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赵骏 《理化检验(物理分册)》2013,(6):385-388
为解决Monel M30C合金蝶板铸件常见的疏松、缩孔、气孔缺陷问题,对Monel M30C合金铸造DN250蝶板和DN350蝶板的铸造工艺、铸型及力学性能进行了研究。结果表明:采用铸出孔,球冒口水平补缩精铸工艺,是DN250及其以下蝶板批量生产的首选精密铸造工艺方案;采用缝隙式内浇口,综合使用顶冒口和冷铁的垂直浇注工艺,是DN350及其以上蝶板批量生产的首选砂型铸造工艺方案;楔形金属铸型浇注的试样,其力学性能符合ASTM A494--2009要求,建议采用楔形金属铸型浇注试样。 相似文献
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为了进一步探讨铸造成型工艺技术的改进,文中应用灰铸铁完成了车床拨叉铸造成形工艺的设计分析,首先确定了设计的车床拨叉在确保零件的机械性能的情况下选定为HT250灰铸铁,进而确定了上下联模的铸造工艺,在零件毛坯的铸造工艺的详细设计中完成了铸件浇注位置的确定、分型面的选择的分析,型芯确定了干芯并依据砂芯设置设计原则完成了其铸造工艺的设计,通过零件部分的就算实现了合理的浇注系统设计以及模样在模板上的装配设计,最后完成了砂箱设计、支座铸件芯盒的确定和给出了整体铸型装配设计工艺,这一研究对于铸造成形工艺的进一步规范化发展具有一定的意义。 相似文献
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硅基陶瓷型芯方石英含量与叶片浇注不露芯率的关系EI 总被引:1,自引:0,他引:1
本文从硅基型芯的强度与方石英含量、方石英含量与叶片浇注不露芯率之间的关系进行了分析,重点讨论了对方石英含量的控制,为提高叶片不露芯率提出可信依据。 相似文献
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发动机缸体终检的主要工作内容为目视检查发动机缸体的加工缺陷与毛坯缺陷,首先,要检查缸体最重要部位就是缸体的上表面(原因为与缸盖连接),但终检工作反馈,检查发动机上表面时会出现周期性的网状花纹(与正常加工方向相反的刃型痕迹),与正常切削方向产生的刃型痕迹重叠相交形成无高点的网状花纹(交叉网纹)。网状花纹增大了目视检查的工作难度,且造成毛坯缺陷(砂眼、裂纹、缺肉等)和加工缺陷(压伤等)由于反光并不易被发现。所以,通过理论学习与实际工作相结合,对上述现象来进行浅显的分析。 相似文献
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《真空科学与技术学报》2017,(5)
本文针对传统真空浇注成型机制作光弹性模型时存在一次成功率低,模型内部存在较大初应力,影响光弹性试验精度等问题,提出并研制了一种新型航空发动机真空浇注成型机。与传统设备比较,新设备有以下特征:(1)可编程控制器内置了两种不同的工艺并可根据应用条件的改变对工艺的参数进行调整与优化;(2)安装了温控系统和杂质过滤装置;(3)增设了环保装置和防护系统。实践表明:新研制的真空浇注成型机浇注模型毛坯一次成功率100%,内部初应力条纹级数不大于0.1级/mm;直接浇注的模型与原型尺寸误差不大于2%。新研制的真空浇注成型机不仅适用于新型航空发动机复杂构件的光弹性模型制作,还可为其它行业的光弹性试验提供高精度模型。 相似文献
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刘同林 《工程设计与应用研究》1996,(1):17-19
本文介绍德国奔驰公司MⅢ型汽油发动机铝汽缸盖的主要工艺参数和生产工艺流程,以及为获得高质量的合格铸件,该公司在熔化,制芯,浇注,清理和热处理等主要工序所采用的先进工艺和设备。 相似文献
