首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 187 毫秒
1.
阳光发电公司4台300MW汽轮发电机组为东方汽轮机厂生产的设备。自2004年以来,4台机组的凝结水溶氧时有超标,有时溶氧质量浓度高达90~110μg/L(标准≤30μg/L),严重威胁机组的安全经济运行。表1是2004年以来4台机组凝结水溶氧超标情况统计。1备用泵轴封失效引起凝结水溶氧超标1  相似文献   

2.
分析了呼和浩特发电厂5号、6号机组凝结水溶氧不合格的原因,提出了解决的措施。  相似文献   

3.
马志国  聂鑫 《热力发电》2012,41(11):74-76,8
神华河北国华沧东发电有限责任公司(沧东电厂)3、4号锅炉给水手动加氧过程中,当机组负荷变化时,给水氧量大幅波动,加氧量的调整滞后于机组负荷变化.为此,进行了引入给水流量信号作为前馈的自动控制加氧技术改造.同时,在机组凝结水精处理系统出口母管加氧点增加一套稳压装置,稳压阀出口压力为凝结水加氧点实际压力,进一步提高了给水加氧控制的品质.机组运行表明,实现加氧自动控制后,给水溶解氧量能够及时跟踪机组负荷变化,消除了加氧调节滞后的现象.  相似文献   

4.
刘利  雷平和 《电力建设》2010,31(1):95-97
针对直冷机组凝结水溶氧在运行中存在的超标问题,分析了凝结水溶氧超标的几种原因,阐述了对某电厂8号机组进行实际溶氧情况试验来证明凝结水补水是凝结水溶氧超标的直接原因。文章还介绍了国内当前凝结水回水系统及其补水系统的配置,及其对这些系统的改造方案和改造后的效果。  相似文献   

5.
乌拉山发电厂4号、5号机组为2×300MW直接空冷机组,对空冷凝汽器的清洗采用了不同的方法:4号机采用凝结水通过增设跨过凝结除氧塔,经凝结泵升压后从5号低加出口放水管排入地沟;5号机则采用凝结水通过临时增加的U型排水管道直接排入地沟。比较2种方法,5号机组清洗方案省时节水,可缩短工期。  相似文献   

6.
在凝汽式火力发电厂中,凝汽器是汽轮发电机组重要的附属设备之一。溶氧量是表征凝结水水质的重要指标。汽轮发电机组凝结水溶氧超标,将腐蚀机组凝结水系统,同时造成热力设备的结垢、积盐。分析了铜陵发电厂2号机组溶氧超标的原因,并提出了相应的解决措施。  相似文献   

7.
针对冬季供暖期间1号机组凝结水溶解氧长期超标,严重影响机组的安全经济运行问题,通过相关试验对凝汽器结构、凝结水过冷度、补水方式等影响凝结水溶解氧浓度因素进行了分析,得出凝结水过冷度过大,凝结器补入大量低温除盐水及高低压凝汽器循环水进出管道反向安装导致1号机组凝结水溶解氧超标。通过改造凝结器补入的除盐水雾化,并将补水量控制在50t/h以内,使1号机组冬季供暖期间凝结水溶解氧长期超标问题得到了解决。  相似文献   

8.
凝结水溶氧长期超标运行,对发电机组热力设备运行的安全性和经济性有较大影响,文章结合台山电厂2号机组凝结水系统的运行方式以及设备特点研究分析超标的原因,阐述了凝补水溶氧超标是凝结水溶氧超标的主要原因.通过对凝补水箱加浮顶、凝泵密封水改用凝结水以及凝汽器补水装置的雾化改造,凝结水溶氧水平明显降低,提高了热力系统的安全性.  相似文献   

9.
凝结水溶氧长期超标运行,对发电机组热力设备运行的安全性和经济性有较大影响,文章结合台山电厂2号机组凝结水系统的运行方式以及设备特点研究分析超标的原因,阐述了凝补水溶氧超标是凝结水溶氧超标的主要原因。通过对凝补水箱加浮顶、凝泵密封水改用凝结水以及凝汽器补水装置的雾化改造,凝结水溶氧水平明显降低,提高了热力系统的安全性。  相似文献   

