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我公司有一条4 500t/d生产线,窑尾高温风机(W5-2×48-14 №30F)配套主电动机(YPTQ800-6),功率2 500kW,转速995r/min,变频调速,联轴器采用弹性柱销齿式联轴器,风机轴承采用“油浴、油环-循环油”复合润滑方式。自2010年12月投产以来,多次出现高温风机振动升高、风机轴承损坏的故障,被迫停窑更换新轴承。 相似文献
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我公司窑尾高温风机(W6—2×39—9No31.5F)配套电动机(YRKK900—6),功率3100kW,转速994r/min,采用的液力偶合器(YOTcs1150)调速范围为0.2-1.0。额定转差率1.5%~3.0%,风机轴承采用“油浴、油环-循环油”复合润滑方式。本文介绍在试生产及正常生产过程中几种典型故障及处理方法,供参考。 相似文献
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我厂Φ3m×48m五级悬浮预热器回转窑窑尾排风机:1700D IBB24;风量:120000m3/h;全压:7355Pa;转速:1390r/m in;工作温度:150℃。运行中风机轴承和电动机轴承故障频繁,严重影响窑正常生产。1出现的问题及分析1)风机轴承振动严重,振幅超过正常值3~5倍,更换周期约3个月。原因是叶轮 相似文献
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1存在的问题
申丰公司5 000 t/d熟料生产线,配备的窑尾高温风机抽引窑尾废气,为进一步降低设备运转功率节能降耗,对高温风机进行技术改造.设备基本参数见表1. 相似文献
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正近年来,随着日产万吨水泥生产线不断建设、装配,对水泥生产设备运行指标要求也不断提高。旋转设备高速化的主要问题是:系统微小偏心引发的离心力无法绝对消除,从而产生振动。电磁环形平衡装置的应用能够很好地补偿设备失衡,降低振动,同时可以实现在线自动动态平衡补偿。 相似文献
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我厂5号窑2000t/d新型干法水泥熟料生产线窑尾高温风机为Flakt公司生产的型号为HF4STS后曲叶片离心风机,叶轮直径为3295mm,入口风量为5300m^3/min,风压为8430Pa,电动机功率为1200kW,转速可调。 相似文献
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我公司2 500t/d生产线于2008年进行了余热发电改造,投入运行后,煤磨高温风机及窑尾高温风机频繁出现电动机堵转现象,导致电动机电流骤然上升甚至跳停,给设备运行带来巨大危害。1煤磨高温风机堵转的处理 相似文献
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我公司下属的年产水泥 13万 t回转窑生产厂,每年耗电量高达 1600万 kWh,在市场竞争激烈的环境下,为了降低成本,提高效益,引进了变频技术,应用在回转窑的窑头、窑尾风机和生料浆泵上。在实际应用中,窑尾风机的变频器 (FUJI FRN75 P9S- 4)由于受附近高压静电收尘装置和外 相似文献
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10000t/d生产线窑尾高温风机变频改造 总被引:1,自引:0,他引:1
我公司2条10000t/d生产线窑尾高温风机系统的风压控制原由液力偶合器调节,液力偶合器本身能耗达10%以上,而且需要油泵及冷却水来辅助运行,故障率较高,特别是在夏季产生热量较大,需加入4组冷油器,用循环水强降温,水消耗量大,资源浪费严重。风机采用液体电阻降压启动,还存在以下2个问题:①转子部分带有集电环、碳刷等配件,运行过程中需要对这些配件进行更换或处理, 相似文献
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1改造前的论证1.1节电效果的理论计算风机和泵类离心负载在转速n1时所需轴功率:P1f=(n1/ne)3Pef式中:n1——风机工作转速; 相似文献
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1高温风机及其磨损概况 我厂#4窑窑尾为单进风口重型风机.它用于抽引预热器出来的废气。其型号2008B,流量42120m^3/h.进口风压8330Pa.工作温度150~320℃,气体含尘浓度(标况)60~80g/m^3,风机最高转速980r/min,电机功率1400kW.变频调速:叶轮体直径3234mm.厚度640mm.叶片数12片。 相似文献
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<正>我公司2500t/d生产线于2004年7月投产,窑尾高温风机配用6kV/1400kW鼠笼电动机,采用直接启动、液力偶合器调速方式。在生产中电动机直接启动,对电网冲击较大,且液力偶合器调速时故障较多, 相似文献
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我公司5000t/d生产线技改工程于2006年6月点火投料。在调试、试生产阶段,由于窑尾高温风机频繁跳停,使调试工作无法正常进行。通过现场蹲点排查和DCS实时跟踪显示,下面3个原因占高温风机跳停故障的93%以上。 相似文献
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我公司作为贵州省清洁生产的试点企业,节能降耗势在必行.初步确定2号窑尾高温风机的高压电机(1 250kW/6kV)作为第一批变频节能改造设备.该高温风机原为液体电阻启动调速器(即水电阻调速),问题较多.分析表明对2号窑尾高温风机进行高压变频节能改造是可行的. 相似文献
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我厂4号窑2300t/d生产线于2001年9月2日投料试生产,其窑尾高温风机为单进风口重型风机,型号2008B,风机叶轮体直径Φ3234m m,厚度640m m,叶片数12。2003年下半年风机叶片的磨损开始慢慢加速,振动值逐渐增大。至2004年3月份检查该风机时发现叶片已磨损严重,其磨损部位主要集中于叶片出口及后盘与叶片的交角位置,叶片被磨成了一道道尖刀豁牙状沟槽,边缘部分被磨穿,磨损的面积约为200m m×700m m。为了降低维修成本,我们采用割补法现场修复风机叶轮。1主要修复工艺1)找出磨损最为严重的叶片,在距离磨损部分边缘10m m处划出和叶片边缘相平行的线… 相似文献