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针对试验情况,对连铸连浇时混浇坯的形成和影响因素进行了分析。分析认为,不同钢种连浇时中间包内钢水和铸坯的化学成分初期变化很快,后期逐渐减缓向连浇炉(罐)的化学成分过渡,且边流滞后于中间流,滞后时间1.5 ̄2min。过渡时间及混浇坯量受中间包形状和结构及残留钢水量、成分差值和质量流速等的影响。 相似文献
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1钢水温度的测试据统计,1994年因钢水温度波动过大造成的拉坯事故达29炉,约占全年拉坯事故的55%。北满特钢公司二机二流特殊钢水平连铸机生产的铸坯断面为130mm×130mm-185mm×185mm,Φ120-200mm,电炉出钢量:30-40t;中间包容量:7.5t。主要生产钢种:碳素结构钢。合金结构钢、模具钢等钢类。近几年在连铸生产中对钢包、中间包烘烤温度,出钢温度,吹Ar后钢包内钢水温度,抬包至开浇过程温度,中间包内钢水温度等进行了测试。测试的方法主要是在连铸过程用测温枪点测钢水温度和使用红外线测温仪测定钢包、中间包烘烤温度及覆盖渣… 相似文献
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周应其 《金属材料与冶金工程》2001,(2):20-23
通过对钢液凝固时其气泡和非金属夹杂的形成机理分析,以及中间包内钢水流动数学模型研究,发现中间包的结构与操作对20^#连铸管坯质量具有较大影响。因此,对其结构与操作进行了改进:改善结构,以减少钢水冲击,提高钢水滞留时间,均匀钢水质量;改进钢水流入、流出操作,避免钢流与空气的直接接触,减少二次氧化;降低连铸时的钢水过热度,通过这些措施,20^#钢管坯的质量取得了显著提高。 相似文献
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周应其 《金属材料与冶金工程》2001,(2)
通过对钢液凝固时其气泡和非金属夹杂的形成机理分析 ,以及中间包内钢水流动数学模型研究 ,发现中间包的结构与操作对 2 0 #连铸管坯质量具有较大影响。因此 ,对其结构与操作进行了改进 :改善结构 ,以减少钢水冲击 ,提高钢水滞留时间 ,均匀钢水质量 ;改进钢水流入、流出操作 ,避免钢流与空气的直接接触 ,减少二次氧化 ;降低连铸时的钢水过热度 ,通过这些措施 ,2 0 #钢管坯的质量取得了显著提高 相似文献
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《涟钢科技与管理》2009,(2)
新日铁公司利用其自己开发的等离子电弧枪和长年积累的中间包等离子电弧加热技术,开发出了中间包等离子加热装置“NS-Plasma I”。NS-Plasma I以设置在中间包钢水上的等离子电弧枪作阴极,以设置在中间包内壁的钢板作阳极,通电后使等离子电弧枪和钢水之间产生等离子电弧,由此对中间包内的钢水温度进行控制。等离子加热具有如下优点:a.能获得高温热源;b.是一种清洁热源;c.容易控制。该等离子装置NS-Plasma I采用的是新日铁公司开发的热电极单枪直流式等离子电弧枪,它可以安装在中小型连铸机上。另外,在钢水通过量为3t/min以下的小方坯和大方坯连铸机上,只要采用1根等离子电弧枪就能获得足够的加热效果。新日铁公司开发的中间包等离子加热装置NS-Plasma I具有如下优点:设计紧凑、可靠性高、全自动化控制、投资省、耐火材料消耗低和改善连铸坯质量的优点,可应用于中小型连铸机。新日铁开发出中间包等离子加热器 相似文献
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根据衡阳钢管水平连铸中间包的实际情况,采用1:1.5的相似比例建立水模拟系统,对水平连铸中间包内钢液流场进行研究.得出水平连铸中间包内钢水流场与弧形连铸中间包内钢水流场的主要区别,提出了优化水平连铸中间包钢水流动的方向。 相似文献
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一、前言在连铸操作中,为了避免中包渣的卷入,保证铸坯质量,中间包必须保持一定的钢水液位,当一个浇次结束时,就留有相当的余钢量。中包余钢量直接影响连铸成坯率和钢铁料消耗。多年来,国内外的连铸厂家,为了解决连铸生产中的这一弊端进行了大量的研究和试验。如采用中包扩容法缓和了浇铸过程钢水液位的波动,但不能减少中包余钢量;阶梯式中包底可减少中包余钢量,但牺牲了部分缓冲容量。武钢二炼钢厂曾在1984年对连铸中包进行了扩容改造(扩容65%), 相似文献
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介绍了酒钢不锈钢炼钢连铸生产中,改善铸坯质量的中包冶金发展技术、钢液的流动控制、钢水的温度控制、大容量的中间包钢水包和中间包处理以及中间包热循环利用的技术措施,这些技术措施可有效地改善酒钢不锈钢炼钢铸坯的整体质量。 相似文献