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通过乙腈装置干燥塔塔盘由F1型浮阀塔板改造成先进的导向浮阀塔板的试验和工业应用.对两种塔盘的性能及对产品质量.收率.操作弹性的影响进行分析.肯定了导向浮阀塔板的优越性能。 相似文献
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大庆石化公司丁辛醇装置异构物塔原设计F-1型浮阀塔板间距过小,存在塔板效率较低等问题,改造扩产后的异构物塔不能满足提高产品产量与质量的要求。用高性能塔盘代替原F-1型浮阀塔板后,使产品产量与质量均得到较大提高。 相似文献
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应用PROⅡ模拟软件对抚顺石油二厂3 0 0kt/a气体分馏装置进行模拟计算,通过对操作条件、设备的优化,提高了装置的处理能力,改善了产品的质量,同时提高了产率,并节约了装置的改造费用,降低了装置的能耗。改造中在塔径、塔高、塔盘数不变即塔体利旧的情况下,用ADV微分浮阀塔盘替换原F1型浮阀塔盘,使各个分馏塔的生产能力提高40 %以上;精丙烯塔增加一条粗丙烯侧线抽出,增加了产品的灵活性;装置改造后精丙烯及粗丙烯的收率达3 1.8% ,精丙烯纯度99.99% ,达到国家优级品标准 相似文献
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梯形导向浮阀塔板在川西北脱硫装置的成功应用,从塔设备操作、处理能力和塔板压降等方面都明显优于F1型浮阀塔板,提高了装置的平稳性和经济效益。随着中坝雷三气藏进入开采后期,原料气量已经接近装置适应性改造后的处理下限,处理装置操作难度越来越大。本文重点对吸收塔、再生塔塔板的流体力学,以及负荷性能图进行了核算和分析,以便为该厂后续生产控制提供参考。 相似文献
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盛彬武 《石油化工设备技术》2010,31(5):22-25
简要介绍了装置常压塔规格及塔盘,分析了导向浮阀塔板与F1浮阀塔板的优缺点,针对装置常压系统高附加值产品收率低、侧线产品分离效果差、重叠度较大的生产现状,经过详细的模拟计算和水力学计算,找出制约常压拔出率的瓶颈问题,提出解决措施,并分析了装置改造后的收率、侧线馏程、产品质量等问题。 相似文献
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通过应用ASPENPLUS软件对气体分馏装置丙烯塔进行模拟计算发现 ,原设计采用的F 1型浮阀塔板因水力学超负荷导致效率低 (只有 5 0 % ) ,造成丙烯纯度低 (只有 90 % )。将原F 1型浮阀塔板改造成格里奇高性能塔板后 ,丙烯纯度提高到 96%以上 ,取得了可观的经济效益。 相似文献
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在1 000 mm×400 mm矩形有机玻璃塔试验装置上对KDS型抗堵塞塔板的流体力学性能进行了考察,并在开孔率为18.94%的条件下将其与DL型浮阀塔板、GXD型浮阀塔板的流体力学性能做了对比。结果表明,KDS型塔板在相同气速下压力降比浮阀塔板低3%~8%;高气速下,其雾沫夹带比浮阀塔板低5%~10%,其效率也维持在较高的水平。其在催化裂化主分馏塔的应用表明,主分馏塔处理能力提高约17.4%;分馏塔塔顶压力降由原来的34 kPa降为改造后的30 kPa;产品质量控制良好,粗汽油95%馏出点与轻柴油5%馏出点脱空7℃;分馏塔操作平稳,其抗堵塞性能为装置的长周期运转提供了可靠的保证。 相似文献
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立体传质塔板在环氧乙烷/乙二醇装置扩改中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
介绍了大通量新型高效塔板——立体传质塔板(CTST)。该塔板与浮阀塔板相比具有的优势为:处理能力提高80%~100%,分离效率高10%~40%,操作弹性高一倍,压降低20%~30%。该塔板在天津联合化学有限公司环氧乙烷EO/乙二醇EG装置扩产改造中已经成功应用,在原塔外壳不变的条件下,仅用CTST塔板替换原浮阀塔板,改造后生产能力提高30%~80%。EO精制塔C302空塔动能因子超过3.0Pa^0.5。 相似文献
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