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《石油石化绿色低碳》2015,(5)
针对某炼油装置凝结水现场直排、水质较差的现象,通过对凝结水管网进行优化和改进,实现了整个装置凝结水集中回收,避免了凝结水直接排放,减少催化锅炉除盐水用量,节约了用水量和运行费用;采用除油除铁设施,提高了锅炉给水品质,降低了锅炉排污率;以热水为媒介回收凝结水的热量作为气分装置的加热热能,降低了蒸汽消耗,实现了凝结水热能回收利用,凝结水水质的提高也为锅炉及其它用汽设备的长周期、稳定运行提供了保障。 相似文献
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炼油厂蒸汽凝结水的精处理与回用 总被引:1,自引:1,他引:0
介绍了2001年建成的抚顺石化分公司石油一厂0.5 Mt/a的蒸汽凝结水回收精处理装置的工艺流程和自动控制系统,以及活性炭过滤器和离子交换过滤器的流程和操作方法.该装置处理炼油厂含铁、硅、油等杂质的蒸汽凝结水,处理后凝结水作为锅炉给水,因此采用了引进的活性炭过滤器、离子交换过滤器凝结水精处理技术和在线油监测仪.整套控制系统采用PLC(操作盘远程控制)程序控制和计算机交互操作界面,自动化水平高.自2001年投用至今,该装置运行平稳,控制系统和凝结水处理效果能满足锅炉给水要求,凝结水油质量分数可达到1μg/g以下,每年回收凝结水约0.4 Mt/a,经济效益显著. 相似文献
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为实现高品质蒸汽凝结水全部回收再利用,庆阳石化公司应用陶瓷膜超滤除油除铁技术对全公司100 t/h的蒸汽凝结水实施净化处理.处理后凝结水的含油量能够满足中压锅炉的要求(<1.0mg/L),铁离子含量亦满足中压锅炉的要求(<50 μg/L),符合国家中压锅炉给水水质标准.应用陶瓷膜超滤除油除铁技术对蒸汽凝结水进行深化处理,实现了高品质蒸汽凝结水的合理回收利用,在净化处理的同时保证了凝结水的热能不受损失,实现了节能节水. 相似文献
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本文介绍了中国石油玉门油田分公司炼油化工总厂重整加氢装置凝结水回收的技术方案,分析了凝结水回收的经济效益,并指出了凝结水回收中应注意的关键技术。通过实施凝结水回收技术,显著地降低了装置锅炉软化水的补充量,为炼油装置节能降耗,提高经济效益提供了思路。 相似文献
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蒸汽凝结水回收系统改造 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了中国石油化工股份公司西安石化分公司凝结水回收系统运行存在的问题,分析了原因,提出改造措施:蒸汽输送管网优化改造,增加分汽稳压站;调整疏水设备后的凝结水流向;装置仪表伴热增加疏水器;调整凝结水自动回收泵的动力;调整凝结水回收管道连接方式;增加凝结水与软水的换热系统等。取得了良好效果,多回收凝结水11t/h,回收率从28%提高到60%,节能减排效果显著。 相似文献
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炼厂蒸汽凝结水的精处理与回用 总被引:1,自引:0,他引:1
抚顺石化分公司为了充分回收炼油装置产生的蒸汽凝结水,其石油一厂新区引进了先进的在线仪表对凝结水含油进行在线监测、连锁控制和处理,建成了凝结水回收精处理装置。本文较详细的介绍了流程以及生产工艺。净化后的凝结水含油和杂质明显减少,可以作为锅炉给水。 相似文献
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石化企业生产会产生大量凝结水,回收的凝结水常含有一定的油类物质、铁离子和其他有机物,使得凝结水不能直接送回锅炉中再次使用,造成大量水资源的浪费。文中通过对凝结水应用现状进行调查研究和水质分析,提出凝结水精制优化方法,精制后达到锅炉水给水水质要求。 相似文献
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以某炼化企业为研究对象,对凝结水分级利用的应用状况进行研究和分析。通过建立凝结水分级利用模型,结合水质在线监测技术,以炼油厂LIMS(实验室信息管理系统)数据库储存的凝结水水质历史数据为基础,利用DCS(分布式控制系统)来实现对凝结水的分级回收。研究表明:利用DCS减少了补入循环水系统的凝结水量,有效避免了“高水低用”。通过回收凝结水连续运行周期及利用率两个指标进行评价,运行周期增加了13.25%,周期性利用率增加了20.3百分点,凝结水回收效果显著。分级回收模型可有效保证锅炉水汽品质合格同时实现凝结水高效利用。但考虑到循环水水质的影响,凝结水利用率无法达到100%。 相似文献
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炼化公司高温凝结水利用目前存在高温低用现象,为解决这一问题,应用高温凝结水精处理回收工艺对系统进行了优化.高温凝结水精处理技术可直接回收高温凝结水,最大限度地节约热能;高温凝结水精处理装置性能可靠、处理精度高,出水达到国家高压锅炉进水标准.应用高温凝结水精处理回收工艺每年公司可回收效益191.9万元,具有较高的经济价值和推广价值. 相似文献
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凝结水回收系统改造是了能降耗的效益工程,对回收的凝结水处理后进行再利用,避免了凝结水的浪费,本文对油田化学药剂厂凝结水回收系统的改造和改造后的经济效益进行了介绍。 相似文献
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针对部分净化厂锅炉燃料气消耗量大、凝结水回收率低、蒸汽放空量大、蒸汽凝结水现场跑冒滴漏等现状,重庆天然气净化总厂从对锅炉清灰、根据负荷变化及时调整蒸汽量、定期检查保温效果等方面加强节能经济运行管理;从加强蒸汽热量交换、低品质凝结水回收利用等方面进行节能技术改造。经现场实践证明,这些节能措施是可行的。另外,通过燃料气消耗量、凝结水回收率等现场数据的收集可看出蒸汽凝结水系统还有进一步节能的空间,可以从进一步减少泄漏、提高凝结水回收率、保障蒸汽凝结水品质等方面对蒸汽及凝结水系统进行节能挖潜。 相似文献
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介绍了炼油厂锅炉给水系统的概况及工艺流程,对锅炉给水系统存在的系统换热流程设计不合理、软化水低温热利用不足和除氧设备除氧效果差、蒸汽浪费严重等问题进行了较深入的分析和研究,并根据以上问题分别给出了详细的锅炉给水系统流程优化和除氧节能改造的技术方案,对整个系统进行了实际现场实施,得出了详尽的实验数据。数据分析表明上述技术方案取得了较好的生产效果和经济效益,验证分析和解决问题的正确性和有效性。 相似文献