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篦冷机提供的热风或温度低,或风量小,导致余热发电系统发电量小,发电效率低。改变这些状况的具体措施是:优化篦冷机结构;合理选择篦冷机配风风机参数;科学安排入AQC炉取风口位置;正确处理入AQC炉取风口和入煤磨烘干热风取风口位置关系等。 相似文献
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原煤烘干取风于篦冷机,运行中与余热发电系统抢风问题比较突出,且因废气温度高,不得不开启冷风进行降温。这种方式能源浪费大。改造后,煤磨烘干热风取自AQC锅炉出口,如果原煤水分过大,热量不够,可取用AQC锅炉入口处热风以作补充。 相似文献
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一般地,预分解窑生产线的煤磨烘干热风都取自于篦冷机的余风。但是在实际生产中,由于篦冷机里的熟料中有些粉料,煤磨抽篦冷机热风时,也同时将少量的熟料小颗粒抽进煤磨里,进入煤磨的熟料小颗粒粒径大约在1.0mm左右。那么抽进的熟料量有多少呢?经把未磨的煤与磨好的煤进行灰分对 相似文献
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0前言随着节能降耗、低碳经济及电价上调等因素影响,提高余热发电量对企业经济效益及成本控制有着深远意义。我公司1条5000t/d熟料生产线,2008年3月投产,配套9MW余热发电系统2009年5月投入运行。运行初期,余热发电量偏低,平均140000kW/d,而当时同类型的生产线发电量平均在7000kW/h以上。窑头余热取风点为篦冷机中温段与煤磨热风为同一出口,在设计熟 相似文献
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煤磨热风系统工艺改进 总被引:1,自引:0,他引:1
我厂2、3号煤磨是Φ2 2m×4 4m的风扫式煤磨 ,分别供Φ3 6m×65m、500t/d两条水泥窑用煤粉。由于工艺设计存在问题 ,造成煤磨台时产量低 ,煤粉质量差 ,回转窑操作被动 ,熟料热耗高。因此我们对煤磨的热风系统进行了工艺改进 ,取得了较好的效果。1存在问题及原因分析2、3号煤磨的热风使用的是篦冷机的余风 ,其工艺流程如图1所示。图12、3号煤磨工艺流程该系统在生产中存在的主要问题是 :1 1入磨热风温度低煤磨热风管的吸风口位于篦冷机侧墙、中压风室的上方 ,因此煤磨抽取的热风实际上是冷却熟料后的中压风 ,风… 相似文献
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