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相似文献
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1.
杨水全 《水泥》2017,(2):26
YD海螺公司采用Φ4.2 m×14.5 m水泥磨带HFCG180/160辊压机的开路粉磨系统,辊压机厂家为合肥水泥设计研究院。该套系统自2016年2月份投产以来,辊压机辊缝偏差一直较大,做功电流低,严重影响运行指标发挥。期间该公司对稳流仓内部进行了多次改造,但辊偏问题一直未得到有效解决,公司经过多次分析研讨后于8月对辊压机系统进料方式进行了改进,取得了一定的效果。本文结合此次改造情况,仅就进料方式对辊压机做功的影响与大家探讨。  相似文献   

2.
2010年我们对四川某水泥厂5 000t/d生产线Φ4.2m×13m球磨机与Φ1 600mm×1 400mm辊压机组成的水泥联合粉磨系统运行现状进行了调查分析和性能评估,分别对辊压机闭路循环系统和粉煤灰加入位置进行分析,发现原有工艺的不足并提出了优化改进方案,旨在优化水泥粉磨系统工艺,达到增产降耗的效果,从而提高企业效益。  相似文献   

3.
许长安 《水泥》2013,(2):23
我公司水泥磨为Φ3.8m×13m开路磨,配置HFCG140-80辊压机和SF600/140打散分级机,公司及分厂通过加强管理、优化操作和调整改造等措施,达到了降低电耗、提高产量的目的。  相似文献   

4.
李荣波 《水泥》2013,(4):22
我公司Φ3.8m×13m水泥磨配置HFCG140-80辊压机、NSE300斗式提升机和SF600/140打散分级机组成联合粉磨系统,该水泥磨生产线于2010年8月底安装完成后即开始调试与投入生产。  相似文献   

5.
宋卫华 《水泥》2013,(10):29
我公司有一条5 000t/d生产线,配置了辊压机HFCG160/140+V型选粉机+Φ4.2m×13m磨机的水泥联合粉磨系统。和辊压机配套的是荆州巨鲸传动的XGZ62-79.34-Ⅱ型减速机,在试生产期间,定辊减速机输入轴端在启动时向外漏油,在正常运转时反而不漏。  相似文献   

6.
李涛  詹楠 《水泥》2016,(9):51
我公司4台水泥粉磨系统于2009年10月投入运行,该系统采用RP170-120辊压机+VRP1000V型选粉机+Φ4.2m×14m双仓管磨机+O-Sepa N-4000选粉机组成的双闭路水泥联合粉磨系统。2015年11月对1号水泥粉磨系统辊压机进料装置进行了技改,由斜插板进料控制改为双杠杆式进料控制,实现了较好的技改效果。  相似文献   

7.
我公司响应国家淘汰落后产能的政策要求,重建了一套由CLM150-100辊压机和Φ3.8m×13m水泥磨组成的联合粉磨系统,磨后熟料粉与一定比例的矿渣粉混合配成不同品种的水泥,年产水泥150万吨。Φ3.8m×13m球磨机于2014年9月份投产试车,一年多来经过对粉磨系统工艺设备进行了一系列优化和改造,提产和降耗达到了一个较高的水平。  相似文献   

8.
我公司水泥粉磨系统为Φ1 700mm×1 000mm辊压机+V型选粉机+Φ4.2m×13m管磨+SX-3500涡流选粉机组成的联合粉磨系统,自投产以来,水泥成品存在细度偏粗的现象,尤其是P·C32.5水泥细度问题突出,在调整磨内负压、选粉机转速和尾排风量等参数无明显效果的情况下,2012年12月我们通过对选粉机一、二次风风量的适当调整,取得了较好的效果。  相似文献   

9.
2009年11月末国家出台淘汰落后产能的政策时,我公司Φ3.5m×10m生料磨系统处于闲置状态;国家制定淘汰落后产能的目标是:2012年底前淘汰Φ3.0m以下水泥磨,因此,我公司2台Φ2.4m×12m、4台Φ2.2m×6.5m水泥磨及其配套的水泥储库、反击破碎系统、上料系统、包装和散装系统将处于淘汰闲置状态。为了既响应国家节能降耗政策,又不浪费现有资源,2012年2月公司将Φ3.5m×10m生料磨磨机系统进行改造,并利用小磨系统的部分配套设备,与辊压机一起整合组建一套新的水泥粉磨系统。改造后,公司将6台Φ3.0m以下小磨磨体落地,停止运转。  相似文献   

10.
我公司Φ3.8m×13m水泥粉磨生产线,配CLF170120C辊压机联合水泥磨组成粉磨系统。主要生产P·C32.5R水泥,P·O42.5R水泥。设计产量 P·C32.5R水泥170t/h、P·O 42.5R水泥125t/h。2012年投入运行,一直正常使用。在2014年9月辊压机出现轴承温度过高跳停,通过与厂家沟通,对辊压机进行全面检查,打开轴承端盖发现,辊压机轴承损坏已无法正常使用。分析认为,轴承损坏的主要原因是原轴承内部冷却装置水管断裂,导致大量冷却水进入轴承内部及水管残体混入轴承滚珠内,致使轴承损坏,直接经济损失25万元。为防止后期轴承出现类似情况,这次维修后将轴承内部冷却水管全部短接。2015年3月份开机生产后,3月10日辊压机轴承温度达到65℃,导致生产线止料,3月15日辊压机轴承温度达到67.2℃,导致设备直接跳停,之后辊压机多次出现轴承温度过高止料(跳停)情况。  相似文献   

