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莱钢焦化厂精苯车间针对酸洗净化工艺酸碱消耗高的状况,采取了加大混合程度,变球形混合器为直形锐孔板混合器,改变酸洗反应器的内部结构,增加碱油反应器等措施,使酸耗由100kg/t轻苯降为65kg/t轻苯,碱耗由15kg/t轻苯以上降为9.5kg/t轻苯,三苯收率提高1.5%. 相似文献
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碱耗是氧化铝生产中的一项重要技术经济指标,在一定程度上反映着各氧化铝厂的生产工艺配置情况。技术经济指标优化程度。设备装备水平、运行状况和管理水平。碱耗是指每生产一吨氧化铝所耗用的纯碱的数量,用kg/t—AO表示,并分为化学损失和机械损失。在氧化铝实际生产中,优质矿石纯拜耳法生产氧化铝碱耗最低。一般为50—60kg/t—AO; 相似文献
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某炭浆厂处理量为250t/d,通过采用混合剂CZ助浸工艺,取得了较好的经济技术指标.金的浸出率由71.63%提高到95.07%,同时,氰化钠耗量由2.00kg/t矿降低到1.15kg/t矿,混合剂CZ耗量为0.20kg/ti.每年可为矿山降低药剂成本80万元以上,多增产黄金拆合人民币400多万元.生产实践证明,混合剂CZ助浸工艺是提高金的浸出率,降低生产成本的有效途径. 相似文献
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山西铝厂在解决120万t达标产薄弱环节中,增建了一组六逆流板式降膜蒸发器,其总换热面积为10014m^2,设计蒸发水量130t/h,汽耗0.3-0.33t/t,于1999年8月投入生产运行以来取得较好的技术经济指标,实践证明,氧化铝行业应用板式蒸发器能节能大量能源,降低生产成本。 相似文献
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浮选金精矿氰化前碱预处理,使氰化钠耗量由6kg/t降至3.1kg/t。氰化浸出前加碳质物的纯化剂煤油2 ̄4kg/t,金的浸出率由92.51%增至93.17%。含铜金精矿用氨氰化处理,铜的浸出率由29.41%降至23.51%,氰化钠耗量由4.5kg/t降至4.25kg/t。金精矿细磨氰化工艺中,采用适宜的搅拌强度,可以减少碱及氰化物的耗量。 相似文献
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分析了低温拜耳法氧化铝生产工艺中的管道化溶出器汽耗的影响因素,通过计算得出理论汽耗,找出了实际汽耗与理论汽耗之间的差距。结合拜耳法氧化铝生产物料特性,针对影响汽耗的因素,利用自蒸发器孔板闪蒸新技术,进行多方位改造和余热回收利用,降低了溶出器的汽耗,有效降低了氧化铝生产成本。 相似文献
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以游离碱,氢氧化钠的迁移率、电能消耗、电流效率、渗析槽电压、温度等经济、技术指标为目标函数,对制约双极性离子交换膜电渗析的重要变量进行了试验,其中包括:电流密度和碱液初始浓度等。结果表明,电能消耗(E/kWh/T)与电流效率(n/%),彼此成反比关系;游离碱氢氧化钠的初始浓度与电流密度是制约电能消耗与电流效率的主要参数;提高游离碱初始浓度,不仅有利于提高电流效率,也有利于减少电能消耗;但是,当游离碱初始浓度增加到2.0mol/L时,开始出现拐点,此后,电流效率略有下降,然而,电能消耗维持恒定。对于6级并联渗析槽而言,如果电流密度与游离碱初始浓度分别设定为:电流密度i=73.3mA/cm2、游离碱初始浓度C=2.0~2.5mol/L,那么电能消耗低于2500—3000kWh/t氢氧化钠溶液。 相似文献
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介绍了按照五步法降低氧化铝溶出汽耗的实践过程。五步法通过建立跨价值流的专业团队,对流程数据进行分析诊断,设定未来状态目标,通过制定战略实施计划并实施,然后总结完善前期工作并使之标准化、制度化,确保可持续改进,以此实现溶出汽耗的持续降低。经过实践,溶出汽耗由改善前1.034 t/t-AO降低到0.998 t/t-AO。 相似文献
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太钢一轧厂有三台加热炉(两台1200吨加热炉,一台800吨加热炉),均采用汽化冷却。冷却所产生的蒸汽量约13~14t/h(按开二备一计),长年放散,直接经济损失14.2万元/月,同时该蒸汽对厂房屋架造成严重锈蚀.而一轧厂的生产、生活又使用公司管网的蒸汽,冬季采暖4~5t/h,煤气炉、酸洗等6-8t/h,蒸箱、澡堂等用汽1t/h。如此,不但造成蒸汽的浪费,而且加剧了公司蒸汽紧张的状况。 相似文献
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从矿热炉极区功率密度、配矿原则和炉前操作制度三方面论述了锰硅合金低渣比冶炼工艺的技术要点。依据“高有功功率”矿热炉的设计思想,对6.3MVA锰硅电炉进行了技术改造。改造后的5.6MVA矿热炉冶炼Mn65Si17产品的生产技术经济指标为:入炉锰矿综合品位Mn为32%~33%,Al2O3含量小于13%的原料条件,Mn、Si回收率分别达到85%~88%和54%~57%,渣、铁比可控制在0.85左右,平均矿耗低于2.3t/t,冶炼电耗平均不超过4200kWh/t,日产量可达到31t以上。 相似文献
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1前言
碱金属在高炉冶炼中的危害很大,它不但能降低矿石的软化温度、引起球团矿的异常膨胀而严重粉化、强化焦炭的气化反应能力,使反应后强度急剧降低而分化,造成料柱透气性严重恶化,危及高炉冶炼的正常进行,同时碱金属粘附于炉墙上,既能使炉墙严重结瘤,又能直接破坏砖墙,涟钢高炉使用的原燃料中都含有一定数量的碱金属氧化钾(K2O)与氧化钠(Na2O),研究高炉中碱金属行为时,对于每冶炼一吨生铁由原燃料带人炉内的碱金属总量(kg)称为碱负荷,高炉工作者经常依据碱负荷的高低,来评价碱金属对高炉操作危害的大小。六号高炉(2200m^3)2005年6月,碱负荷为4.179kg/t铁,我国高炉生产中,大都考虑以5.0kg/t铁为界线。碱负荷在5.0kg/t以内,高炉生产正常。因此研究不同高炉炉料结构下的碱金属的循环与富集机理,并根据其采取措施,对高炉的高产稳顺、长寿有着十分重要的意义。 相似文献
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立足于相关理论和实际生产控制中积累的经验,制定了降低硝化-反硝化污水处理系统碱耗的方案,运用于实际生产,在确保出水水质达标的同时,使碱耗降低了22.16%。系统运行成本得到有效控制。 相似文献