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相似文献
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1.
加氢精制-临氢降凝一段串联是中国石油化工集团公司抚顺石油化工研究近期根据北方地区冬季市场需求而开发的专门工艺技术,主要用于由劣质柴油和直馏含蜡馏分油制取优质低凝柴油。该工艺特点是原料适应性强,柴油收率高,安全性好,产品方案灵活及工艺流程简单,该技术已于1998年10月在哈尔滨炼油厂工业装置上应用成功,生产出-35#优质凝柴油,取得良好的经济效益及社会效益。  相似文献   

2.
采用FH-98加氢精制和FDW-1临氢降凝催化剂,使临氢降凝反应器可直接与加氢精制反顺串联实现加氢精制-临氢降凝一段串联工艺流程,使劣质青海原油直留常三线馏分油生产出低凝(-35#)低硫(≤0.05%)合格柴油。  相似文献   

3.
由于FDW-1临氢降凝催化剂具有良好的抗氨性能,临氢降凝可直接与加氢精制串联,实现加氢精制-临氢降凝-段串联工艺流程。试验结果表明:该工艺对原料适应性强,精制性能好,降凝效果佳,稳定性良好,是生产低凝(凝点与冷凝中分别符合-20号和-35号柴油规格指标)、 优质(硫含量<0.05%、颜色浅、安定性好)柴油的专门技术。哈尔滨炼油厂利用该工艺建成投产的0.3Mt/a工业装置,加工重油催化裂化柴油,已生产出合格的-35号低凝柴油。  相似文献   

4.
姚宗君 《加氢技术》1995,21(3):41-52
本文了3881型催化剂在胜利炼厂MDDW装置多年应用简况及大连石化公司柴油临氢降凝装置工业应用的运转情况。结果表明,该类催化剂在2.5MPa较低压力下加工大庆含蜡重柴油时,其降凝效果良好。  相似文献   

5.
加氢精制一临氢降凝一段串联是中国石油化工集团公司抚顺石油化工研究院近期根据北方地区冬季市场需求而开发的专门工艺技术,主要用于由劣质柴油和直馏含蜡馏分油制取优质低凝柴油。该工艺特点是原料适应性强、柴油收率高、安定性好、产品方案灵活及工艺流程简单。该技术已于1998年10月在哈尔滨炼油厂工业装置上应用成功,生产出一35#优质低凝柴油,取得良好的经济效益及社会效益。  相似文献   

6.
临氢降凝工艺技术的发展及应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了临氢降凝技术基本特点及无胺型临氢降凝催化剂(FDW-1)在齐鲁石化公司炼油厂临氢降凝(MDDW)装置上工业应用结果以及大连石化公司、乌鲁木齐石化总厂柴油临氢降凝的经验,展望了临氢降凝技术应用前景。  相似文献   

7.
在100ML评价装置上采用LPDWC-1型催化睦柴油低压临氢降凝进行了工艺技术的研究,考察了工艺条件对产物性质的影响,推荐出最佳工艺条件,同时考察了中、低压柴油临氢降凝催化剂的稳定性,结果表明:LPDWC-I型柴油低压临氢降凝催化剂具有反应温度低、稳定性能好,使用寿命长的优点;与中压临氢降凝工艺相比,其产品收率和质量基本相当;副产更多烯烃气体,汽油辛烷值更高。  相似文献   

8.
加氢精制-降凝组合工艺生产低凝柴油的研究开发   总被引:4,自引:0,他引:4  
介绍抚顺石油化工研究院开发的生产低凝清洁柴油的加氢精制-降凝组合工艺技术。以直馏柴油与催化裂化柴油或焦化柴油混合原料先行加氢精制,精制油直接进入临氢降凝反应器。该技术具有工艺流程简单、精制/降凝效果好、可生产-35℃柴油、柴油收率同、原料适应能力强、产品方案灵活等特点,已在哈尔滨炼油厂和林源炼油厂工业应用。  相似文献   

