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相似文献
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1.
磨溪气田的腐蚀与复合缓蚀剂CZ3—1+CZ3—3的研制及应用   总被引:6,自引:1,他引:5  
杨小平  李再东 《油田化学》1998,15(2):132-136,140
川中矿区磨溪气田井下油、套和及地面集输设施腐蚀严重,经调查研究,确定为典型的酸性油气田综合性腐蚀。研制了油溶性成膜缓蚀剂CZ3-1和水溶性挥发性缓蚀剂CZ3-3,将两者复配使用,对高温高H2S气体分压和高CO2气体分压下气田采出水的 良好的减缓作用,已通过现场试验,在磨溪气田推广使用,在现场试验中使用了加拿大CaProca腐蚀监测系统 。  相似文献   

2.
CZ3—1E气/液相双效缓蚀剂的研制与应用   总被引:7,自引:0,他引:7  
杨小平  向伟 《油田化学》1999,16(4):317-319,376
在原来复合使用的液相缓蚀剂CZ31 + 气相缓蚀剂CZ33 的基础上研制出一种改进的气、液相双效缓蚀剂CZ31E。该剂不仅保持原缓蚀剂缓蚀率高、用量少等特点,而且克服了原缓蚀剂有一定异味、加注不便、成本费用高的缺点。在室内评价中,在未作预膜处理、H2S分压1 .2 MPa、CO2 分压2.8 MPa、温度80 ±2℃、静态、腐蚀时间72 h 条件下,以加入CZ31E缓蚀剂1000 ppm 的脱氧磨溪气田地层水为腐蚀介质,NT80SS钢试片的气相腐蚀速率为0.0495 m m/a,缓蚀率91.2% ,液相腐蚀速率为0 .0643 m m/a,缓蚀率90.5 % ,测试后试片光亮,未见点蚀。对磨溪气田使用过的数种缓蚀剂进行全面对比,表明CZ31E 各项性能均较佳,可满足含硫气田气、液相防腐的需要。  相似文献   

3.
针对四川气田为含H2S,CO2高矿化度盐水的酸性气田的特点,研制出了CT2-4水溶性有机成膜型油气井缓蚀剂,室内及现场试验结果表明,CT2-4缓蚀剂的制备路线合理,生产工艺可行,产品质量稳定可靠,可以有效地抑制或缓解高浓度H2S,CO2,Cl^-引起的电化学腐蚀和应力腐蚀,具有十分显著的水相缓蚀效果和较好的气相气缓蚀作用,在南海西部石油公司W103-C和W114油田及川中矿区的现场试验及应用中收到  相似文献   

4.
吉林油田新民采油厂腐蚀结垢原因分析和防腐防垢的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
曹殿珍  高洪雷 《油田化学》1997,14(1):46-50,55
针对吉林油田新民采油厂采出液中H2S、CO2、HCO3^-和Cl^-及高矿化废水对井下采油设备和地面集输管线造成的严重腐蚀和结垢问题,利用腐蚀失重法和电化学方法,对采出液的腐蚀性进行了研究;并研制出适合该水质条件的缓蚀剂IMC-921。室内和现场试验结果表明,含炔氧甲基胺和多硫化合物的缓蚀剂,可有效地控制井下和集输管线的腐蚀和结垢。  相似文献   

5.
磨溪气田自1991年投入工业性开采以来,在开采过程中井下管系与地面设备出现了严重的腐蚀问题,文章针对磨70井井下管系的四种主要腐蚀特征进行了剖析,认为,造成腐蚀的主要原因是气田中含有H2S和CO2,这在整个磨溪气田都代表性。根据H2S和CO2对管系的腐蚀机理,对应采取的防腐措施提出了几点建议。  相似文献   

