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相似文献
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1.
回转窑窑口筒体结构型式初探张道华江苏省邳州水泥厂(221361)水泥回转窑窑口简体型式常见的有直筒型和缩径型两种。我厂Φ3.0×46.5m预分解窑,曾先后采用过这两种结构型式,本文就我厂在其使用过程中的体会谈谈个人看法。1对熟料煅烧的影响水泥回转窑内...  相似文献   

2.
王仲山 《水泥》1996,(8):28-30
回转窑筒体变形挖补法王仲山湖南省新化县雪峰水泥集团有限公司(417604)水泥生产中的回转窑,由于长期在1400℃的高温下运行,如果操作不当,煅烧带的筒体经常会产生大面积变形。变形后将会影响窑衬砌筑质量,窑衬使用周期会明显缩短,其它经济技术状况也会受...  相似文献   

3.
李勤成 《水泥》2001,(5):49-49
我厂回转窑为Φ 3.0m/2.5m× 44m窑尾带五级旋风预热器窑, 1994年底投产,窑口的 20组护板故障频繁,因此于 1998年初对其进行了技术改进,改进后使用效果良好。 1窑口护板的缺点 1.1联接螺栓易变形断裂   原每组护板由上下两半用螺栓与窑体筒联接固定,联接螺栓材质是 Q235钢,在较高温度下 (560℃以上 )表面易氧化,导致破坏,螺栓最长 3个月就彻底损坏 (大部分为断裂现象 )。另外,护板组结构不合理,螺栓中间部位有较长工作段是裸露的,无其它构件遮挡,直接与高温空气接触,这样就更容易氧化断裂,实际上断裂故障多数发生在此部位…  相似文献   

4.
1存在的问题 我公司6号窑Ф4m×56m回转窑自2001年运行以来,正常生产中难免有浇注料脱落现象,导致窑口护板严重烧蚀,引起窑口段节和冷风套有不同程度的烧蚀变形,对回转窑的正常运转存在隐患。存在的主要问题是:窑口段节有变形扩大化趋势,影响到了镶砖的质量,窑体的径向跳动较大;冷风套的烧蚀大大降低窑口的密封效果,风沙较大且密封摩擦片磨损较快。  相似文献   

5.
回转窑窑口的改进   总被引:2,自引:0,他引:2  
郭锐  赵文浩 《水泥》2001,(11):49-49
我厂2号流态化预分解带余热锅炉的回转窑,1997年更换了窑口筒体,采用掺钢纤维的高铝质浇注料以下简称钢纤维浇注料浇注,使用寿命可达180d,但也有一些缺点:1施工要求高。需支模板,且拌好的料在30min内必须入模,否则就会变硬,需振捣。2施工时间较长。我厂2号窑为Φ35m回转窑,打1圈浇注料需10h左右。3养护时间长。需要3d左右的养护期。在非计划停检的情况下,通常实际养护数小时或半天就开窑点火,从而大大降低了浇注料的使用寿命。4易爆裂。虽然严格执行施工技术要求,运转一段时间总有局部爆裂现象。5…  相似文献   

6.
徐铁利  陆立新 《四川水泥》2011,(6):88+90+92
新型干法水泥回转窑窑口筒体如果变形严重,会严重影响其所在部位的耐火砖寿命,也就难以实现窑的长期稳定运转,所以必要时应更换变形严重的筒体部分,从而为窑的长期稳定运转提供必要条件。  相似文献   

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8.
安广析 《中国水泥》2000,(4):11-12,14
对于新型干法窑来讲 ,其窑口具有如下特点 :①窑口热流量大 ,冷却带很短甚至没有 ,窑口环境十分恶劣(出窑熟料1300℃~1400℃ ,二次风温1000℃~1200℃) ;②产量大 ,窑口材料磨损加剧 ,容易造成窑口筒体的过热变形 ;③筒体温度高 ,热膨胀大 ,材料强度衰减严重 ;④操作稍有不慎 ,窑头容易出现正压。因此 ,其窑口筒体的寿命相对较短。我厂拥有两条RSP型预分解窑(规格Φ4×60m) ,运行近10年已更换过4次窑口筒体。现把我们的做法做一下简单总结 ,以期能成为引玉之砖。窑口筒体的更换可简单分为备件准备、窑筒体划…  相似文献   

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0前言 窑口作为可动设备的异形部位选用不定型浇注材料做衬里是非常适宜的,许多兄弟厂家为了提高窑口衬料运转周期,大多选用高档浇注料,这未尝不可,但另一方面最关键的问题还在于施工,俗话说“三分材料七分施工”,只有正确的浇注方法,严密细致的施工方案和精心地操作才是提高衬料运转周期的前提,以我厂2号窑(规格φ4m×60m,RSP型分解炉,2000t/d三风道喷煤嘴)窑口砼使用周期为例,我厂选用一种中档低水泥浇注料——北京通  相似文献   

10.
我厂有两台回转窑,一台为Φ3×48m立筒预热器回转窑,另一台为Φ3/2.4×50m中空回转窑。经多年使用,窑口变形、开裂,窑口护板的更换非常频繁(几乎每半年就得更换一套),既费工费时,又严重影响回转窑的运转率和产质量,并给窑头密封带来困难。针对这些问题,我们于1997年4月份,对窑口部位进行了一系列改进,取得了较好效果,现介绍如下。  相似文献   

