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提高糠醛装置萃取效率的探讨 总被引:1,自引:1,他引:0
上海炼油厂润滑油糠醛精制装置萃取塔经历了从内驱动转盘,外驱动转盘,短矩阶梯环填料,QH-1扁环填料,二段萃取等阶段的发展,萃取塔效不断提高,通过对提高萃取塔效率技术措施的讨论,指出转盘萃取塔的转盘“转与不转”对萃取效率没有影响,随着新型高效填料的发展,塔料塔取代转盘塔是润滑油糠醛精制萃取塔的发展趋向,单塔萃取效由于受塔高的限制,很难丙在所提高,双塔二段取得进一步提高萃取塔效率的有效途径。 相似文献
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上海高桥石油化工公司糠醛精制装置原设计采用的内驱动转盘塔因效果太差,于1985年技术改造时改为外驱动转盘塔,后又对其内件作了一些改进,但仍不能令人满意,发现转盘转与不转,萃取效果仍无明显差异。1988年,决定参照本厂酚精制装置的抽提塔改用新型填料提高抽提效率和国外的相应经验,改成填料抽提塔,取得明显效果。 相似文献
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中国石化茂名分公司重质糠醛装置萃取塔经历了外驱动转盘、矩鞍环境料—转盘复合塔技术的发展,萃取塔效率不断提高。目前,国内外糠醛精制萃取系统的二段萃取技术、新填料的开发应用、人口分布器的设计选型日趋成熟并得到广泛应用,而双溶剂技术因其投资少、效果显著,将是装置技术改造的发展趋势。 相似文献
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提高糠醛精制萃取塔效率的技术改造 总被引:1,自引:0,他引:1
高桥石油化工公司炼油厂润滑油糠醛精制装置于 1 980年 1 2月建成 ,采用先精制后脱蜡流程 ,以常压四线及减压二、三、四、五线脱蜡油为原料 ,加工能力 0 .4Mt/a。原设计采用“二头一尾”流程 ,即两座萃取塔 (塔 1和塔 2 ) ,共用一套溶剂回收系统。设计平均溶剂比为 1 .3∶1 ,萃取塔比负荷为 1 3.4m3/(m2 ·h)。后来萃取塔进行了几次改造 ,经历了从内驱动转盘、外驱动转盘、短矩阶梯环填料、QH 1扁环填料、二段萃取等几个阶段的发展 ,萃取塔效率不断提高。历次改造的概况见文献 [1 ] ,历次改造的技术经济数据见表 1。润滑油糠醛精制… 相似文献
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用标定数据说明大庆石油化工总厂炼油厂糠醛精制装置轻油萃取塔转盘转速对萃取效果的影响,标定结果说明轻油萃取塔转盘转速16r/min时萃取效果最好。 相似文献
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在塔径、塔高不变的情况下,将糠醛精制萃取塔改为以FG型填料为主的复合型填料塔,装置适应性增强,能耗下降,收率提高,产品质量明显改善。 相似文献
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采用低界面张力的正丁醇-丁二酸-水体系,在塔径为0.1m的新型规整填料(FG型)萃取塔中,研究了两相流体力学和相间传质特性。试验结果表明,这种塔型具有较高的传质效率和较大的通量。将它用于糖醛精制转盘萃取塔的技术改造获得成功,取得了显著的经济效益。 相似文献
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目前设计投用的转盘塔效果不佳,以上海高桥石化公司炼油厂润滑油糖醛精制装置为例,虽将原内驱动转盘塔改成了外驱动,但其萃取效果仍无明显改进。1988年参照本厂将酚精制抽提塔改成新型 相似文献
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以水作萃取剂采用转盘塔对从粗糠醛中连续脱除醋酸作了系统研究。测定了水-糠醛-醋酸三元体系的分配系数,研究了两相接触及分层时间,醋酸含量、温度和轻组份等对分配系数的影响,并确定了适宜的流量和转盘速度等工艺条件。该转盘塔的适用规模为年产糠醛600吨,可使粗糠醛中的醋酸、丙酮和甲醇的脱除率依次为83%、85%和77%。该装置用连续水洗取代了原间歇碱中和,设备简单、容易操作,使糠醛的精制收率提高2%以上。 相似文献
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在实验室冷热模试验的基础上,并参考国外的有关技术,对东方红炼油厂糠醛装置原有的转盘塔进行了改造。结果表明,改造后的转盘塔,比负荷可达36米~3/米~2·时,萃取理论级数可达7级。转盘塔转比不转萃取效率高,产品质量好。 相似文献
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为了提高溶剂精制装置生产能力,降低能耗.改进产品质量,增加收率,最有效的方法是发展高效的萃取设备. 我国润滑油酚精制装置一直沿用填料萃取塔.1984年上海炼油厂与清华大学合作,将酚精制萃取塔填料由陶瓷阶梯环填料换成金属矩鞍形填料,并在塔内增设上下镇定层,使上海炼油厂酚精制装置生产能力提高了15-20%. 国外酚精制装置大多数采用筛板萃取塔.由于萃取传质过程主要在液滴生成及凝聚时进行,在填料萃取塔中各接触段间没有液滴凝聚,液滴凝聚仅发生于两相分界面 相似文献
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本文介绍了锦西炼油厂与清华大学合作对酚精制装置填料萃取塔进行技术改造的情况及其改造的效果。自1987年4月以来,锦州石化公司锦西炼油厂与清华大学化工系合作,对以加工重质润滑油为主的酚精制第二套装置(酚二装置)的填料萃取塔进行了技术改造,取得了明显的效果。 相似文献