9.
戴逸云 《南炼科技》1999,6(5):37-40,48
开好临氢降凝装置的增产柴油有重要意义。常三线、减一线、宽馏分常三线,催化裂化重柴油和加氢裂化尾油都可作为降凝原因,提高全厂柴汽比,在临氢降凝反应器前串联加氢精制反应器,可以加工劣质重催和焦化柴油,增产柴油。  相似文献   

10.
采用FDW-1催化剂,对新疆宽馏分常二线油进行了临氢降凝制取低凝柴油的工艺研究。结果表明,新疆宽馏分常二线油临氢降凝可以制取一20号,-35号柴油。柴油产率约63w%,液收92w%。-35号柴油冷滤点偏高,可采用降凝油切尾解决。-35号轻柴油产率51.4w%,冷滤点-32℃,所用催化剂活性高,选择性好,具有较长的运转周期,降凝柴油的凝点对所用降凝剂感受性较好,但降凝剂对降低柴油冷滤点效果不明显。  相似文献   

11.
制取优质低凝柴油的工艺   总被引:1,自引:0,他引:1  
由于FDW-1临氢降凝催化剂具有良好的抗氨性能,临氢降凝可直接与加氢精制串联,实现加氢精制-临氢降凝一段串联工艺流程。试验结果表明:该工艺对原料适应性强,精制性能好,降凝效果佳,稳定性良好,是生产低凝(疑点与冷滤点可分别符合-20号和-35号柴油规格指标)、优质(硫含量<0.05%、颜色浅、安定性好)柴油的专门技术。哈尔滨炼油厂利用该工艺建成投产的 0.3 Mt/a工业装置,加工重油催化裂化柴油,已生产出合格的-35号低凝柴油。  相似文献   

12.
根据柴油馏分组成和烃类反应特点,结合加氢反应放热和降凝反应吸热的原理,中国石化大连石油化工研究院通过优化加氢催化剂与降凝催化剂的级配组合装填方式,开发了柴油高效加氢降凝技术。该技术在某0.60 Mt/a柴油加氢降凝装置上的工业应用结果表明,与上周期使用的常规加氢降凝技术相比,本周期降凝反应器催化剂床层温度分布合理,入口温度下降了25℃,反应热利用效率明显提升,副反应减少,目的产品-35号低凝柴油的收率和十六烷值提高,装置氢耗和能耗降低10%以上,实现了炼油企业节能降耗的目标。  相似文献   

13.
催化裂化柴油加氢精制—临氢降凝生产低凝柴油   总被引:5,自引:1,他引:5  
介绍哈尔滨炼油厂为满足北方冬季油品市场的需求利用原设计的柴油加氢精制反应器和闲置的柴油加氢改质反应器改造为加氢精制-临氢降凝一段串联组合工艺装置,生产出了-35号低凝柴油。三种原料方案的试验结果表明,以催化裂化轻柴油为原料,低凝柴油的液体收率最高,催化剂生焦量最小,运行周期最长。  相似文献   

14.
低压柴油精制-临氢降凝组合工艺的工业应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
格尔木炼油厂150kt/a临氢降凝装置是在原有的低压加氢装置的基础上改造而成的。增设的降凝反应器装填两种催化剂,不仅节省了投资,而且生产方案灵活,方案切换时间短。夏天按加氢精制方案运行,生产氧化安定性好的加氢柴油;冬天按临氢降凝方案运行,生产优质低凝柴油。低压柴油加氢精制临氧降凝组合工艺的成功应用,改善了格尔木炼油厂的产品质量及产品结构。  相似文献   

15.
柴油馏分加氢精制/临氢降凝一段串联工艺的开发   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据北方寒冷地区市场对柴油牌号需求变化大的特点,研究开发了加氢精制/临氢降凝一段串联工艺,用于处理少质柴油和直馏含蜡馏分油制聚优质凝柴油。该工艺技术具有精制、降凝效果好、原料适应性强、产品方案灵活和工艺流程简单等特点,是目前生产优质低凝柴油的有效方法。该技术在哈尔滨炼油厂的工业应用表明,处理重油催化裂化柴油及它和直馏常三线混合油,在较缓和的操作条件下,可生产出35-号优质低凝柴油,产品投放市场后每  相似文献   

