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棉油酸经氯化-酯化-蒸馏制得氯化棉油酸甲酯。采用正交实验法筛选出了此工艺的最佳工艺条件。棉油酸氯化最佳工艺条件:反应时间为3.5h,催化剂用量为棉油酸重量的0.3%,反应温度为70℃,通氯量(氯气与棉油酸的摩尔比)为20:1。氯化棉油酸甲酯化最佳工艺条件:反应温度为180℃,催化剂用量为氯化棉油酸质量的2%,甲醉:氯化棉油酸=1:2.0(mol),反应时间为4h。在此条件下进行平行试验,精酯收率均在80%以上。 相似文献
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氯化苄生产工艺的优化 总被引:1,自引:0,他引:1
氯化苄生产工艺小试中,笔者找到了较优化的氯化工艺和操作参数。氯化方式由间歇改为连续。甲苯与氯气重量比为5:2,催化剂W02的浓度控制在1.2%左右,反应温度为110±5℃,停留时间为3h,在这样的操作条件下,一氯化苄含量可达50%,邻(间)氯甲苯在0.3%以下,二氯化苄在3.0%以下;通过后道精制,预计成品含量达97%,收率可达91%以上。 相似文献
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气相合成:242g特戊酰氯(A),加热至105℃并维持105~175℃,使其汽化进入气相反应区,通氯气(B),使反应区温度保持92~110℃,未反应的特戊酰氯冷凝回流并重新汽化至反应区,HCl去吸收装置,105h结束。液相合成:242g特戊酰氯,加热至105℃,维持105~175℃,汽化后冷凝进入液相反应区(文氏管式反应器,装有紫外光源)与氯气在光照条件下反应,控制温度85~100℃,控制通氯速度及特戊酰氯蒸发量使经过反应区原料每次有10%~15%被氯化,在通入150g氯气后停止反应。工艺控制参数及结果(投料量2… 相似文献
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氯气浸出硫渣制备四氯化锡 总被引:1,自引:0,他引:1
四氯化锡的生产是用精锡与氯气反应得到的。为了降低工业四氯化锡的生产成本,采用硫渣(粗锡精炼产出的一种废渣)与氯气反应,制备四氯化锡。研究了氯气浸出反应温度,反应时间,液固比,搅拌速度等因素对硫渣中锡浸出率的影响。实验结果表明,氯气能够与硫渣中的锡反应,生成四氯化锡,硫渣中锡的浸出率可以达到90%以上。最佳浸出条件:四氯化锡与硫渣的初始液固质量比为2∶1,反应温度为80~90 ℃,反应时间为6 h,搅拌速度为100 r/min。浸出液经过精馏,脱除三氯化砷、三氯化锑等杂质,实验产出的四氯化锡产品的质量达到用精锡生产的四氯化锡产品的质量标准要求。 相似文献
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丁二酸单乙酯酰氯合成工艺 总被引:4,自引:2,他引:2
以丁二酸酐、无水无醇、氯化亚砜为原料合成丁二酸单乙酯酰氯。最佳工艺条件为:m(丁二酸酐):m(乙醇):m(氯化亚砜)=1:0.56:1.6;酯化反应时间2h,反应温度90℃;酰氯化反应时间5h,反应温度55 ̄60℃。产品收率达89%以上。 相似文献
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采用半连续鼓泡反应器,在氯气通入量为0.084~0.21mol/[L(反应液)·min]、催化剂三氯化铁浓度为5.72×10-4~2.66×10-3mol/L、反应温度为76~120℃的条件下,由实验数据回归出幂函数宏观动力学方程。此方程对于建立反应器数学模型,设计工业反应器以及苯氯化反应精馏技术应用于氯苯生产有一定的参考价值。 相似文献
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氯酸钠-硫磺法制二氧化氯的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
对硫磺还原氯酸钠制备二氧化氯的工艺条件进行了研究 ,反应的最佳条件是 :温度为 60~70℃ ,氯酸钠浓度为 4~ 5 mol/L,反应液中维持硫酸浓度为 1 mol/L以上。该法具有反应温和易于控制、硫酸消耗少、成本低廉和产品纯度高的优点 相似文献
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碱性体系中煤中有机硫的电化学脱除研究 总被引:2,自引:1,他引:1
以高硫煤为原料,用化学法将其无机硫脱除后,再以此作为电解煤样,在碱性条件下研究了煤中有机硫的电化学脱硫规律。讨论了电解电流、煤浆浓度、NaOH浓度等主要因素对煤中有机硫脱硫率的影响,并确定了适宜电解脱硫条件:NaOH质量浓度4.0mol/L,煤浆质量浓度0.04g/mL,反应温度70℃,电流强度1.0A,电解时间5h,获得了有机硫脱除率为32.50%的较好效果。 相似文献
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研究了不溶性硫磺低温熔融法聚合工艺,考察熔融聚合温度、聚合反应时间、升温速率、淬冷液温度等不同工艺条件对不溶性硫磺含量的影响,得到最佳工艺参数。 相似文献
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天然矿物燃煤固硫剂的研究 总被引:7,自引:0,他引:7
根据金属氧化物组分对 Ca O固硫具有催化促进作用的原理 ,并将催化燃烧的概念引入 ,以应用效果为目标 ,采用纯天然矿石和工业废料研制开发出一种廉价易得燃煤固硫剂。使用三种不同产地的煤进行了添加燃烧实验 ,考察了温度、添加量等对固硫率的影响 ,实验表明这种固硫剂具有很好的固硫效果 :在煤中硫含量为 1%左右及定温条件下 ,总固硫率达 6 7%左右。其技术经济指标优于一种商用固硫剂 ,而售价仅为其 30 %。并在实验研究基础上进行了新型固硫剂在电厂粉煤锅炉上的工业试运行 :除尘器前 SO2 排放降低率可达 5 5 %~ 6 6 % ,总固硫率为 74 %~ 83% ,固硫剂长时间运转对锅炉热效率和安全性均无明显影响 相似文献
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塔中某处理厂硫磺回收采用分流法低温克劳斯工艺,通过一级常规克劳斯和三级低温克劳斯反应完成单质硫的回收和尾气的处理,保证硫收率达到99.25%以上及尾气排放合格。文中对装置的工艺特点进行简单介绍,并对生产过程中遇到的问题与应对措施进行分析和说明,充分证明了CPS硫磺回收工艺非常适合该处理厂的实际情况。 相似文献