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本文介绍了机立窑窑体放风结构和冷态试验、工业性试验的结果。这种新型结构可以有效地解决机立窑通风不均匀、偏火、烧成带熟料煅烧温度、卸料不均匀等问题,为机立窑生产优质、高产、低耗开辟了新的途径。 相似文献
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立窑加料装置是将料球均匀撒在窑面上的机械设备,主要由电动机、减速机、回转下料溜子及溜子俯仰控制器四部分组成。电动机通过减速机的中空轴带动锥形集料斗和下料溜子回转,料球通过入料斜槽落入锥形集料斗中,经下料溜子撒在窑面上。
加料装置的减速部分,一般用圆柱齿轮和蜗轮减速机。我公司有6台机立窑,加料装置中的减速部分采用的是蜗轮减速机,但蜗轮和蜗杆很容易损坏,更换比较频繁,每年要更换两到三套,每套成本达2000多元,每年6台立窑的蜗轮、蜗杆配件费达3.6万元,损失较大。蜗轮蜗杆容易损坏的主要原因是窑内热气使蜗轮、蜗杆之间的润滑剂受热蒸发、散失。
针对这种情况我们用汽车尾部传动的盘角齿总成代替蜗轮减速机,另添一台ZQ250减速机,如图1所示。 相似文献
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太仓县建材厂1974年建成了一台2.2×8米的半机械化立窑。1977年3月对立窑进行技术改造。至1979年,该厂有设备2.5×8.4米双辊机械化立窑一台,1.5×5.7米生料磨二台,1.5×5.7米和1.2×4.5米水泥磨各一台。1979年生产水泥4.43万吨,其中500号普通水泥1.1万吨,其余的均为400号普通水泥,出厂水泥合格率100%。目前,该厂正在加速填平补齐,预计在今年年底前可形成6万吨生产能力。双辊机械化立窑生产情况 1.窑型和结构(见图1) 相似文献
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根据“七五”期间“在流化床锅炉内直接生产低标号水泥”的试验结果,提出以循环流化床锅炉煅烧水泥生料球并发电,再经短回转窑烧成熟料的新工艺来改造立窑水泥厂,可收到提高水泥质量、解决电力不足和废渣污染等一举多得的效果。 相似文献
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中小型立窑水泥厂的挖潜改造张德耀苏州利剑水泥节能服务中心(245007)太仓化工建材总厂原有φ2.9×10m机立窑一座,φ1.83×7m生料磨两台和φ1.83×7m水泥磨三台等设备组成的8.8万t级生产线一条,年产425号普通硅酸盐水泥9万吨。该厂地... 相似文献
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机械化立窑出料设备的改造福建水泥股份有限公司李艳辉机械化立窑出料多用料封管与电磁振动卸料机的配合使用,它以结构简单、体积小、重量轻、可任意调节卸料量、控制方便且不易损坏等优点得到了广泛的应用。根据我厂的经验,电振机在使用中也存在一些缺点:首先是它在振... 相似文献
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我公司8台机立窑全部采用轴流式风机强制排风,改造前轴流风机由电动机通过三角皮带驱动,风机轴承由稀油站强制润滑。风机需18kW电动机驱动,故障多、能耗高,电动机轴承及三角皮带易烧毁,排风量不足,维修不便且费用高。针对存在的缺陷,我们对该风机进行了技术改造,改造后的风机如图1所示。图1改造后的立窑排烟方式 电动机直联驱动风机,减少了风机的功率匹配,只需7.5kW。立窑烟气温度高达80~140℃,而且含有有害物质,因而我们用1节管子制成密封体,将电动机密封,使电动机与烟气隔绝,同时将密封体外包一隔热层,以减少对电动… 相似文献
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众所周知,选粉机自问世以来,大体经历了三个发展过程:1888年由德国Pfeifer公司研制的离心式选粉机,通称为第一代选粉机。本世纪60年代,德国洪堡·维达格公司发明了旋风式选粉机,即第二代选粉机,选粉效率较第一代有所提高。至70年代末,日本小野田公... 相似文献
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水泥生产是能耗大户,节能降耗已成为每个水泥企业主关注的重点。变频器的节能功能在各类风机、水泵中得到了更大体现,它能根据风机、水泵的运行情况来相应调整其电动机的励磁状态,使电动机一直工作在高效率状态。根据长期实践证明.其节能效果视负载情况约为30%~60%。 相似文献
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我厂现有Φ2.84×10m立窑一台,Φ2.2×6.5m生料磨一台,年设计生产熟料6.5万吨。为了提高生料的配料合格率,改善立窑的煅烧状况,提高熟料产量、质量,我厂于1997年3月2日~3月10日对生料配料系统进行了改造,将原电子皮带秤微机配料控制系统改为失重秤微机配料控制系统,经过一年半的生产实践证明,改造取得了成功,获得了较好的经济效益。 1 改造前生料配料控制系统原理 改造前生料配料控制系统工艺布置如图1所示。 相似文献
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综合改造立窑优质高产低耗邹伟斌黄石市第二水泥厂(435006)胡新明黄石市秀山水泥厂(435006)黄石市秀山水泥厂有两条4.4万t生产线,始建于1984年。主机设备配用Φ2×8m塔式机械立窑两台,Φ1.83×6.4m开流生料、水泥磨各两台。全黑生料... 相似文献
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