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1 现场情况
某220 kV变电站运行有220 kV/110 kV/10 kV三个电压等级,其中,220 kV等级采用双母线接线方式,包括1个母联间隔,2个电压互感器间隔,2个主变间隔,6个出线间隔,共20组母线隔离开关.正常情况下,南母线有1号主变、南表和3个出线间隔共5组隔离开关;北母线有2号主变、北表和另外3个出线间隔共5组隔离开关.在一次对另外一座新建变电站送电时,按照送电方案要求,需要腾空该站的220 kV南母线.在腾空南母线的操作过程中发现,运行于南母线的5组隔离开关均存在分闸不到位或拒分的问题. 相似文献
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目前,许多已建成投运的500 kV变电站220kV屋外配电装置终期采用双母线双分段接线方式,但一期工程往往只上1台主变,220 kV配电装置采用双母线接线方式。在母差保护改造过程中势必涉及到220 kV线路、主变的停电,需要编制停电施工方案,下面介绍一种较好的少停电施工方案。 相似文献
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2004-05-29,某变电站发生一起带接地刀合刀闸造成变电站全停的事故。事故前,该变电站220kV甲母线、牡北乙线、牡海线、1号主变三侧开关、1号PT运行。220kV丁母线、旁路母线、牡北甲线、母旁开关、2号主变三侧开关、2号PT停电检修。当日,变电站220kV系统由运行转检修状态,其状态 相似文献
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随着110kV系统负荷逐年增加,我厂该母线电源严重不足,加之与220kV联络环节薄弱(只有一台360MVA自耦变),迫使110kV侧的1号机-变和2号联变年运行高达8318h,计划检修时申请停电也十分困难。为此,我厂于1984年将~#3双卷180MVA主变更换成三相自耦240MVA联变。并同时增加一回110kV出线,扩建两个开关间隔,以适应形势发展的需要。 相似文献
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两次主变保护误动作原因查找及防范 总被引:1,自引:0,他引:1
对采用两套独立运行的双直流系统的变电站,当两套直流系统之间存在寄生回路时,容易造成保护误动。下面就220 kV东湖变电站连续两次主变保护误动作事故进行分析和探讨。1 事故概况 1999年7月21日11:25,220 kV东湖变电站1号主变高压侧2201 B相开关、2号主变高压侧2202A相开关跳闸,经5 s延时主变微机保护(WBZ-21型)220 kV后备非全相保护动作出口跳开1,2号主变高压侧其它两相开关,造成220 kV东湖站110 kV及10 kV母线失压。 1999年7月28日16:03,220 kV东湖站1号主变高压侧开关三相同时跳闸,220 kV东湖站110 kV及10 kV母线再… 相似文献
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《内蒙古电力技术》2017,(2)
高新500kV变电站投运13年,经过多次扩建后,已突破原规划,再次扩建时向外征地困难。本次工程主要设计任务是扩建高新变电站5号主变压器,并在220kVⅢ段、Ⅳ段母线其中一段增加分段断路器,形成双母线单分段接线。经过方案比选,5号主变压器布置在原线路高压并联电抗器的位置,避免了征地;结合主变压器布置方案,500kV主变压器进线采用HGIS(混合式气体绝缘金属封闭开关设备);220kV配电装置将原有旧间隔改造为本期新增的220kV分段、母联、母线设备等间隔,5号主变压器220kV进线采用GIL(气体绝缘金属封闭输电线路)方式,节约占地,增加了可靠性。本次5号主变压器扩建及220kV母线改造工程设计方案技术合理,不对外征地,满足设计要求。 相似文献
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正1概述2013-06-20,某电厂220 kV升压站永久退出运行,并解开厂内升压站架构至围墙外耐张塔的引线。厂用电由附近110 kV岭山变电站单回专用10 kV线路供电。升压站停电前全厂共有4台变压器运行,分别为0号高备变20B、2号低备变50B、2号补给水变68B、灰水回收变82B。全厂所有6 kV母线以及380/220 V母线均在运行。具体运行方式为:6 kV备用段通过0号高备变20B供电、厂用6 kV母线通过各自备用电源进线开关供电、6 kV脱硫 相似文献
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在主接线形式为双母线带旁路的变电站操作中,转带操作占有很大比重,对于220 kV主变,在高压侧开关停电检修时由旁路开关代运的情况下,提出了220 kV变电站旁路开关代主变开关运行时存在保护死区的问题,如不切换主变高压侧失灵保护回路,则无法正确启动断路器失灵保护,提出了220 kV旁路代运时主变失灵回路的改造方案。并要求在旁路代运时,注意差动保护的电流切换和保护操作。 相似文献
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在主接线形式为双母线带旁路的变电站操作中,转带操作占有很大比重,对于220 kV主变,在高压侧开关停电检修时由旁路开关代运的情况下,提出了220 kV 变电站旁路开关代主变开关运行时存在保护死区的问题,如不切换主变高压侧失灵保护回路,则无法正确启动断路器失灵保护,提出了220 kV旁路代运时主变失灵回路的改造方案.并要求在旁路代运时,注意差动保护的电流切换和保护操作. 相似文献
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1事故情况简介1990年11月16日11时07分,二江分厂联接于Ⅰ号母线上的220kV出线葛31B相发生出口金属性接地短路,当葛31开关重合于故障上时,220kV母线差动保护(BMH-2型,许昌继电器厂生产)发生误动,跳掉了当时在220kVⅠ号母线上运行的6条220kV出线和4台发电机,造成一次大面积停电事故.事故前的二江分厂运行方式如图1·1所示,各开关所配的电流互感器(以下简称CT)变比如图1.1所标 相似文献
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1989年10月24日,我厂在进行220kV系统恢复固定连接运行的倒闸操作时,发生4号主变副母闸刀B相母线侧下节瓷棒在分闸操作过程中折断,引起220kV母线单相接地短路事故。母差保护动作后,新厂与220kV系统主网解列。母差保护切剩两台机组(1、3号机)向110kV系统单端送电,系统不稳,机组过速,事故扩大,导致全厂停电。此次重大事故中断了新厂已达1922天的安全记录。为查明原因、吸取教训,事故调查组对瓷捧折断和事故扩大原因进行了仔细调查, 相似文献
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1事故现象
某电力公司220kV变电站1号主变压器220kV侧母线配置了三相避雷器。某日,天气情况为阴雨,系统出现两次过电压后,A相避雷器突然发生爆炸,使120MVA主变压器停电18.25h,累计造成1500余万元的重大损失。发生事故的避雷器投入运行近2a,型号为Y10WZ-200/520,持续运行时电压为168.5kV,直流电流1mA下参考电压不小于290kV,2ms方波通流量为800A。 相似文献
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试验过程中发现当清江变电站220kV母联开关断开,220kV旁路开关代主变开关运行时,220kVⅠ,Ⅱ段母线TV二次回路有可能并列运行,针对该问题,查找原因,提出改进方案,并按图施工。 相似文献
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介绍智能变电站扩建主变间隔在其它运行一次设备不停役的情况下,与相关联的110kV备自投、10kV备自投、220kV母差保护、110kV母差保护、110kV母分间隔的接入方法及全站SCD配置文件的修改完善,基于虚端子信息流的安全措施和关联设备联调试验方法,为智能变电站不停电扩建主变间隔提供指导意见。 相似文献