6.
王建栋 《试采技术》1999,20(2):46-48
塔里木盆地沙23井储层属低孔低渗油气层,且埋藏深度大,裸眼井段长,采用酸化或压裂措施均难以奏效,而酸压是较优的方案。根据室内试验结果,选用处理液配方为:胶质-沥青-蜡清除剂95%C96+5%SO68;酸液属MSR低伤害速盐酸,即20%HCl+4.0%HS-2+2.0%HR-5B+5.0%A280+1.0%ZP-2+0.5%FP-60+0.04%PR-4+0.3%HX-5+0.1%ZX-6;顶替液为  相似文献   

7.
柴油加氢装置的腐蚀及防腐措施   总被引:2,自引:0,他引:2  
兰州炼油化工总厂(兰炼)柴油加氢装置加氢反应器后的分馏塔塔顶冷凝系统发生的腐蚀是由H2S-HCl-H2O介质腐蚀所引起,严重影响了装置的正常生产。采用兰炼研制开发的RSK-1中和剂,可大大减缓腐蚀程度,使塔顶冷凝水中的铁离子含量由原来的40 ̄60μg/g降到0 ̄2.5μg/g,pH值由原来的3.0 ̄4.0升至7.0 ̄8.0,经过一年多的工业 解决了系统的腐蚀问题,使装置安全运行。  相似文献   

8.
川中磨溪气田T2l1^1含硫气藏盐水电化学腐蚀及H2S、CO2腐蚀十分严重。由于未采和封隔器完井,油管为普通的日本抗硫油管,因此开采几年来,井下油套管被腐蚀产生堵塞,多数井压力、产量下降。经修井发现绝大多数井的油管断落。采用封隔器和耐腐蚀的油管柱完井是磨溪T2l1^1气藏开发的当务之急。通过以T2l^11气藏第一口封隔器完井的工艺技术为例,较详细地介绍了封隔器完井管柱设计以及工艺技术。  相似文献   

9.
合成气直接制取二甲醚催化剂的制备因素及其应用   总被引:5,自引:2,他引:3  
研究了CuO/ZnO/Al2O3和CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5催化剂的制备方法及合成反应条件对合成气直接制取二甲醚反应的影响。结果表明,采用共沉淀沉积法制备催化剂,350°C下焙烧,230~240°C下还原CuO/ZnO/Al2O3催化剂的活性最高。CuO-ZnO-Al2O3/HZSM-5催化剂上合成反应的适宜条件:温度270~300°C,压力4.0MPa,空速1500h-1,H2CO=2~2.8(mol比),原料气中CO2的浓度为5%(v)。  相似文献   

10.
采用腐蚀失重法、交流阻抗法、线性极化及动电位扫描分别测定了碳钢在含Ca2+、HCO-3并饱和以CO2的油气田产出水中的腐蚀速度、传递电阻、点蚀倾向以及电化学参数βa、βc值。实验结果表明,室温(29℃)下,当介质中HCO-3浓度在低于0.1×10-3Mr范围内变化时,或较高温度下(59℃)低于0.02×10-3Mr范围内变化时,碳钢的腐蚀速度均因阴极过程受阻而逐渐下降。然而当其浓度超过此值后,HCO-3离子则会促进碳钢的腐蚀  相似文献   

11.
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任酸 《天然气工业》1998,18(5):63-67
长庆气田开发过程中,硫化氢、二氧化碳、氯离子及水等多种腐蚀介质对井下管柱,地面采、集、输设备会产生不同程度的腐蚀,造成油、套管的断裂,井口装置失灵,集输管线爆破等事故。该气田腐蚀主要有硫化物应力腐蚀和酸性气体的电化学失重腐蚀两类。初期开发的气井由于井底残存部分积液,其中溶有一定量的酸性气体,从而形成酸液对井下管柱的腐蚀破坏。随着气井开发周期的延长,酸液腐蚀过程中产生的H+在井下高温高压的作用下将不断地渗入到管柱内,从而降低管柱的硬度和强度,在拉应力的作用下将会造成管柱的应力变形或断裂。为抑制腐蚀介质的腐蚀破坏,建立了气田防腐专项研究项目,从根本上探明长庆气田的腐蚀特点,并借鉴国内其它油气田有关防腐工作的研究结果,开发出适合长庆气田的防腐措施,确保气田长期、高效地开发生产。  相似文献   

