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相似文献
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1.
范永波 《小氮肥》2007,35(10):1-3
0前言 青岛碱业股份有限公司现有生产能力为合成氨(醇)130kt/a,尿素160kt/a,精甲醇40kt/a,甲醛50kt/a,硬脂酸40kt/a,液体C0210kt/a,热电装机容量1.2万kW。2006年对合成氨系统进行了30kt/a的扩能改造,改造后合成氨(醇)生产装置能力为160kt/a,配套尿素生产装置能力为200kt/a。D1000mm合成系统优化改造是公司160kt/a合成氨填平补齐工程扩能改造的核心组成部分:  相似文献   

2.
<正>山西天泽煤化工集团股份公司与湖南安淳高新技术有限公司从1995年开始合作,近20 a来,从年产2.5万吨合成氨节能技术改造起步,9次采用安淳公司的创新技术,目前公司年产120万吨合成氨,共有8套氨合成装置、4套醇烃化装置,成为全国节能减排标杆企业。在建的50万吨合成氨和醇烃化装置,预计  相似文献   

3.
兖矿鲁南化肥厂第一氮肥厂一套年产6万t合成氨、11万t尿素装置是我国自行设计,1972年建成投产的,经过多年的挖潜改造,目前已达到年产9万t合成氨的生产能力。  相似文献   

4.
《煤化工》2017,(4):55-57
介绍了某厂原15万t/a合成氨及25 000 m~3/h制氢装置工艺流程,针对以氢气为原料的化工醇装置停产、合成氨利润较低、所在地区甲醇销量有缺口的实际情况,提出了适用于两种工况的改造方案,两种工况规模分别为15万t/a甲醇+6万t/a合成氨、20万t/a甲醇,进行了改造前后公用工程对比分析和设备改造分析,改造方案可使装置的利旧程度大、新增设施少,符合改造要求。  相似文献   

5.
太化集团有限公司化肥厂合成氨装置将由年产14万t合成氨改造为年产18万t合成氨,同时年增产硝酸铵9万t。改造后综合能耗下降12.8869×10~6kJ/tNH_3,节能18.65%。从而使焦炭用量减少70kg/tNH_3,蒸汽减少706kg/tNH_3,电耗下降243kWh/tNH_3,氨合成系统副产蒸汽880kg/tNH_3等。  相似文献   

6.
RS-3集散系统在我厂氨合成装置上的应用王敬宇(安阳化肥厂计算中心)1改造的必要性我厂是以块煤为原料,年产8万吨合成氨、13万吨尿素的中型化肥厂。氨合成工序是氨厂生产的心脏,该工序高温、高压、易燃、易爆,反应机理复杂,影响因素众多。改造前工厂自控状况...  相似文献   

7.
刘兆伟 《化肥设计》2006,44(2):41-42
阜宁双多化工有限公司化肥生产能力原为3kt/a合成氨,经多年扩能改造,现已形成7万t/a合成氨、12万t/a尿素装置的生产能力。  相似文献   

8.
彭辉明 《小氮肥》2004,32(5):12-13
株洲市海达化肥有限责任公司(原湘东化肥厂)现有年产合成氨7万t、尿素10万t的生产能力。公司成立之初,合成氨生产能力只有5.5万t/a,脱硫采用栲胶法,半脱变脱合用1个再生槽,由于烧本地劣质煤,半水煤气中H2S含量较高,脱硫若要增加能力,则必须对整个装置进行改造。  相似文献   

9.
介绍用水煤浆代替轻油原料,改造年产30万吨合成氨装置,重点论述其制氨工艺单元的合理组合和国产化措施。  相似文献   

10.
20世纪90年代,内蒙古天野化工集团在以减压渣油为原料的大型合成氨装置中引进代表国际技术水平的Shell气化工艺流程,形成年产30万t合成氨及年产成品颗粒尿素52万t的生产规模。由于近几年原油价格持续上涨,天野集团引进以天然气代替渣油为原料的新生产线,将氨合成原料由油改为天然气,同时联产200kt/a甲醇,项目由五环科技股份公司设计。在甲醇合成技术选择上,公司通过对国内外现有几种技术的考察和比较分析,最终选定杭州林达公司具有国内自主知识产权、且性价比高的均温犁低压甲醇合成技术。[第一段]  相似文献   

