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锅炉主蒸汽温度的稳定对机组的安全经济运行是非常重要的。控制主蒸汽温度的就是保证过热器出口蒸汽温度在允许的范围之内,从而对过热器进行保护,使管壁温度控制在允许的工作温度范围内。主蒸汽温度在锅炉汽水系统的所有温度当中温度最高,而过高的蒸汽温度会降低过热器管壁金属强度,进而对过热器的高温段有所破坏,机组运行安全受到影响。偏低的过热蒸汽温度,则会降低电厂的工作效率。所以,锅炉主蒸汽温度的调节至关重要,而汽温的准确测量成为了汽温调节的关键所在。本文将讨论如何提高主汽温度测量准确性,保证机组运行稳定。 相似文献
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针对650℃一次再热超超临界燃煤发电机组热力系统抽汽过热度较高、空气预热器换热温差较大的问题,在650℃基准机组基础上提出加装2级前置式蒸汽冷却器(Outside steam coolers,OSCs)(方案1)和采用前置式空气预热器+OSCs(方案2)进行性能对比研究。通过Ebsilon建模,采用单耗分析法对比了650℃一次再热机组在变工况下的能耗分布情况。结果表明:650℃一次再热机组发电煤耗比600℃二次再热机组降低10.67g·(kW·h)-1,比700℃一次再热机组高9.77g·(kW·h)-1(100%THA),节煤效果显著。650℃一次再热不同优化方案中,方案2在各工况下性能均优于方案1和基准机组,方案2发电煤耗246.71g·(kW·h)-1(100%THA),比方案1降低1.99g·(kW·h)-1,比基准机组降低3.32g·(kW·h)-1,在低负荷下仍具有良好的节煤效果。 相似文献
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一、大口径焊接锅炉管发展概况美、法、日、苏等国在发展大容量火电机组时都遇到如何解决大直径的主蒸汽导管、再热蒸汽导管的问题。对于高压的主蒸汽导管他们都是采用卧式水压机引伸或锻造方法。近年美、苏还研究电渣重熔、离心铸造法生产大口径钢管。对于承受中压的大直径再 相似文献
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简要介绍了mACS控制系统的结构原理、组态软件管理、工程开发设计及过热器的工艺结构,重点针对旧系统中过热蒸汽温度控制的低精度(±10℃)、抗扰动差等情况,通过对控制系统的分析,提出了串级PID控制策略,并做了新旧控制策略的仿真对比,详细叙述了控制系统的软硬件设计。经过长时间对实际过热蒸汽温度趋势及数据的分析可知,温度能维持在540℃(±5℃)范围内。实践表明,采用串级控制策略提高了过热蒸汽温度的控制精度、抗扰动能力和跟随性,进而提高工质的热效应,也为其他机组的改造工程积累了宝贵的经验。 相似文献
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张方武 《机械工人(热加工)》1978,(10)
清蜡机锅炉是供油田使用的燃烧柴油的快速蒸汽锅炉,最高工作压力达75公斤力/厘米~2,最高蒸汽温度为325℃。锅炉盘管(如图1)由φ25×3毫米和φ35×3.5毫米10号锅炉钢管制成。生产顺序为:接长管子、压管子头、盘管。盘管的焊缝要能经受高温高压,因此必须确保焊透。过去一直采用手工气焊工艺,劳动强度大,生产效率低,每班平均生产60个接头。为改变落后的生产方式,我厂自制了一台长管二氧化碳气体保护自动焊机组。此机组的功能包括:自 相似文献
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张鸿德 《工业仪表与自动化装置》1980,(2)
一、问题的提出我厂3号机炉(4号机炉)过去一直发生主蒸汽温度汽轮机侧与锅炉侧偏差较大的问题,特别是在炎热的夏天,有时竟达15~20℃之多,严重影响机炉的安全经济运行。例如79年2月至3月的一个月时间里,由于主蒸汽温度偏差较大,发生障碍事故一次,同时也增加了油耗,一般5万机组油耗按主蒸汽温度每超过规定值1℃增加万分之四来计算,我们按每天平均偏差5℃(实际有时高达15~20℃)计算,则3号机炉一个月中由于主蒸汽温度偏差增加油耗22吨左右,一年将达到240吨之多。在解决这个问题中,我们对温度变送器、测量元件、线路、表头及干扰等都进行了详细的检查,排除了上述各因素,发现镍铬—镍硅热电偶配用补偿导线测量温度时,其结点温度必须进行误 相似文献