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涟钢通过优化转炉底吹、下渣控制、顶渣改质技术、缩短RH炉处理周期、严格控制RH炉吹氧量、稳定脱碳终点氧含量、提高一次加铝命中率、RH炉破真空到开浇镇静时间大于20 min,确保了夹杂物有充分的上浮时间,使得中间包钢水全氧低于2.5×10-5比例大于90%,IF钢夹杂降等量从2011年1.41%降低到目前0.15%,铝耗从2011年1.86 kg/t降低到目前的1.05 kg/t,钢水洁净度得到进一步改善。 相似文献
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《上海金属》2001,23(2):5
1999年4月18日,德国巴弟夕钢公司电弧炉钢厂曾创造电弧炉炼钢的新记录:在24h之内,两座电弧炉生产了72炉钢水,良坯5761t,其中No.1电弧炉(75t/57MVA)32炉/2565t;No.2电弧炉(75t/75MVA)40炉/3198t。时隔半年,1999年10月21日,No.2电弧炉又创日产新记录:生产了46炉钢水,平均出钢到出钢时间为32min,通电时间25.2min,电耗为333kWh/t,平均出钢量为78.5t/炉。这座常规的EBT超高功率交流电弧炉设置了一系列以高适应性为特征的高效的巴弟夕钢工程公司BSE喷氧技术,包括:
●氧枪操纵器;
●烧嘴;
●脱碳系统(BSE-Praxair Co-Jet系统);
●偏心喷煤系统;
●炉内CO二次燃烧系统(BSE-Air Liquid Alarc PC系统)
这项世界记录是方法论的成功,也是班组团队精神的成功(默契配合的结果)。巴弟夕钢公司的这支操作队伍,已经创立了有关操作效率、生产率和设备利用率的新标准。
徐行南摘自于MPT.1999,(4):28和2000,(1):34 相似文献
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ALARCPC是在电弧炉中使用的新的有助于废气二次燃烧的吹氧技术。该技术典型的能量平衡为:输入项:电能65%,放热反应30%,氧一燃烧嘴5%。输出项:钢水升温57%,烟气损失21%,冷却水利炉渣损失各10%,其他2%。根据对废气的连续分析,使氧流量的控制最佳化,以便适应在加热过程中*o和H。含量的非常激烈的变化,最终使通电一出钢时间减少8%~15%,电能节省25~50kwb八钢。在yallourecSaint-Saulve取得的结果是:在电炉出钢量为86t的情况下,出钢一出钢时间61min,电耗441kwh/t,氧(枪)耗18.3Nmw,电极消耗2.4kg/t,平均… 相似文献
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在钢包或中间包中对钢水进行电渣加热是连铸过程中维持钢水温度的一种新方法。这也是对钢水进行二次冶金处理的新方法,这种工艺可以控制钢水的冶金性能,改善钢水的清洁度和脱硫。该工艺的主要特点来自于电渣重熔和电渣增朗重熔工艺。采用电渣加热工艺时,将钢水从炉内出钢到钢包中,或者连续倒入中间包中,钢水上面复盖一层导电熔造,并且通入情性气体进行搅拌。使用一根或多根自耗或非自耗电极,埋入渣中,使电流通过渣层。由于渣子是导电的,所以不出现电弧,可以在渣中以纯电阻热进行加热。这种加热工艺具有如下优点:(1)浇铸之前可… 相似文献
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介绍了上海重型机器厂有限公司船用曲臂锻件用54 t下注钢锭的试制情况。电弧炉冶炼时配船用割板边角料、一类生铁。LF钢包精炼炉钢水采用铝锭预脱氧,经过精炼及VD处理后,钢水中的内生夹杂物少而且小,无长条状或纺锤状的MnS夹杂。精炼渣量控制在16 kg/t钢~20 kg/t钢,精炼钢水入真空前全部进入熔炼规范。VD有效真空度≤65 Pa,有效真空处理时间45 min~50 min。真空后定[H]为1.0×10-6、(O)为6.2×10-6。氩气保护大气下注,流钢砖材质为莫莱石,54 t下注钢锭锭身浇铸时间28 min,冒口补缩时间14 min。WHF法四火锻压,采用一次锻后正火及扩氢回火的热处理工艺。 相似文献
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通过对涟钢一炼钢优钢连铸生产中钢水温度控制现状的调查和分析,提出了减少连铸过程中钢水温降的措施和优化的钢水温度控制制度。 相似文献
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<正>山西建邦集团简介:山西建邦集团(以下简称"建邦")成立于1988年,注册资本20亿元人民币,现有员工5989人。建邦为"中国民营企业500强"、"中国对外贸易民营企业100强"、"全国短流程铸造试点企业"、"全国优质铸造生铁生产基地"、"全国高纯生铁标准起草单位"、"世界杰出华商协会理事单位"、"山西省循环经济试点企业"。建邦下设"建邦铸造"、"通才工贸"、"澳洲矿业"等12个经济实体,在北京、上海、香港、四川及重庆等地拥有13个子公司。建邦系一个跨地区经营、跨行业发展的中型民营企业集团。历经新老两代人的艰苦创业,现已形成年产450万t生铁、500万t特钢、500万t轧材、210万t建材、50万t精密铸件,100万t球墨铸铁件,20万 相似文献
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德国一家钢铁公司在生产中采用了一种新工艺,即在钢包或中间包中对钢水进行电渣加热。这是连铸过程中维持钢水温度的一种新方法,可以改善钢水的冶金性能。采用这种电渣加热工艺,是将钢水从炉内出钢到钢包中,或者连续倒入中间包中,钢水上面覆盖一层导电熔渣,并且通入惰性气体进行搅拌。使用一根或多根自耗或非自耗电极,埋入渣中,使电流通过渣层。由于熔渣是导电的,所以不出现电弧,可以在渣中以纯电阻热进行加热。这种加热工艺的特点是:( 1 )浇铸之前可以在大型中间包中进行处理;( 2 )可在长时间内进行等温浇铸;( 3)可在接近液相线温度下进行… 相似文献
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美国阿姆科钢公司阿什兰厂1990年3月投产了一台高速单流弧形板坯连铸机,设计月产能力为11.1万吨板坯,生产的钢种有低碳钢、中碳钢和高碳钢,以及扁平轧材市场所需的高强度低合金钢。该连铸机由两座163t转炉提供钢水。转炉后面为钢包炉,用于吹氩和加热钢水。通常钢包处理时间为25~30min。此铸机生产的板坯厚241mm,宽965~1680mm,注速高达1.78m/min。目前连浇纪录为482炉。 相似文献