裂缝壁面与储层基质的接触面积。本文根据前期微地震监测结果,研究储层压裂改造施工工艺参数匹配性,通过研究实践进行了增加粉陶用量、暂堵转向技术、连续加砂施工工艺和技术参数的调整试验,有效地提高了页岩的压裂缝长,增强了改造体积。通过几口井的实例分析证明,页岩气井压裂体积改造在实践中已取得了较好的效果。 相似文献
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大庆油田长垣老区和外围直井精细压裂改造增产改造一直采用常规单趟管柱坐压3-4段工艺技术,但为改变多井低产的现实,进一步提高单井产能,需提高新老油气井压裂改造强度和压裂效果,原有常规技术已无法满足现场需要,加砂规模小,压裂段数少,需更换1-2趟管柱,影响压裂改造效果,同时导致施工效率低,增加了作业成本。为此开展了直井不动管柱10段压裂工艺技术研究,通过管柱流态分析、强度分析,优化设计配套压裂工具,扩大了工艺管柱内通径,提高了单趟管柱压裂段数、规模及施工效率,同时降低了施工成本。该项技术现场施工近500口井,进行了大规模推广应用,取得了较好的应用效果。 相似文献
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《中国石油和化工标准与质量》2017,(2)
对安页1井石牛栏组2105.00~2204.00m井段进行试气,综合测井评价、钻井岩芯描述和钻井情况分析,得出以上层位有很好的油气显示,但中途测试产量偏低,测试层定性为低产气层。确定进行酸加砂压裂改造后,综合比较优选机械分层压裂施工工艺进行施工,压裂入井液1648.5m~3,加砂88.7m~3,采用10mm油嘴、26mm孔板临界速度流量计测气求产,油压11.96MPa,测得气产量10.2209×104m~3/d,取得了很好的施工效果。通过对压裂管柱、施工过程的分析,总结了施工的经验和存在的不足,对该技术在页岩气开发应用具有指导意义。 相似文献
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《化学工程与装备》2016,(2)
针对常规压裂工艺对海拉尔油田复杂断块油藏改造效果不理想问题,开展了大排量大规模分段压裂探索性现场试验,增产效果明显,实现了单井产量突破。但常规压裂工艺管柱在大排量、大砂量施工中暴露出工具磨蚀严重、发生断裂以及压后管柱上提负荷过大等问题。研究分析问题产生的原因后,利用Fluent流态分析软件,对关键压裂工具进行了流态模拟分析,为其合理设计提供了理论指导,并就节流嘴径与施工排量和规模的合理匹配开展了深入研究。成功研究出了满足施工排量8m3/min、加砂规模200m3、施工压力70MPa的直井大排量大规模压裂工艺管柱,不仅为海-塔油田上产提供了有效技术手段,也对水平井双封单卡等压裂施工排量与规模的进一步提升具有重要借鉴意义,从而增强了技术适应性,使其可拓展到水平井段内簇式大规模压裂等应用领域。 相似文献
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水力加砂压裂是我厂文23、户部寨气田的主要增产手段,但是,以文23气田为例:统计历史上48次压后井温和85井次压后产气剖面资料分析,压裂后仍有半数以上的气层未达到改造目的,产气剖面不均衡,层面差异矛盾没有得到很好解决。[第一段] 相似文献
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火烧山油田H1油藏南部物性条件差,砂体呈透镜状分布,常规井网难以有效开采,针对这一特点,共在H1油藏南部布置6口水平井进行衰竭式开采。从筛管完井水平井分段压裂技术切入,论证了火烧山油田特低渗裂缝性砂岩油藏大规模体积压裂的适应性;并开展适合筛管完井水平井改造的多级暂堵重复压裂技术研究,通过多级暂堵的方式实现对水平段段间转向,激活原有天然裂缝,产生新的人工裂缝,从而形成复杂缝网,扩大泻油面积,提高水平井产量。重点研究H1油藏南部天然裂缝发育和地应力分布对体积压裂造缝机理的影响,以及相配套的分段分簇方案、压裂参数及暂堵工艺技术。最终通过微地震监测对压裂后的储层改造程度和总SRV进行评估。 相似文献