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采用宏观和微观分析、化学成分分析、力学性能测试、金相检验和断口分析等方法对失效气缸盖进行了分析。结果表明,该失效件为疲劳开裂。材料组织不均匀、严重的组织疏松、热处理过程中出现的过烧现象使材料疲劳强度大幅度降低,导致其疲劳失效。 相似文献
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某航空机轮用喷射成形7055超高强铝合金锻件在静压试验中提前开裂。结合锻件的热加工锻造工艺、热处理工艺和静压试验条件,采用宏观观察、电导率测试、力学性能测试、低倍组织检验、金相检验、断口及有限元模拟分析等方法,分析了锻件开裂的原因。结果表明:该锻件在静压试验中开裂的失效模式属于一次性的过载断裂;由于其定位孔较深、根部直角应力集中,在螺栓定位孔径根部萌生裂纹,尖角处机轮锻件流线对裂纹的形成与扩展有促进作用。减小定位孔深度、增加孔径根部圆弧过渡处圆角、优化热处理工艺可以有效地提升该锻件静压试验的失效强度,使其满足验收要求。 相似文献
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对热处理过程中爆裂的破碎机主轴进行了化学成分分析、宏观断口分析和金相组织分析。结果表明,淬火时产生的巨大应力又未能及时回火是导致爆裂的主要原因,其次是原材料存在粗大树枝晶及其成分偏析也是造成爆裂的原因之一。对热处理工艺和原材料检验等提出了改进建议。 相似文献
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《理化检验(物理分册)》2016,(7)
50Mn钢齿圈在使用很短时间后即发生断齿失效,为确定齿圈断裂的原因,对其进行了化学成分分析、宏观检验、硬度测试、断口分析、金相检验。结果表明:该50Mn钢齿圈的化学成分、外径面硬度等指标符合技术协议要求。齿部淬硬层可见多条裂纹,淬硬层深度和表面硬度不均匀,且不符合要求。齿圈齿部断齿是由淬硬层裂纹引起的疲劳开裂,失效原因与其齿部热处理工艺控制不当有关。 相似文献
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ZG15Cr2Mo1钢在力学性能检测时结果差异较大,通过室温和高温力学性能试验、化学成分分析、金相检验等方法对两组力学性能差异较大的试样进行了分析,并确定了合理的热处理工艺。结果表明:热处理工艺不稳定导致的显微组织差异是该钢力学性能差异较大的主要原因;在920~970℃保温8~12h正火和720~760℃保温8~12h回火,可使该钢组织均匀,获得较好的综合力学性能。 相似文献
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自升式平台升降系统齿轮失效分析 总被引:2,自引:0,他引:2
通过对某自升式平台齿轮齿条升降系统的失效齿轮及全新齿条分别进行化学成分分析、金相检验和硬度测试,分析了造成该系统中齿轮失效的原因。结果表明:齿轮的失效形式为接触疲劳失效;齿轮材料表面热处理不均匀,节圆附近无硬化层,导致其失效面的表面硬度低于与其相啮合齿条的表面硬度,这是造成该齿轮长期服役后在节圆附近发生接触疲劳失效的主要原因。 相似文献
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49MnVS3非调质易切削钢汽车曲轴在进行发动机例行工况试验时发生断裂。对失效曲轴进行了化学成分、金相组织、力学性能和断口分析。发现该曲轴材料晶粒粗大,铁素体大都呈网状沿晶分布;材料的韧性差;宏观下,裂纹源区萌生于断口边缘部位,该处未发现刀痕及外伤;断口微观形貌为沿晶断裂和穿晶断裂,有较明显的脆性特征。结论:曲轴断裂是始、终锻温度偏高所致。 相似文献
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Cr12钢冷冲模具在电火花线切割过程中发生开裂,采用光学显微镜、扫描电镜、化学成分分析和硬度测试等方法,对模具开裂的原因进行了分析。结果表明:该Cr12模具开裂为脆性开裂,其主要原因是铬含量超标,同时锻造不充分,使得材料中的共晶碳化物多而粗大且呈严重网状聚集分布,成为应力集中源,在线切割加工过程中的加工应力和材料自身内应力的共同作用下萌生裂纹并扩展开裂。 相似文献
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地角螺栓断裂失效分析 总被引:2,自引:1,他引:1
邵奎祥 《理化检验(物理分册)》2004,40(1):37-39
应用扫描电镜、光学显微镜和化学分析等检测手段,对地角螺栓断裂原因进行了探讨。结果表明,由于材质40Cr钢调质处理不当,致使钢的显微组织中存在有沿晶界呈网状分布的铁素体相,晶界严重弱化,造成地角螺栓在拧紧时从应力集中的栓杆与螺帽圆角处沿晶脆断。 相似文献
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大型模锻锤杆在锻击机车传动盘时连续出现早期断裂.采用化学成分分析、锤杆表面磨损现象分析、宏观断口分析、硬度检测和显微组织分析等方法,并结合锻造工艺对断裂锤杆进行了综合分析.结果表明:由于锤杆的硬度参数选择偏低,制造过程中存在一定的组织缺陷,同时由于锤杆恶劣的受力条件,导致锤杆在使用过程中出现粘着磨损疲劳断裂. 相似文献
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乙二醇不锈钢蒸发器开裂原因分析 总被引:3,自引:0,他引:3
采用金相分析、断口微观分析以及腐蚀产物能谱分析等方法,对某石化公司乙二醇不锈钢蒸发器开裂原因进行了分析和研究。结果表明,由于材料在焊接过程中,焊接热影响区的组织受到敏化,铬的碳化物沿晶界呈网状析出,造成该区域贫铬,从而在应力与腐蚀介质的共同作用下,导致设备发生了晶问应力腐蚀开裂。 相似文献
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对在患者体内断裂的不锈钢直型加压接骨板进行了化学成分、硬度、光学显微组织、断口扫描电镜及EPMA分析。结果表明,断裂在近接骨端的螺钉孔表面有6~7μm的变形层,变形层中的孔洞是疲劳断裂的萌生处,该接骨板属疲劳断裂失效。提出了在接骨板生产和使用中应改进和注意的问题。 相似文献
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Failure of a 13/16 in. wrench socket while hand tightening a socket was investigated using hardness test, optical microscopy, scanning electron microscopy, and energy dispersive spectroscopy techniques. Hardness and microstructure of the fractured socket are compared with those of other original (unfailed) wrench sockets from other manufacturers. Wrench material is a low carbon steel, and socket was manufactured in a powder metallurgy (PM) process. Results of this analysis indicate that non-uniform socket wall thickness, poor socket geometric design featuring sharp corners forming stress raisers, and poor sintering step in the PM process leaving unsintered particles were causes of the socket failure. The presence of the inclusions containing contaminants such as S and Al on the socket fracture surface may have played a role in this failure. 相似文献