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以解决气缸盖漏水问题为切入点,采用盲孔法研究了热时效退火工艺、机加工制造以及使用过程对气缸盖残余应力的影响。结果表明:采用较高保温温度、较长保温时间、较低降温速率、并保持较低出炉温度的热时效退火工艺可以使气缸盖毛坯件的残余应力保持在较低水平;机加工后气缸盖的残余应力有所增大;由于对气缸盖热时效退火工艺的优化,有效地控制了气缸盖底面的残余应力,故经过1 000h的台架试验后,未再发生气缸盖鼻梁区开裂现象,说明通过热时效退火工艺的优化来降低气缸盖底面的残余应力,能有效地解决气缸盖漏水的问题。 相似文献
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以某柴油机缸盖罩为例,详细介绍了结合多体动力学,有限元法,边界元法以及拓扑优化技术的零部件低噪声设计流程。首先将整机多体动力学分析得到的缸盖罩螺栓处的位移响应作为激励,对其进行有限元强迫响应分析,得到缸盖罩节点的位移场,此结果作为边界元法声场分析的输入边界计算缸盖罩的辐射声功率及近场声强分布,与实测声强分布的吻合说明此方法的可行性,同时指明了对噪声贡献大的部位;利用Optistruct提供的拓扑优化技术,得到了降低辐射噪声的优化结构,优化后的缸盖罩总体声功率降低了3.5dB。 相似文献
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信号分析在柴油机气缸压力识别中的应用 总被引:3,自引:0,他引:3
论述了采用小波包算法对柴油机缸盖振动信号进行时频特性分析和信噪分离的方法,比较了不同的建模方法的特点并利用时间序列分析方法对缸盖振动信号和气缸压力信号分别建立时序模型,求取了缸盖系统的传递函数,达到了利用缸盖表面振动信号识别气缸压力的目的。 相似文献
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某石化公司氢气压缩机缸盖螺栓发生断裂,采用宏、微观断口分析、化学成分分析、金相检验以及力学性能测试等试验手段分析了该氢气压缩机缸盖螺栓的断裂原因。结果表明:断裂起源于螺杆与螺栓头部连接螺纹末端的应力集中处,由于应力集中,加之螺栓强度等级偏低,使螺栓在长期工作过程中的往复交变应力和扭转应力共同作用下发生了低应力高周疲劳断裂。 相似文献
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采用宏观和微观分析、化学成分分析、力学性能测试、金相检验和断口分析等方法对失效气缸盖进行了分析。结果表明,该失效件为疲劳开裂。材料组织不均匀、严重的组织疏松、热处理过程中出现的过烧现象使材料疲劳强度大幅度降低,导致其疲劳失效。 相似文献
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对乳化炸药进行了?25.4 mm的圆筒试验,测试了圆筒在乳化炸药爆轰产物驱动下的膨胀过程R(t)关系.在圆筒的初始膨胀阶段(t<15μs),圆筒筒壁膨胀较为缓慢,此后筒壁膨胀半径与时间几乎呈直线增长关系.随着膨胀半径的增大,圆筒壁膨胀速度有着显著的变化,在5~10mm内,筒壁膨胀速度从0.77 mm/μs迅速增大至0.84 mm/μs,而后增速明显变缓.24 mm以后,膨胀速度几乎不再增大.在开始阶段,随着膨胀半径的增大,筒壁的膨胀加速度急剧下降,乳化炸药爆炸能量的释放速度或传递速度急剧下降.此后筒壁加速度下降的趋势变缓,直到零.筒壁的比动能、炸药的能量利用率随膨胀半径及膨胀时间的变化趋势与速度随膨胀半径及膨胀时间的变化趋势基本一致,各变化阶段与速度的变化阶段完全相同.炸药能量利用率在膨胀半径为19 mm时维持在约51%的最高值,剩余的49%的能量主要消耗在爆轰产物的动能和位能上. 相似文献
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基于Pro/Mechanica的印版滚筒体有限元模态分析 总被引:2,自引:2,他引:0
叙述了用Pro/Mechanica软件对印版滚筒体进行前2阶模态分析的过程,根据分析结果,计算出了印版滚筒体的前2阶固有频率和振型。与滚筒齿轮的啮合频率比较,判断了滚筒的工作特性,为印版滚筒体的振动特性分析、振动故障诊断和预报以及结构动力特性的优化设计提供了依据。 相似文献