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通过计算及物理水模型得到的参数可以用来描述连铸坯缺陷的成因,这样就可使连铸坯免于清理,从而使由AlN析出而造成的铸坯横向裂纹减少9%;同时,利于了解结晶器的保护渣夹渣以及慢的注速有利于减少钢水中夹渣的出现。 相似文献
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通过对高速钢电渣锭夹渣缺陷机理分析,采取合理设定重熔工艺参数和重熔前进行捅渣操作,减少了结晶器挂渣现象,大幅度减少了电渣锭夹渣缺陷。 相似文献
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《涟钢科技与管理》2009,(2)
a.减少喷溅。控制转炉超装,保持合适炉容比,严格兑铁工艺制度,加强标准化操作,合理控制抢位和氧压,化好渣,早化渣,采用少渣炼钢,减少喷溅。b.减少渣中铁损。少渣炼钢是降低渣中铁损的有效措施,有条件的地方,应尽量采用“三脱”铁水进行冶炼。推荐有条件的企业采用双联法转炉炼钢技术,即利用一台转炉专门用于脱磷,另一台转炉专门用于脱碳(渣量可很少,并将其产生的渣用于脱磷)。采用该法可减少转炉渣量30%以上,不仅减少渣中铁损,而且可减少喷溅铁损,脱磷渣可作磷肥加以利用。转炉吹氧采用静态、动态和计算机控制技术,根据钢种需要实现一次拉碳到位,既可以降低钢铁料消耗、降低合金料消耗、提高炉龄、降低吨钢成本,又可以避免补吹、过氧化、出高温钢、减少废品生成、减少钢中夹杂和提高钢的质量。采用顶底复吹技术,提高碳氧平衡,以减少钢中氧含量,并使熔池搅拌更充分、平稳,减少喷溅,提高冶炼效率和金属收得率。e.其它。提高摇炉水平,防止摇炉泼钢、泼铁现象,及时更换出钢口,保证质量,确保钢水出尽;采用先进挡渣器,尽量减少转炉下渣量,提高合金收得率;采用RH轻处理,利用其碳脱氧功能,减少钢中氧含量,从而减少合金消耗。(本刊讯)降低转炉钢铁料消耗转炉工... 相似文献
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正介绍了铝渣产生原因及处理铝渣系统在企业的应用现状,通过目前公司使用的几种铝渣处理设备,比较各自的优缺点,以便高效回收铝渣中的铝,减少环境污染,增加企业效益。铝冶炼产生的铝渣中含有大量的铝,如果简单处理后就卖掉,不仅会造成极大的浪费,还会污染环境。因此,最大限度地回收铝渣中的金属铝非常重要。铝渣是液体铝中的杂质及熔化铝金属的 相似文献
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王德雍 《有色金属(冶炼部分)》1979,(1)
由于一般镍精矿的品位较低,在矿热电炉熔炼过程中的产渣率较大,因而损失于炉渣中的镍量也较多。因此,降低渣含镍,减少渣中金属损失,对于提高冶炼回收率是十分重要的。本文试图在对我厂过去大量生产数据进行统计、整理、分析的基础上,就降低矿热电炉渣含镍问题,提出一些粗浅的看法。 相似文献
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阳泉铁厂在高炉上,安装自动化堵渣口器,保证了放净上渣,相对地减少了下渣量,减少了炉渣对铁口的过分侵蚀;同时,便于铁口的维护。在使用上具有一定的价值。一、堵渣口器的构造(为原高炉使用的实际尺寸): 相似文献
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表面张力对保护渣设计及选用的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对结晶器保护渣性能影响钢液面裹渣的理论分析、试验研究,提出通过提高液渣表面张力及钢渣界面张力,在实际生产中达到减少结晶器钢液面裹渣的目的。通过降低渣中SiO2、Na2O,提高MgO,减少FeO、Fe2O3改进了原保护渣,批量应用表明,铸坯粘渣现象大大减轻,夹渣协议板率由6%降为0.61%。 相似文献
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为了减少转炉下渣量,莱钢在分析借鉴国内外下渣控制技术的基础上,采用红外下渣检测+自动滑动水口开闭挡渣方式,挡渣成功率达到100%,平均下渣厚度仅为32mm,出钢滑动水口挡渣后LF精炼平均回磷量只有0.0014%,同时减少了精炼扩散脱氧剂用量,提高了精炼节奏。 相似文献
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罗东 《有色金属(冶炼部分)》1991,(2):40-42
在韶关冶炼厂改变铅锌鼓风炉炉腹角和风口配置,澳大利亚柯克尔—克里克厂改为3°斜形炉腹和连续放渣以后,两厂产量大幅度增加,能耗降低,事故减少。本文就改进鼓风炉形状、风口、连续放渣及横跨烟道等提出商榷,以求进一步提高产量和降低能耗。 相似文献
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针对转炉钒渣提钒预处理中,分离的金属铁(粒)夹带钒渣,造成钒渣流失的问题,研究了磁选回收筛上铁粒中矾渣的方法,减少了钒渣的损失,增大了预处理工艺的收率。同时,减少铁粒夹带钒渣量,提高了铁粒质量,更适于冶炼钒铁。 相似文献
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