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相似文献
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1.
LF精炼渣发泡性能的实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用钼丝挂渣法对CaO Al2O3渣系LF精炼渣的发泡指数进行了测定。结果表明:熔渣中表面活性组无SiO2可以促进渣的泡沫化;高熔点的2CaO·Al2O3·SiO2可增加渣的粘度,从而延长泡沫的持续时间;低含量的CaF2(<5%)会明显改善熔渣的泡沫化性能;另外,较低的温度和炉渣低氧化性以及分批加入渣料等都有利于形成泡沫渣。  相似文献   

2.
本文研究了不同成分的精炼渣的物理性能及其脱硫、脱磷能力。结果表明熔点高、粘度大的1^#、2^#精炼渣的精炼效果较差,通过调整精炼渣中SiO2及Al2O3的含量,可降低渣的粘度,使渣的流动性变好,但必须创造良好地动力学条件,才能让其充分发挥精炼作用。  相似文献   

3.
4.
谢兵  赵和明 《炼钢》2003,19(5):52-56
从发泡剂、精炼渣发泡性能、精炼渣成分优化3个方面综述了精炼渣发泡性能的研究现状,最后展望了精炼渣的发展前景和方向,为今后精炼渣的研究和使用提供依据和参考。  相似文献   

5.
马钢SKF炉精炼渣工业性试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
研究分析了马钢SKF钢包精炼炉精炼渣操作存在的问题,提出了优化的精炼渣系。工业试验结果表明,优化后的精炼渣系熔点低、流动性好,冶金效果显著,对包衬有显保护作用。  相似文献   

6.
对精炼渣泡沫化的部分影响因素做了试验,结果表明,基础渣碱度高不利于发泡;基础渣中的CaF2在发泡过程中起双重作用;发泡剂的颗粒度和碳的过剩系数对渣发泡效果也有较大的影响。  相似文献   

7.
介绍了LF泡沫精炼渣的提高热效率,降低炉衬消耗等功能,重点分析了炉渣物理性质、炉渣成分、工艺条件等对熔渣泡沫化性能的影响.指出精炼渣的脱硫性能和泡沫化性能存在一定冲突,发泡剂机理应该从提供气源以及改变熔渣物理性质两方面来考虑。  相似文献   

8.
本文介绍了50吨LF炉用精炼渣的研制开发及使用效果。  相似文献   

9.
LF泡沫精炼渣脱硫动力学的实验研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
对CaO -Al2 O3 -SiO2 系泡沫精炼渣进行了实验室脱硫动力学研究 ,得到的硫传质系数为 1.45 9× 10 -5m s。还就泡沫精炼渣中发泡剂对其脱硫能力的影响进行了研究。  相似文献   

10.
外加发泡剂对LF实现埋弧加热和提高精炼效率具有重要意义.本文系统研究了发泡剂种类、加入量和粒度对高碱度精炼渣发泡效果的影响.结果表明,在碳酸盐中,CaCO3最为理想.在一定范围内增大碳酸盐粒度,有利于发泡的持续性.在碳化物中,复合碳化物的发泡效果最好,CaC2好于SiC.随碳化物粒度增大,发泡效果变差.以碳酸盐与碳化物按适当比例混合作为发泡剂,较单一发泡剂具有更好的发泡效果,且应根据渣中FeO含量调整二者比例.  相似文献   

11.
精炼渣复合发泡剂配方的实验   总被引:5,自引:0,他引:5  
迪林  王平 《特殊钢》1998,19(6):24-26
通过实验,得到了优良、低价和无毒的精炼渣复合发泡剂配方:CaCO370% ̄80%,MgCO36% ̄10%,Na2CO35% ̄10%,NaCl2% ̄6%,SiC8% ̄12%。  相似文献   

12.
LF精炼渣发泡性能的预测模型   总被引:3,自引:0,他引:3  
张东力  邹宗树 《特殊钢》2003,24(3):27-28
对CaO-Al2-SiO2-MgO-CaF2系钢包炉精炼渣泡沫化的影响因素进行了因次分析,根据理论分析的结果和实验数据得到了无氟化钙和低氟化钙炉渣泡沫化指数与炉渣成分之间的关系式。  相似文献   