10.
上安发电厂3号机真空系统泄漏大原因分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对上安发电厂3号机真空系统进行检漏及堵漏使该机真空系统的严密必前了较大的提高,并有效降低了凝结水的溶氧值,大大提高了机组运行的经济和安全性。  相似文献   

11.
锦界电厂凝结水泵出口溶氧量在冬季环境温度低时,常超过100 μg/L,通过对1号机空冷凝结水以及凝补水进行除氧改造后,使凝结水泵出口溶氧达到20~60μg/L的标准范围内.特别是低环境温度时除氧效果比其它机组更为明显,彻底解决了凝结水泵出口溶氧量超标的问题.  相似文献   

12.
介绍了一种弱氧化性处理技术及其在630 MW超临界直流炉上的应用,应用结果表明,采用向凝结水精处理出口加氧,通过调节除氧器排气门的开度,可以精确控制省煤器入口给水溶解氧含量在5~10μg/L,成功解决了一般AVT(O)处理时,给水溶解氧过低的问题,提高了AVT(O)处理的防腐效果,而且可以有效降低给水的加氨量,延长精处理的运行周期。  相似文献   

13.
分析了云冈热电直接空冷供热机组凝结水溶氧超标的原因,提出了凝结水补水系统存在的问题及解决方案。  相似文献   

14.
介绍了200MW机组凝泵改变频后出现凝结水溶氧大的问题,对凝泵在变频和工频运行时凝结水溶氧大小不同进行了分析,并提出降低凝结水溶氧的方法,保证凝泵在变频工况凝结水溶氧合格。  相似文献   

15.
某厂海勒式空冷机组,自投产以来一直存在凝结水系统溶氧量偏高的问题,为此通过试验分析了长期以来凝结水系统溶氧量偏高的原因,并提出了切实可行的解决方案。  相似文献   

16.
在现代大型电站凝汽式汽轮机组凝汽器设计中,利用联箱使除盐水补给水在接颈上进入,并在联箱上装设多个喷嘴,使除盐水补水充分雾化,与凝汽器进汽强化换热,并增加凝汽器壳体中蒸汽进汽通道,使一部分蒸汽可以直达热井中凝结水表面,对壳体下部的凝结水进行再加热,使凝结水温度达到接近工作压力下的饱和水温度,降低凝结水的过冷度,减少凝结水中含氧量。  相似文献   

17.
介绍了托电#11机组凝结水溶氧情况,分析凝结水溶氧超标原因,提出凝结水溶氧超标解决方案,并对改造结果进行了分析对比。  相似文献   

18.
靖长财 《电站辅机》2009,30(2):36-39
空冷发电机组的特点是真空系统庞大,当蒸汽凝结时,散热引起压降损失会产生过冷,通过分析空冷机组汽轮机凝结水含氧量超过规定值的现状,因热力系统内存在漏点,所以,外界空气的漏入和凝结水过冷是凝结水溶解氧超标的主要原因,凝结水溶解氧超标,影响了机组运行的经济性和安全性,针对这种机组普遍存在的溶解氧超标现象,提出了具体对策,供运行和有关技术人员参考。  相似文献   

19.
凝结水溶解氧量是表征凝结水水质的重要指标之一。它直接影响机组的经济性和安全性。国内目前还没有针对空冷机组的凝结水溶氧指标,暂时只能沿用湿冷机组的控制值。目前我国已投产的直接空冷机组,普遍存在凝结水溶氧量偏大的问题。文章分析了凝结水溶解氧量的存在机理和影响因素,介绍了3种补水方式,即凝结水补水到主凝结水箱、补水管路接至空冷凝汽器、直接空冷系统的补水到汽轮机的主排汽管道,并对此3种补水方式的优缺点进行了对比。提出了控制凝结水溶氧量偏大应采取的措施。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号