16.
介绍了中国石油哈尔滨石化公司50万t/a柴油加氢精制-临氢降凝组合装置所用精制催化剂DN-3100、降凝/改质催化剂SDD-800/Z-5723及后精制催化剂DN-190的器外再生情况。结果表明,再生过程中催化剂损失小,回收率达98.6%,再生烧炭率均大于90%,再生前催化剂积炭含量高,比表面积和孔容较小,再生后催化剂的质量指标全部满足加氢工艺要求;装置采用再生后催化剂生产时,反应器温升达到50℃,精制方案脱硫率达92.5%,降凝方案脱硫率达97.4%;以催化柴油为原料,按降凝方案生产时,所得产品柴油凝点为-36℃,收率为98.55%。  相似文献   

17.
为了从绥中36-1蜡油生产环烷基润滑油基础油,对选择性脱蜡、异构脱蜡、临氢降凝3种工艺进行中试研究和效益测算,结果表明临氢降凝工艺具有明显优势,该工艺的基本流程为:加氢处理-临氢降凝-后精制。通过流程摸拟优化临氢降凝工艺的反应条件,确定加氢处理反应条件为:氢油体积比885、体积空速0.5 h-1、总压16 MPa、床层温度365~390 ℃;临氢降凝条件为:氢油体积比625、体积空速3.0 h-1、总压15.5 MPa、床层温度370~380 ℃;后精制条件为:体积空速1.5 h-1、床层温度250 ℃。并改进了常规流程,将蒸汽汽提脱硫流程改为高压氢气汽提流程,简化煤油和轻柴油馏分侧线汽提流程,优化换热流程,以降低投资和运行费用。  相似文献   

18.
以加氢改质柴油为原料,通过临氢降凝-加氢补充精制-精密分馏工艺试生产轻质白油组分和变压器油调合组分。研究结果表明:通过临氢降凝-加氢补充精制-精密分馏工艺可生产出优质的芳烃质量分数小于0.2%、色度为+30号的满足NB/SH/T 0913-2015要求的轻质白油产品以及优质的低凝点、低芳烃含量、满足GB 2536-2011对T-40 ℃变压器油(通用)产品要求的调合组分。  相似文献   

19.
废弃油基钻井液热化学破乳-离心分离出的废柴油中含有大量的水分、颗粒杂质、沥青质和其它有机杂质。对分离出的废柴油进行再生实验研究,确定了废柴油的最佳再生工艺为絮凝-酸洗-碱洗-白土吸附工艺。该工艺所用絮凝剂为X-TSN,酸液为浓硫酸,碱液为氢氧化钠,吸附剂为活性白土,再生柴油的收率80.15%,其各理化性质基本达到了0#柴油的国III标准(GB 19147-2009)。再生柴油与市售0#柴油的组成基本相同,可用于重新配制油基钻井液。  相似文献   

20.
以中海油高芳烃含量减三线馏分油为原料,进行橡胶增塑剂生产方案比较。结果表明:采用中压加氢和糠醛抽提组合工艺可以生产CA为12.9%的芳烃橡胶增塑剂产品;采用单段高压加氢处理工艺可以生产CA为13.4%的芳烃橡胶增塑剂产品,副产品为轻质燃料;采用高压加氢和糠醛抽提组合工艺可以生产CA为18.2%的芳烃橡胶增塑剂产品,副产的抽余油采用高压加氢降凝工艺可以生产CN为40%以上的环烷基橡胶增塑剂产品;采用三段高压加氢组合工艺技术可以生产CN为40%以上环烷基橡胶增塑剂产品。根据4种工艺技术评价的结果,推荐高压加氢处理+糠醛抽提、抽余油三段串联高压加氢组合工艺为较优的工艺路线。  相似文献   

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