13.
LF埋弧泡沫渣实验研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
迪林  王平  傅杰 《特殊钢》1999,20(3):24-26
测定了碱度从2.6到3.4的精炼渣系的炉渣发泡性能,得到了具有较好发泡性能的精炼渣系,并通过离差分析方法,得出了炉渣组成对炉渣泡沫化程度的影响顺序为:CaF2→MgO→Al2O3→B(CaO/SiO2)。  相似文献   

14.
首钢精炼82B、40Cr、20CrMnTi、60Si2Mn等钢种采用LF循环利用热态返回渣工艺。LF使用热态还原循环渣精炼特殊钢时,补加合成渣(或活性石灰)200~400kg/炉,适当增加电石消耗量,并用铝粒、电石、硅铁粉对渣脱氧。生产实践表明,采用该工艺使精炼脱硫率达到50%以上,LF后钢水氧活度≤10×10-6,并使LF造渣料-合成渣减少5kg/t,埋弧渣减少2kg/t,冶炼成本降低7元/t。热态精炼渣具有较高的回收利用价值。  相似文献   

15.
对LF用低氟泡沫渣的精炼性能进行了实验研究。CaO—A12O3—SiO2系精炼渣的精炼性能和发泡性能存在一定的冲突,需要根据实际生产的要求加以综合考虑。实验中得到合适的LF泡沫精炼渣的组成为,%:CaO45~60,A12O3 30-40.SiO2 10-15,MgO5~10,曼内斯曼指数MI在0.15左右。  相似文献   

16.
通过实验研究测定了CaOAl2O3CaF2SiO2MgO钢包精炼渣系的起泡性能,并在对该精炼渣系物理性质进行预测的基础上,利用无因次分析方法,得出了炉渣起泡指数与炉渣粘度、表面张力、密度的关系式。  相似文献   

17.
石枚梅 《特殊钢》2014,35(2):24-26
120 t转炉冶炼低碳铝镇静钢SPHC的出钢过程中向底吹氩的钢包中加2.0~2.5 kg/t铝铁(49%Al),并加入2.5~4.0 kg/t LF精炼固态弃渣(/%:6.29~10.33SiO2,19.14~29.51 Al2O3,54.69~59.96CAO,4.97~6.89MgO)以替代钢水净化剂(预熔渣-钢渣改质剂/%:10~18Al2O3,42~55CaO,>3.5Al,2~5MgO,6~10CaF2)的生产结果表明,LF精炼弃渣,化渣迅速,有利于吸附夹杂物,降低T[O],消除水口结瘤,有利于改善环境和降低成本。  相似文献   

18.
李文英  吴志敏 《特殊钢》2013,34(5):38-40
含钛低碳钢(/%:0.05~0.10C、0.70~0.95Si、1.45~1.65Mn、≤0.025P、≤0.025S、0.10~0.20Ti)的生产流程为高炉铁水-35 t LD-LF-150 mm×150 mm连铸工艺。用少量铝脱氧的含钛低碳钢,由于LF精炼渣(/%:55~59CaO、21.9~26.5SiO2、9.4~14.3Al2O3)中Al2O3含量较高,使LF精炼过程中钢水铝含量增加和20 t中间包水口结瘤,影响连铸顺行。在热力学计算的基础上,优化了冶炼工艺,转炉出钢不加铝锰铁,使用低铝硅铁代替普通硅铁,精炼渣不加高铝矾土,优化精炼渣成分(/%:56.1~65.6CaO、19.3~27.2SiO2、5.1~9.1Al2O3),钢水中Al含量由0.007%~0.018%降至0.001%~0.009%,有效减少中间包水口结瘤的发生。连浇炉数由原来的3~6炉提高到9~16炉。  相似文献   

19.
在电弧炉还原期的使用结果表明,开发出的埋弧渣产品,能使炉渣高度增大一倍,平均脱S率为74.9%,并有一定的脱P效果。在钢包炉(LF)上的使用表明,渣厚增大一倍以上;升温速度由1~2℃/min提高到3~4℃/min;平均精炼时间节约了12min;钢包寿命显著提高;节电3.7kWh/t钢;平均脱S率45%。  相似文献   

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