12.
??On the basis of the original CZ3-1 and CZ3-3 composite corrosion inhibitors,the CZ3-1E gas liquid double effect corrosion inhibitor substitutor has been developed.The inhibitor not only has the advantages of high corrosion inhibitor efficiency and small consumption,but also overcomes such shortcomings as strange smell,inconvenient filling and high cost.Through the lab evaluation,it is shown that for the untreated CZ3-1E corrosion inhibitor,under the conditions of Moxi gas field's formation water (deoxibized),pH2S=1.2 MPa,pCO2=2.8 MPa,temperature =80±2??,static behavior and test time=72 h,the gas phase corrosion rate is 0.049 5 mm/a and the corrosion inhibitor efficiency is 91.2%;the liquid phase corrosion rate is 0.064 3 mm/a and the corrosion-inhibitor efficiency is 90.5%.The surface of the tested piece is smooth and there is no corroded vestige.The CZ3-1E corrosion inhibitor can meet the requirements of gas liquid two-phase corrosion prevention.Through an overall comparison among the several corrosion inhibitors used in Moxi gas field,the performance of the new CZ3-1E corrosion inhibitor is good.  相似文献   

13.
��ʴ��⼼�����Ĵ����������Ӧ��   总被引:7,自引:0,他引:7  
腐蚀监测是在生产正常运行中,对设备的腐蚀或破坏进行系统测试,以延长设备寿命,使生产设备能更有效地运行的一门技术。其方法包括失重挂片法、电阻法、氢监测、线性极化电阻法、化学分析等。1995年四川石油管理局从加拿大引进了一套在线腐蚀监测系统,1996年3月在磨溪气田四号集气站的M—133井建立了一座在线腐蚀监测实验站,10月又在川西北矿区低温站和中—40井建立了一座在线腐蚀监测实验站;对CT2—4、CZ3—1和CZ3—3缓蚀剂的缓蚀效果作了在线监测评价,对腐蚀监测在现场的应用取得了一定的经验,并提出了四川含硫气田腐蚀监测的发展趋势。  相似文献   

14.
某气田井下油管腐蚀与防腐现状及分析   总被引:3,自引:1,他引:2  
随着我国石油天然气工业勘探开发的发展,含H2S、CO2、Cl^-及含水等多种腐蚀介质的油气田相继出现,腐蚀问题越来越引起人们的关注。特别是在以上三种腐蚀因素同时存在的情况下,腐蚀原因更难以分析。通过对8口气井油管腐蚀检测和模拟试验的基础上,对气井中处于H2S、CO2、Cl^-及含水等多种腐蚀介质下的油管腐蚀规律进行了初步探讨,得到了一些认识。  相似文献   

15.
陈平  王裕康 《天然气工业》2003,23(1):104-107
中国石油西南油气田分公司川中油气矿磨溪气田位于四川省遂宁市以南25km处,是一整装含硫气田。该气田从上世纪九十年代初投入开采以来,井下的油套管以及地面的集输气管线,阀门,分离器,排污管线都遇到了大量的腐蚀问题,是我国腐蚀最严重,腐蚀因素最复杂的含硫气田之一。通过大量的的技术攻关和现场实践,运用以下技术和措施;对井下油管采用了玻璃钢油管,集输气管线加注高效缓蚀剂,节硫阀采用陶瓷油嘴节流降压技术,分离器结构进行了改进,排泄管线采用了钢骨架复合筛管,逐步形成了一整套适合该气田实际的综合防腐配套工艺技术,从整体上提高了该气田的开采效益。  相似文献   

