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一、前言根据上海宝钢厂净化焦炉气中H_2S以及化肥厂对原料气精脱硫之需要,上海化工研究院于1987年完成的T501型脱硫剂的研制,1988年通过技术转让合同由我厂生产。经双方的共同努力,于1991年2月,该产品通过化工部科技成果鉴定,将原名SN-1型正式命名为T501型常温氧化铁脱硫剂。同年9月荣获部级科技进步三等奖。 T501型脱硫剂可用作工业燃气、城市煤气、合成氨原料气、联醇原料气以及制取食品级液体CO_2添加剂等各气源对H_2S的脱除。至于T501产品应用于碳酸丙烯脂脱碳工艺流程中制取合成氨的厂家中,至今唯独仅被安徽铜陵化肥厂采用,结果同样能显示其反应速度快及硫容大的优越性,为厂取得一定的经济效益。由 相似文献
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《精细化工中间体》1978,(1)
半水煤气经过一次脱硫后,气体中还有未被脱净的H_2S,煤气中含有的有机硫(CS_2、COS等)则不易被一般的湿法脱硫所除去。变换过程中,在高温、催化剂的作用下大部分有机硫被转变为H_2S。因此,变换气中的H_2S含量会增高,有时,变换气中H_2含量还高于半水煤气中H_2S含量。含有大量H_2S的变换气进入碳化系统后,虽然能够被氨水脱除一部分H_2S,但是脱硫效率是不高的。因为氨水中含有硫,其含硫量越高,则氨水之上的气相中H_2S的平衡分压就越大,所以吸收H_2S的效率就越差。如果含有大量H_2S的原料气进入精炼系统,势必给钢洗操作带来严重危害,并大大增加铜耗。因此,用吸收H_2S能力很强的无硫氨水在碳化后进行二次脱硫,具有重要意义。它既能脱除原料气中的H_2S,稳定铜洗操作,降低铜耗,又不损失CO_2,有利于碳化工段CO_2的平衡。 相似文献
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1 前言 清除化肥厂是一个年产1.5万吨合成氨的小氮肥厂。原料半水煤气中H_2S含量在2g/m~3左右。该厂先后用过对苯二酚、MSQ、KCA等多种脱硫剂,自1994年6月以来,改用了新型脱硫剂TS—8505,通过半年多的生产运行,证明这种脱硫剂从多方面讲效果是不错的。2 脱硫工艺 相似文献
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四川珙县化肥厂万吨技改工程脱硫工段,MSQ脱硫中原来再生池用定时空气再生改为连续喷射再生,经1985年10月到1986年12月一年多的运行证明,取得了明显的效果。1985年大修以前,脱硫前H_2S含量一般在0.8克/米~3气左右,脱硫后H_2S含量还常达不到化工部标准 相似文献
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一、前言我厂系年产11万吨尿素的中型氨厂,有时因净化系统的故障,CO_2原料气中H_2S高达100毫克/米~3左右,造成尿素合成塔多次腐蚀泄漏。使尿素产品变黑,质量下降。CO_2原料气中H_2S的脱除已成了尿素生产中急待解决的问题。我们原来是用活性炭脱除H_2S,但活性炭在脱H_2S时,伴有生成SO_4~(2-)的副反应,使得活性炭脱硫槽的不锈钢衬里、脱硫槽的管道及CO_2压缩机的三段气缸均有严重的蚀腐。为此,我们又试用废的0902氧化锌脱硫剂进行试验。二、试验装置及流程主要设备为脱硫槽,其规格为φ79×540×6,所用材质为1Cr18Ni9Ti,外有蒸汽保温。从净化车间送来的CO_2原料气经压缩机二级压缩,压力为8~9公斤/厘米~2,温度为130~ 相似文献
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我厂合成氨原料气的制造有两套系统:一套是以本地区土焦为原料,半水煤气中含H_2S1~3克/米~3,采用GV法脱硫;另一套则以本区褐煤鲁奇炉加压气化,粗煤气中含H_2s 10克/米~3 、有机硫<100毫克/米~3,采用高压水洗脱硫、脱碳,锰矿法脱除有机硫。为解决脱硫工艺上存在的污染等问题,在原栲胶的基础上,通过实验找到了一种以工业硝酸硝化栲胶、以碱为吸收介质、添加五氧化二钒和钼酸铵为氧化催化剂的脱硫方法。在1978年的静态、动态小试验基础上,于1980年10月在年产5千吨氨的云南通海化肥厂进行了近一个月的中试。试验表明,本法脱硫效率高、脱硫液性能稳定、硫容大、原料消耗低、溶液便于再生,还可脱除部分有机硫。 相似文献