11.
介绍大型磷铵装置尾气洗涤系统的专有技术,包括:工艺流程,设备,洗涤装置特点。分析技术的创新点与先进性。该技术尘、氟、氨回收率高,60万t/a的DAP装置每年可多回收氨933 t、氟26 t,连续运行周期从7~10 d延长到15 d,相当于每年增产DAP 1万t。  相似文献   

12.
我厂为重油部分氧化法,激冷工艺,设计年产合成氨10万吨,主要产品为硝铵、纯碱等。本文总结了近年来对我厂工艺、设备进行了多处技术改造,使合成氨产量不断增加,总能耗逐年下降.经济效益十分可观。  相似文献   

13.
赵昌富 《化肥设计》2010,48(1):37-39
无动力氨回收装置是用以回收合成氨弛放气中气态氨的一项节能环保技术。介绍了江苏恒盛化肥有限公司4 000 m3/h无动力氨回收装置的工艺流程、设计参数、技术指标和工艺设备特点;分析了该装置的节能环保效益。近期运行效果表明,采用该装置每年可回收液氨约7 000 t,减少含氨废水排放约5 000 t/a,创造经济效益约150万/a,投资回收期1年。  相似文献   

14.
尹旭涛 《化肥设计》2009,47(2):26-27
中原大化集团有限公司通过改造合成氨装置高温变换炉工艺流程,将50万t/a煤基甲醇装置的甲醇弛放气引入1000t/d的以天然气为原料的合成氨装置,以提高氨产量和降低天然气消耗。笔者从理论上分析了甲醇弛放气和合成氨转化气的性质与组分,介绍了并网改造对合成氨装置产生的影响及应对措施。结果表明:并网联产成功,合成氨产量可提高3~6t/h,吨氨天然气消耗可下降100—150m^3。  相似文献   

15.
介绍了山东临沂恒昌化工科技有限公司焦炉煤气制合成氨装置的立项背景;确定了装置的工艺方案和主要设备;简述了装置节能降耗的主要措施。结果表明:该装置一次试车成功,吨氨电耗约1000 kW· h,制造成本约1500元/t,经济效益明显。  相似文献   

16.
刘乐利 《化肥设计》2012,50(6):22-24
兖矿鲁南化肥厂新建1×260t/h循环流化床锅炉和老系统2×130t/h循环流化床锅炉的烟气脱硫采用新型氨水洗涤法脱硫工艺。介绍了该工艺的脱硫机理、工艺流程及主要设备;简述了该工艺的技术特点和应用优势。结果表明,新型氨水洗涤法脱硫工艺与氮肥厂现有装置具有较好的适配性,脱硫净化后烟气中SO2浓度可减少为50mg/m^3,粉尘浓度小于30mg/m^3。  相似文献   

17.
介绍了5万t/a食品级液体CO2生产装置的工艺流程和主要设备;简述了催化剂的选择和应用情况;分析了装置的生产运行情况及存在的主要问题;采取了相应的技改措施。  相似文献   

18.
赵哲军 《煤化工》2014,(4):17-20
分析了山西丰喜华瑞煤化工公司焦炉煤气配半水煤气生产合成氨18-30项目生产工艺流程,结合周边焦化厂富余焦炉煤气的实际供应情况,对原工艺流程进行优化,改造方案为:增加变压吸附提氢工序、强化甲烷转化工艺条件、增加部分设备等。通过改造,可使合成氨生产能力由18万t/a提高到24万t/a、尿素生产能力由30万t/a提高到40万t/a,取得较好的经济效益和社会效益。  相似文献   

19.
从高压合成系统、中压系统、蒸发系统、DCS系统、主要动力设备等5个方面分析了16万t/a尿素装置节能技术改造的原因,介绍了尿素装置的主要节能技术改造措施。结果表明:改造后的生产运行情况与原设计及国内相同规模的企业相比,吨尿素的氨耗降低了13 kg,电耗降低了34 kW,优级品率上升,各项指标达到了预期目标。  相似文献   

20.
储华新 《化肥设计》2006,44(4):57-59
为处理化肥生产中产生的氨氮废水,投资建成处理能力为1 800 t/d的生化处理装置。介绍了生化反应的原理和装置工艺流程,分析了氨氮废水的基础数据和影响生化脱氮的因素。装置投用后,每年可削减COD 800 t,BOD 400 t,NH3N 2 000 t,实现了污水零排放。  相似文献   

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