16.
H_2S对天然气处理设备的腐蚀及相应对策   总被引:3,自引:1,他引:2  
天然气处理设备,如矿场集输中的过滤分离器、气液分离器、脱水吸收塔、固体脱硫塔,天然气净化厂中的原料气过滤器、原料气分离器、脱硫吸收塔、再生塔、酸气分离器、活性炭过滤器等,所接触的介质基本上都含有水和硫化氢,这种介质环境对设备会产生电化学腐蚀、硫化物应力开裂(SSC)和氢诱发裂纹(HIC)。针对硫化氢对设备的不同腐蚀情况,在设备设计时应采取相应的对策和措施来防止腐蚀,以确保设备的安全运行和使用寿命。  相似文献   

17.
新疆油田公司依据中石油股份公司储气库建设要求,启动了"呼图壁气田改建储气库"建设工作。储气库的主要气源是从土库曼斯坦进关的天然气,该天然气中CO2≤2%,CO2分压最大为0.68MPa,采出时在井口及井底,天然气的含水量普遍高于对应温度、压力下的天然气饱和含水汽量,即低于露点温度,会导致较为严重的CO2腐蚀。通过分析知道呼图壁气田影响二氧化碳腐蚀的环境影响因素主要有二氧化碳分压、地层水矿化度及Cl-含量、温度、流速等,由此设计了室内模拟实验条件;评价了P110、3Cr110、普通13Cr110、HP1-13Cr110抗CO2(含Cl-)腐蚀性能。得到了室内模拟条件下,不同目标管材的平均腐蚀速率与局部腐蚀速率,根据实验结果确定不同管材的腐蚀状况,为储气库气井管柱的选材提供依据。  相似文献   

18.
近年来, 在酸性气田勘探开发中的钻具失效事故时有发生, 严重影响了钻井安全。为了分析酸性气田钻具失效的原因, 结合具体钻具失效案例, 对钻具在氧气、 二氧化碳和硫化氢3种不同的酸性腐蚀环境下的失效进行了分析, 得到了氧腐蚀、 二氧化碳腐蚀和硫化氢应力腐蚀环境下的钻具失效特点和失效形式, 并提出了预防钻具腐蚀失效的措施和方法, 对指导酸性气田钻具失效原因分析, 预防和减少钻具失效事故提供了技术支持。  相似文献   

19.
萨曼杰佩气田产出天然气中H2S平均含量为2.6%,CO2平均含量为3.19%,主要腐蚀形态为H2S腐蚀,在日常生产中通过向井下和管线加注缓蚀剂达到防腐的目的。本文对萨曼杰佩气田应用缓蚀剂防腐的现状进行了简要的介绍,结合生产现状,对缓蚀剂加注中存在的适应性进行简要分析,并参考国内外好的经验,对萨曼杰佩气田下步缓蚀剂防腐工作提出了建议。  相似文献   

20.
K气田天然气中主要腐蚀介质为CO2和气田水中的氯离子。采用碳钢管道进行气田内部集输,使用1年左右碳钢管道发生了严重腐蚀。通过腐蚀调查和对典型管道腐蚀样品剖析检查,对腐蚀产物进行检测分析,采用了电化学测量方法测量在腐蚀环境中焊缝不同区域金属的腐蚀电位。分析结果表明:在发生腐蚀的阶段没有发现地层水参与腐蚀的证据,CO2是导致气田内部集输碳钢管道腐蚀失效的主要腐蚀介质;由于化学成分和微观结构的差异,焊逢与钢管母材金属在湿流体介质中形成了电位差,导致气田碳钢管道焊接区域发生严重腐蚀。焊接材料和焊接工艺对碳钢管道的CO2腐蚀有重要影响,对于含腐蚀性流体的气田,在进行内部集输工程建设设计和施工时,应开展焊接焊头抗腐蚀性评价试验研究。  相似文献   

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