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难浸含砷金精矿生物预氧化生产实践 总被引:14,自引:2,他引:12
介绍了国内第一个日处理10t难浸金精矿生物预氧化-氰化碳浸提金工厂的生产工艺、技术参数、经济指标及存在问题。经过生物预氧化后、金精矿金回收率达到90.78%。 相似文献
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细菌氧化—一种在经济上可选用的难浸金精矿处理方法 总被引:2,自引:0,他引:2
细菌氧化工艺已成功地在矿山现场的中间工厂中用于处理难浸金精矿。细菌可选择性地氧化难浸出的硫化矿物,从而使金暴露出来,随后用氰化物浸出氧化后的精矿,金浸出率可提高到90%以上。由实验室数据放大设计的中间工厂,其规模大小刚好可用标准运输工具运输。用于氧化难浸金矿的细菌是一种可耐55℃的天然混合培养菌。因此该氧化工艺很适合于处理澳大利亚和北美—些气候炎热地区的金矿。中间工厂在矿山运行了六个多月,细菌氧化工艺在现场条件下的操作性能与实验室一样。说明该混合培养菌在通常矿山操作条件下足够强壮,可以经受往较大变化的物料和操作环境,达到满意的氧化效果。该工艺过程可在专家很少参与的情况下由现场人员进行操作。从中间工厂试验中收集了适合多种精矿物料的进行商业性工厂设计用的数据,完成了该工艺的可行性研究并对建厂投资和操作费用作了估算。 相似文献
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难浸含硫金精矿的微生物预氧化机理与工艺研究 总被引:2,自引:1,他引:1
通过试验探讨了细菌氧化硫化矿物的机理,研究了用细菌氧化预处理难浸含硫金精矿的条件、方法以及金的浸出率、矿浆浓度、磨矿细度、反应时间等因素及其相互关系。检验了该氧化处理工艺的合理性。通过细菌预氧化、金的浸出率从53.4%提高到92%以上。 相似文献
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针对甘肃亚特含高硫难浸金精矿开展了生物预氧化-氰化浸出试验研究,考察了细菌预氧化过程中矿浆浓度、pH值、反应温度、磨矿细度和氧化时间等参数条件对浸出的影响,并对氧化后液进行回用处理。结果表明,在矿浆浓度为16%、pH值为1.2~1.4、反应温度为40℃、磨矿细度<0.043 mm占94.8%以上以及氧化时间为8 d的条件下,采用细菌预氧化处理技术对矿样进行处理,硫氧化率达86.0%,金浸出率由直接氰化浸出率的23.4%提高到92.6%。 相似文献
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某金矿石浸渣浮选精矿预氧化及氰化提金研究 总被引:3,自引:0,他引:3
某金矿石氰化尾渣浮选精矿难浸,在<37μm占99.5%的磨矿细度下氰化浸出24h,金的浸出率仅有3.95%。采用常温常压碱性强化预氧化工艺处理后,金的浸出回收率提高到85.85%,炭吸附率99.62%。 相似文献
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结合生产实践,阐述了难处理金精矿二段焙烧预氧化工艺和一段焙烧预氧化工艺的应用。针对福建金山黄金冶炼有限公司二段焙烧预氧化工艺的缺陷,对其配矿、进料、焙烧、输送等技术进行改造,采用综合配矿、浆式进料、工艺切换、集成热料输送等新技术,取得了显著的经济效益。 相似文献
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难浸含砷金精矿的碱性常温、常压强化预氧化工艺工业化研究 总被引:6,自引:0,他引:6
提供了一种难浸含砷金精矿的湿法冶金新工艺及其10t/d规模的工业化研究结果。在对难处理金精矿常温、常压强化碱浸预氧化的工艺原理和强化碱浸氧化的动力学条件进行了深入研究的基础上,充分利用了机械活化和碱浸过程中的选择性氧化原理,采用物理与化学综合分离的方法,利用超细磨塔式磨浸机的机械活化和强化作用,以及强烈搅拌的强化作用,在常温、常压下引发砷硫矿物在高温、高压下才能发生的氧化反应,使被包裹在砷硫矿物中的金解离。在矿样粒度小于35.6μm含量为91.8%的磨矿细度条件下,对含砷3.55%、含硫24.8%、含金54.7g/t的难浸金精矿强化碱浸预氧化54h后,砷转化率为93.4%,硫的选择性氧化率为43.5%,金的氰化回收率由预氧化前的4%~9%提高到93.0%,金的炭吸附率99.8%,解吸率99.1%,电解回收率99.95%,冶炼回收率99.5%,总回收率91.5%。工艺总生产成本为562元/t。研究结果表明,该预氧化提金工艺技术先进、流程简单、环境安全,为难浸金矿石资源的有效开发利用提供了新方法。 相似文献
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某难处理金精矿的酸性热压氧化预处理研究 总被引:3,自引:0,他引:3
采用酸性热压氧化工艺对某难处理金精矿进行预处理,其金回收率可由常规浸出的35.6%提高到94.3%.针对温度、滞留时间、矿浆浓度、氧分压、物料粒度等因素对金氰化浸出率的影响进行了研究,并讨论了黄钾铁矾的生成对银回收率的影响. 相似文献
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难处理金矿石的细菌氧化提金技术及工业应用 总被引:11,自引:1,他引:10
本文回顾了细菌氧化的研究历史,介绍了细菌氧化提金的工艺过程和原理,综述了目前世界上比较成功的细菌氧化工艺,并列举了世界上现有的细菌氧化厂的工业实践。 相似文献
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浮选金精矿氰化前碱预处理,使氰化钠耗量由6kg/t降至3.1kg/t。氰化浸出前加碳质物的纯化剂煤油2 ̄4kg/t,金的浸出率由92.51%增至93.17%。含铜金精矿用氨氰化处理,铜的浸出率由29.41%降至23.51%,氰化钠耗量由4.5kg/t降至4.25kg/t。金精矿细磨氰化工艺中,采用适宜的搅拌强度,可以减少碱及氰化物的耗量。 相似文献