11.
朱战涛  李洪林  郑滨 《水泥》2003,(6):58-59
1存在的问题我厂现有1台Φ4.0m×80m带余热发电中空窑,窑口铁砖使用一段时间后,内侧与窑筒体产生一定间隙,加之窑口一节产生变形,使窑口铁砖失去挡砖作用,窑口掉砖,窑头密封不好,容易漏料。1998年10月对回转窑窑口进行了改造。2问题分析窑口铁砖的结构见图1。图1窑口铁砖结构示意1)从图1可见,现用铁砖与窑体联接的底部较短,只有窑砖长度的1/2,这样外圈砖向窑口的推力都集中在铁砖的挡板部分,砖向外的推力推动铁砖,然后作用于窑口筒体,使之产生变形。2)现用铁砖由于底板较短,与筒体联接处的钻孔靠窑口较近,降低了窑口刚度。3)由于图1所示空隙…  相似文献   

12.
1997年2月,我厂1号水泥生产线φ4m×60m回转窑系统,在点火过程中,窑中轮带发生了突然断裂成两半的特大设备事故。为了尽快恢复生产,经多方联系,更换的轮带配件得到落实。由于轮带断裂失去了对筒体的加固作用,致使轮带下筒体产生了严重变形。按常规做法,此筒体应同时更换。当时,厂里资金非常紧张,更换筒体需增加投资20多万元;而该筒体更换后使用不足三年时间,垫板表面磨损甚微(只有0.7mm左右);专业生产厂家制造此类大型筒体(内径:φ4000mm,长:2100mm,厚:50mm,重约15t)需要近20…  相似文献   

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0前言江西万年青水泥股份有限公司(以下简称我公司)现有4台2 500 t/d干法回转窑生产线,是一家大型干法水泥企业。生产中窑筒体,特别是窑口段节时常会被烧损变形,严重时就必须更换新筒节。对于新型干法回转窑来说,一是其系统产量大,对窑口筒体材料磨损加剧,容易造成窑口筒体的过  相似文献   

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于加滨  杨书慧 《水泥》2003,(11):49-49
我公司2000t/d回转窑窑口铁砖经常出现断裂,平均每半年更换1次,更换1套窑口铁砖约需12万元。改前窑口铁砖的结构及损坏示意见图1。图1窑口铁砖的结构及损坏示意窑口铁砖共16块,每块重300kg,在自重和窑口耐火浇注料重量的共同作用下,又加上圆周运动铁砖受交变应力,铁砖在立板两侧根部薄弱位置开裂,并向中部扩展直至断裂。对此,我们进行了分析,决定从结构上加以改进以提高窑口铁砖的使用寿命。改后的窑口铁砖加了2道筋板(与铁砖整体铸造),并缩小了铁砖的结构尺寸,减轻了单块铁砖的重量,每块降为200kg,由原来的16块增为24块。减轻了窑口铁砖自…  相似文献   

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窑外分解窑的窑口工作环境同其它回转窑有所不同,窑外分解窑单位容积产量高,窑速快,冷却带短,出窑熟料温度高,入窑二次风温也很高,这些使回转窑窑口筒体的机械强度降低,易形成喇叭状,使窑口耐火砖脱落;窑口铁砖在出窑熟料的磨擦和来自蓖冷机高温细料的冲刷下,大大缩短了使用寿命。同时,由于窑口耐火砖和窑口铁砖的膨胀系数相差大,运行时,窑口砖在重力和离心力的作用下,在圆周上产生窜动,砖与砖之间的缝隙变大,最终导致耐火砖抽出。这些问题都导致窑的运转率降低,影响了经济效益。因此,必须保护好窑口系统。  相似文献   

18.
水泥回转窑筒体是由钢板卷制面成,生产时窑内温度高达1600℃。为保护筒体并减少热损失,筒体内壁砌有耐火砖。在实际使用过程中,如果耐火砖磨蚀过薄,会出现筒体受热而产生裂纹,或造成窑头短节烧成喇叭口,这时就必须更换损伤部分的筒体.我公司部有多次更换筒体的实践,如1988年更换^#1线回转窑窑口短节,1995年更换^#1回转窑Ⅱ、Ⅲ档之间筒体段节,2000年1月份又更换^#1线回转窑窑口短节,2001年1月份更换^#2线回转窑窑口短节等。本文就更换回转窑筒体的经验和一介绍,供参考。  相似文献   

19.
窑在运转过程中由于各种原因,筒体会产生弯曲及变形现象,严重时对窑系统产生极大的破坏,使回转窑无法正常运转。本文结合山西铝厂回转窑运行情况和几次大修经验,进行了筒体弯曲的分析,并介绍了校直弯曲的处理办法。  相似文献   

20.
我公司Φ4.8m×72m回转窑于2013年2月停窑检修后,回转窑点火升温,在准备连续转窑投料时,现场发现窑筒体变形。具体现象如下:窑轮带与托轮接触时有时无,且Ⅱ档轮带和2个托轮都不接触时,Ⅰ和Ⅲ档轮带和托轮全面接触;Ⅱ档轮带和托轮全面接触时,Ⅰ档轮带和右边托轮、Ⅲ档轮带和左边托轮不接触,且轮带与托轮不接触时,最大间距>20mm。  相似文献   

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