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冯薄刚 《煤炭加工与综合利用》1991,(2):34-37
<正> 前言焦炉荒煤气含硫化氢(H_2S)一般在6000mg/Nm~3以上,当供城市民用时,要求H_2S含量不能超过20mg/Nm~3。如何有效合理地脱除H_2S,近年来一直是国内外同行们争论的热点。借鉴宝钢塔卡哈克期法,结合我厂现有生产工艺,提出利用煤气自身的氨(NH_3)脱除自身H_2S的一种新工艺。一、脱硫工艺的合理选择焦炉煤气中的硫化物绝大部分为H_2S,其含量主要取决于炼焦配煤中的硫含量。H_2S是一种酸性气体,要脱除它,必须采用碱性的脱硫剂。因此,如何经济合理地选择脱硫剂,是选择脱硫工艺的关键。目前,国内外脱硫工艺有20几种,从脱硫剂本身来区别,大体分为三种情况: 第一,脱硫剂本身是碱性物质,如乙醇胺法、真空碳酸盐法、氢氧化铁干法等。我厂目 相似文献
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5月9—11日,省化肥专业公司在灵石县化肥厂召开了全省TG型氧化铁脱硫剂使用技术讨论会。太原工业大学做了“TG型脱硫剂使用技术报告”。灵石、怀仁、汾阳、五七、永济、偏关、代县、阳泉、文水等化肥厂交流了使用情况。脱硫后的原料气含H_2S可降至1ppm以上,工作硫容大于30%,吨氨铜耗可降至0.6公斤左右。会议认为:该脱硫剂使用条件温和、操作方便,对不同气体有较大适应能力,对保护两触媒、降低铜耗、稳定生产有重要意义;进一步解决好带水、使用温度和气流速度三个问题, 相似文献
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一、概况我厂以焦炉气为原料制合成氨,设计能力为年产氨5.19万吨,1981年11月投产。焦炉气脱硫工艺采用如下流程:先经 ADA 湿法脱硫,然后经铁钼加氢催化剂将其中有机硫转化为 H_2S,最后由锰矿脱硫剂将总硫脱除至10mg/Nm~3以下。该工序设有三个锰矿 相似文献
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用N2和H2S的混合气模拟含硫天然气, 以铁基脱硫剂为脱硫液, 采用超重力旋转填充床(RPB)进行脱除H2S的集约化实验研究, 考察了原料气H2S质量浓度、含硫原料气流量、脱硫液流量、温度及RPB转子转速对H2S脱除率的影响。实验结果表明, 铁基脱硫剂超重力法脱除H2S的较佳工艺条件为原料气H2S含量14g/m3, 原料气流量0.45m3/h, 脱硫液流量13.5L/h, 脱硫液温度40℃, RPB转子转速1000r/min。在此条件下, H2S脱除率稳定在99.98%以上, 脱硫后净化气H2S含量小于2mg/m3。另外, 舍弃再生用RPB, 采用直接向脱硫富液储槽鼓空气的方法, 脱硫剂氧化再生良好, 脱硫效果保持不变, 且可长时间稳定运行。因此, 铁基脱硫剂超重力法脱硫工艺简单、效率高、设备体积小, 可实现海洋油气平台天然气或石油伴生气脱硫的集约化, 工业化应用前景广阔。 相似文献
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我厂采用氨水液相催化氧化法脱硫、自吸空气喷射再生工电。使用的催化剂是 MSQ,氨水滴度、温度、气液比均在指标范围以内,催化剂用量用法是按照生产厂家使用说明投放。系统补充氨水来源是铜洗的回收氨水和碳化工段综合塔回收段氨水。1988年11月至1989年6月,我厂半水煤气中 H_2S 含量为1.8克/标米~3,有时高达5克/标米~3以上。经脱硫后半水煤气的 H_2S 含量0.3~0.8克/标米~3,脱硫后硫化氢 相似文献
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通过对国内外改性活性炭脱除低浓度H_2S研究现状的分析,概述了活性炭相对于其他干法脱硫剂的优势,分析了改性活性炭脱除H_2S的反应机理,简述了活性炭自身的孔结构和表面化学环境对脱硫效果的影响,总结国内外学者运用不同浸渍剂对活性炭进行改性后活性炭的脱硫效果,分析了温度、湿度和O_2/H_2S的比值等操作参数在脱硫过程中的影响,介绍了改性活性炭脱硫后最常用的热再生法,以及活性炭脱除H_2S目前的工业应用并展望改性活性炭的发展前景。 相似文献