11.
我公司TRP160-140辊压机+TVS96/20V型选粉机配套Φ4.2×13m球磨机+TESu-310涡流选粉机组成的联合粉磨系统,自2012年1月以来,辊压机振动大,电流波动>40A,辊缝波动>10mm,左右辊缝差也在10mm以上。辊压机的振动严重影响其做功效果,缩短轴承寿命,磨机台时产量下降,工序电耗升高。  相似文献   

12.
我公司一条5000t/d生产线于2011年7月和8月先后配置了两套辊压机(HFCG160/140)+V型选粉机+Φ4.2m×11m磨机的联合水泥粉磨系统。改造后在调试生产过程中,辊压机蓄能器气囊频繁爆裂;辊压机行星齿轮减速器高速轴轴承温度居高不下,设备多次因温度过高而跳停,我们对其进行了分析和解决。  相似文献   

13.
张锐  刘明红 《水泥》2013,(5):38
某公司有一套CLF140/65辊压机加VX5815型选粉机(简称V型选粉机)的预粉磨系统,其后接两台Φ2.6m×13m及Φ2.4m×12m的水泥磨。在生产中,辊压机冲料现象时有发生,导致辊压机因电流高或间隙大而跳停,或NSE500提升机因电流高而跳停,甚至压死。本文对发生冲料时及冲料前的物料及设备情况作一分析,并给出相应的处理措施。  相似文献   

14.
我公司回转窑规格为Φ4.0m×60m、Φ4.3m×64m,辊压机型号为HFCG160/140、HFCG150/100等,设备重量大,拆卸困难。回转窑轮带出现坑点,通常采用挖补、焊接、手动打磨的方式修复,但很难保证修复质量;辊压机固定辊及活动辊轴头为1∶12锥度,轴头磨损时,通常采用CO2气体保护焊加常温焊接,而后采用磨头(1∶12锥度)手工打磨,使轴头和轴承达到局部吻合,但很难保证配合质量,为此我们设计了一种在线磨削装置,有效解决了此类问题。  相似文献   

15.
张建涛  彭晓冬  周强  尹博 《水泥》2013,(11):42-43
云南昭通某水泥有限公司采用Φ3.2m×13m水泥磨+辊压机组成联合粉磨系统,于2013年1月进行生产调试。本文介绍调试中出现的问题及解决方案。  相似文献   

16.
曹辉辉 《水泥》2015,(2):34-35
<正>我公司拥有两条水泥生产线,配有两台Φ4.2m×13m的水泥磨,预粉磨系统主要由HFCG150-100型辊压机与SF600/140型打散分级机组成。为了适应磨机产量不断提高的要求,并针对一些使用中存在的问题,我公司对辊压机进料系统做了一系列改进。1改进前系统的基本情况粉磨系统主机设备配置见表1。改进前磨机平均  相似文献   

17.
我公司水泥车间一线采用Φ3.8m×13m水泥磨+HFCG150-100辊压机+N3000选粉机+SF600打散机组成闭路粉磨系统。在生产过程中由于打散机钢板筛易磨损,造成入磨物料粒度偏大,磨机台时产量仅115t/h,设备运转率为80%,生产受到严重影响。通过实地观测和改造,降低了打散机钢板筛的磨损。  相似文献   

18.
我公司有3条3 000t/d(3~5号窑)、1条5 000t/d(6号窑)生产线,水泥生产为2台Φ4.2m×13m(4、5号磨)闭路磨、2台Φ3.2m×13m(6、7号磨)带辊压机闭路磨。3、4号窑配套7万t蒙古包式熟料库,供4台水泥磨使用,5号窑配套1万t熟料库、6号窑配套2万t熟料库,水泥磨配套6座万吨水泥均化库。日常生产水泥氯离子含量在0.030%左右,本文介绍一次出磨水泥氯离子含量偏高的原因和处理过程。  相似文献   

19.
我公司青岛分公司(简称青岛山水)目前拥有3台Ф3.8m×13m水泥磨,年生产能力300万t。 其中2号水泥粉磨系统采用Φ3.8m×13m水泥磨与HFCG140-65辊压机组成联合开路粉磨系统。2010年对该系统进行改造和优化调整后,生产P·C32.5水泥台时产量稳定在120t/h以上,电耗26.5kWh/t,水泥质量明显提高,成本大幅度下降,现将原系统中存在的问题和改造优化措施介绍如下。  相似文献   

20.
<正>我公司一线水泥制备采用带辊压机的联合粉磨系统,配φ4.2m×13m水泥磨和N3000型O-Sepa选粉机,辊压机系统为HFCG150-100型辊压机和SF6000-1400型打散分级机。1存在问题自2010年11月试生产以来,筛余细度合格率均在90%以上,且能得  相似文献   

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