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相似文献
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1.
扬州诚德钢管有限公司研制生产了核电厂常规岛用WB36CN1(HD15Ni1MnMoNbCu)Φ711×40mm、P22(HD12Cr2Mo) Φ558×25mm高压无缝钢管,并对产品进行理化性能检测和工艺性能评定,结果表明试制的核电常规岛用WB36CN1、P22高压无缝钢管的理化性能和工艺性能结果均满足GB24512.2-2009等相关标准要求.  相似文献   

2.
无缝钢管外折,发纹的成因及对策   总被引:5,自引:0,他引:5  
李洪德  陈勇 《鞍钢技术》1999,(12):10-14
无缝钢管表面裂纹是影响无缝钢管产品合格率的主要原因,全面地论述了无缝钢管表面裂纹的形成机理及影响因素,并提出了改进措施。  相似文献   

3.
采用扫描电镜、磁粉和超声探伤以及性能测试等方式对WB36厚壁无缝钢管低倍“气泡”形成的原因和实际影响进行了分析研究。结果表明:低倍组织气泡产生的原因主要有脱氧不良、浇注温度高、钢包和耐火材料受潮等,气泡在宏观下呈短线状暗色条纹,微观下为圆形或椭圆形孔洞,主要分布于对应钢锭头部接近冒口端部的钢管近内壁至1/2壁厚处。轻微的气泡采用磁粉、渗透、超声波探伤均无法检出,对钢管的室温力学性能影响较小。WB36钢浇注温度控制在1590℃以下,保证VD精炼67 Pa保持时间不少于15 min、发热剂和保温材料水分含量小于0.1%能够有效防止低倍组织气泡缺陷产生。  相似文献   

4.
王勇  冉旭  张敏 《特殊钢》2011,32(5):60-62
WB36钢管(%:0.16C、0.46~0.47Si、1.02~1.05Mn、0.008~0 010P、0.00IS、0.29~0.30Mo、1.17~1.20Ni、0.58Cu、0.02Nb、0.05 Al)冶金流程为45 t EAF-LF-VD-Φ600 mm铸坯-穿孔,ΦP600 m×70 mm-Φ720周期轧管机组轧制.通过控制环形炉加热气氛,均热段温度~1 250℃,穿孔温度1 100℃,随后毛管在周期轧管机中以三向压应力状态进行轧制,WB36钢管淬-回火后的组织为铁素体+贝氏体,室温和高温力学性能以及焊接性能均符合EN10216-2标准要求  相似文献   

5.
含V、N无缝钢管表面外折缺陷产生原因的分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对鞍钢生产的部分批号V、N微合金强化无缝钢管及生产该钢管的原料连铸坯和连轧管坯的表面缺陷进行研究,分析了含V、N钢管表面外折缺陷的成因,提出了改善钢管表面质量的方法。采用改进后工艺生产的无缝管,其表面外折废品量大幅度降低。  相似文献   

6.
文章针对现场生产的某批高强度液压油缸用无缝钢管表面缺陷引起的返废率高的问题进行了分析研究,通过分析缺陷形貌将其分为结疤、凹坑和麻面三大类。通过金相、扫描电镜等分析方法对各类缺陷进行了检测分析。结果表明,结疤、凹坑缺陷的形成是由轧制前原始坯料已经存在的表面裂纹引起的,麻面缺陷的形成是热轧过程中表面氧化铁皮被轧压至管体上产生的。为了消除上述缺陷,有针对性地采取了整改措施,优化了连铸和轧制工艺。整改后的产品表面质量大幅度提高,返废率从30.6%降低到了1.7%。  相似文献   

7.
扬州诚德钢管有限公司按照GB24512.2-2009标准试制了规格为φ711×40mm的WB36CN1大口径无缝钢管,并对试制的钢管进行了管材性能、焊接性能和弯管性能三个方面的综合评定,各项评定结果良好,均符合标准要求,完全可以应用于核电常规岛的管道系统。  相似文献   

8.
在生产N80Q钢级套管过程中,出现外折缺陷,对管体的化学成分及气体含量进行了检验,利用金相显微镜和扫描电镜对其进行微观分析表明,夹杂物是引起外折的主要原因;并对夹杂物做定性分析,找出其来源,提出相应的改进措施.  相似文献   

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