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邯钢西区1~#高炉因长期配加湿焦,炉缸不活跃,炉前倒场后出铁不顺,炉内频繁出气流,造成炉温过低,主沟渣沟冻结。对造成炉温大凉的原因进行分析,通过优化出铁方案,合理控制各项操作参数,高炉快速恢复到了正常生产水平。 相似文献
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王福补 《金属材料与冶金工程》1996,(1):26-27
总结了现场处理100m~3高炉炉凉事故的经验,主要有:调整焦炭负荷,减小炉体及风渣口的冷却水量,尽量从渣口铁口掏空粘结凉的渣铁,做临时渣口放渣出铁等,而其中以改渣口为主要矛盾。 相似文献
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对湘钢1号高炉炉凉的原因及处理进行了总结和分析,认为低料线、连续崩料及管道是炉凉的主要原因。采用集中加净焦、减轻焦炭负荷、堵风口、控制较高炉温、降低碱度、滚动出铁等措施使炉况得到迅速恢复。 相似文献
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对安钢3号高炉炉凉的原因及处理进行了总结分析,认为超计划时间休风、负荷调整不到位、炉墙渣皮脱落及塌滑料是炉凉的主要原因,采用集中加焦、降低焦炭负荷、调整装料制度及堵风口等措施,恢复正常生产. 相似文献
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邯钢5号高炉在限产护炉阶段因气流失常而引发炉凉,在紧急减风过程中又造成全部风口灌渣事故,被迫休风19h。简要阐明了炉凉的征兆,并重点对炉凉事故的处理进行了总结。通过采取堵风口送风、及时出铁出渣、严控开风口进程、调整焦炭负荷等措施,高炉在较短时间内基本恢复正常,日产量4515 t/d,燃料比519.5 kg/t。 相似文献
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介绍了本钢5号高炉近年来生产状况,采用的先进技术、设备。分析了炉凉事故产生的过程及原因,论述了铁口爆破处理炉凉事故的方法、炉况恢复的过程,总结了经验教训及今后努力方向。 相似文献
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八钢2#高炉因热风炉操作失误被突然放风,高炉操作控制不当,致使高炉悬料。通过调整布料制度和洗炉等措施,高炉炉况逐步恢复正常。 相似文献
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安钢7#高炉因原燃料变化,连续塌滑料和长期亏料线,使炉前出铁出渣受影响,而且由于高炉调整和操作应对不到位,引起炉凉事故。通过采取集中加焦提炉温等措施,炉况得到了恢复。 相似文献
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高炉生产实践中,由于煤气分布及造渣制度等急剧变化能引起炉况失常,同时发生炉型异变。在恢复炉况过程中,高炉工作者必须注意炉型异变的因素,否则必然会引起反复而造成不应有的损失,贻误炉况恢复和影响高炉进程的强化。文中叙述的炉缸堆积及炉身下部、炉腰区域结厚的处理实践,对解决类似炉况具有一定的参考价值。 相似文献
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介绍安泰集团炼铁厂高炉炉墙粘结的形成发展过程及处理实践,高炉下部粘结物处理以热洗为主,较高部位的粘结物采用降料面烧洗或炸除。总结认为:高炉粘结物的形成主要与原料质量及高炉日常操作制度有关。加强生产技术管理,稳定原料质量,规范操作,探索适合本高炉特点的操作制度,对维持炉况顺行至关重要。 相似文献
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本钢4号高炉于2007年8月31日发生了严重的恶性炉凉事故,对于这种规模的高炉,其事故的状态是非常罕见的,所发生的过程和处理中的技术措施对其它大型高炉也有借鉴性。针对这次事故的原因和处理过程做了详细的述评。 相似文献
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1999年2月19日韶钢3#高炉(305m3)发生严重的炉凉事故,造成少出铁100多吨,多耗焦炭30多吨,直接经济损失达4万多元,并对以后高炉的操作造成了影响.1 事故经过及处理 2月18日,3#高炉从夜班起,炉温居高不下,整个夜班平均炉温高,致使Si高达1.45%.受炉温高及炉外操作的影响,夜班出铁量仅为213.9t.值班工长采取了减煤措施,并在第49批加重负荷至3.049t/t(原负荷2.994t/t).交至白班,值班工长发现所来直供焦较湿,在58批补水分焦3%,因炉内外工作均较为顺畅,出铁量多,高达333.4t,炉温亦因此大幅下行,Si由第一炉的1.31%下行至第五炉的0.63… 相似文献