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文章简要介绍了胎面压出生产线的改造情况:1.将原胎面生产线中的挤出排列由同一水平排列改为上下排列,用一套液压控制装置调节胎面和胎侧的贴合部分,并增加两套压实辊;2.将老胎面压出的帆布输送带改为输送辊道;3.冷却水箱改为喷淋式,胎面从上部水箱进,下部水箱出;4.将裁断机的计数装置改成PC控制;5.各输送机用不同的驱动电机驱动输送,并在各输送机之间安装速度调节器,在输送辊道中安装收缩辊。 相似文献
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通过加宽胎面挤出冷却联动线、接取部分改为辊道方式、增加预收缩辊道、两级深水槽改为5层浅水槽、冷却水槽中采用人字花纹输送带及直流调速改为交流变频器控制并统一操作方法,使得冷却联动线的冷却效果大大增强。12.00-20规格胎面冷却后温度由原来的44~49℃降到34~36℃,同时也提高了生产效率和胎面合格率。 相似文献
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分析了变频调速装置在φ150胎面压出生产线裁断系统中应用的可能性管变频调速时电机的机械特性,介绍了变频调速装置在定长裁断系统中的应用情况。实际应用证明:频调调速装置具有起制动力矩和时间调整方便,高代速实现容易和加减速时间调整方便等特点 相似文献
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文章简要介绍了胎面压出生产线的改造情况:①将原股面生产线中的挤出排列由同一水平排列改为上下排列,用一套液压控制装置调节股面和胎侧的贴合部分,并增加两套压实辑;②将老服面压出的帆布输送带改为输送辊道;③冷却水箱改为喷淋式,胎面从上部水箱进,下部水箱出;④将裁断机的计数装置改成PC控制;⑤各输送机用不同的驱动电机驱动输送,并在各输送机之间安装速度调节器,在输送辊道中安装收缩辊。从实际应用及调试的结果看,取得了较好的效果。 相似文献
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轮胎胎面挤出联动生产线 总被引:2,自引:0,他引:2
本文介绍了轮胎胎面挤出联动生产线的主要技术参数,结构组成,技术特点,轮胎胎面挤出联动生产线的工作原理,微机控制系统,参数设置步骤和自动方式操作步骤,经半年多实际使用证明,该生产线胎面产量提高50%;胎面质量明显提高,胎面合格率达100%,回料减少65%;改善了生产环境,减轻了工人劳动强度。 相似文献