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本文简述了攀钢雾化提钒后半钢温度和钒渣回收存在的问题,围绕提高半钢温度和钒渣回收率所进行的科研工作状况,分析其成功点和不足,并提出了进一步开展研究工作的设想。 相似文献
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工业试验结果表明:攀钢雾化提钒工艺采用收口度为10°、半钢出钢口为矩形(内口尺寸600×100mm、外口尺寸600×130mm)的新型半钢罐代替原直筒形、半钢出钢口为圆形(尺寸+150mm)的圆嘴半钢罐分离钒渣,可减少钒渣流失2.78%,相应提高铁水实物产渣率0.091%;缩短半钢分离时间5min左右,相应减少半钢在渣铁分离时的温降8.5℃以上。 相似文献
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针对攀钢生铁块资源枯竭,入炉铁水温度呈现逐月上升的趋势,铁水Si含量上升,且波动大,铁水钒含量降低和转炉提钒的工艺现状,通过对攀钢转炉提钒冷却工艺进行一系列的试验研究,提出了改进攀钢铁水转炉提钒工艺冷却制度的技术措施,生产表明,冷却制度改进后,钒渣品位≥17.5%,半钢残钒≤0.04%,钒回收率≥80.0%。半钢温度≥1280℃合格率≥75%;半钢C≥3.4%,合格率≥85%。 相似文献
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攀钢雾化提钒工艺中型水口提钒试验 总被引:2,自引:2,他引:0
攀钢雾化提钒工艺采用中型水口提钒,可使铁水平均雾化能力从小型水口的300~340t/h提高到400~450t/h,钒氧化率平均达到86.42%,碳烧损率平均为16.1%,平均温度为1325℃,碳含量平均为3.75%,余钒平均为0.042%的半钢和平均成分(%)为:V_2O_6>19.0,SiO_2 11.7,P<0.08,CaO<1.0,MFe≤20的钒渣。 相似文献
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研究了提钒弃渣返回雾化吹钒后,经过预热及还原焙烧的渣对半钢温度、铁水脱钒率、脱磷率、脱硫率及钒渣质量的影响规律。 相似文献
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为了解决提钒炉熔池搅拌能力不强造成的半钢残钒和炉渣中金属铁高的问题,在提钒转炉的含钒铁水提钒过程中采用环缝式底吹供气元件,设计了适用于铁水提钒的底吹工艺,开展了工业试验研究。通过调研发现,毛细管式透气砖在提钒炉使用过程中存在底吹搅拌强度不高,容易堵塞的问题,因此把毛细管式透气砖改为环缝式供气元件。在此基础上,利用数值模拟计算、冷态模拟试验确定出合适的提钒底吹和顶吹工艺模式,以此制定工业试验方案。数值模拟结果表明,随着底吹供气元件距炉底中心距离的增加,熔池死区面积比例增加,选取底吹元件最佳开孔位置在距离工作层中心0.45D处(D为熔池直径),能获得最佳的熔池搅拌效果。水模试验结果表明,在顶吹流量为11 000~15 400 m3/h条件下,合适的底吹供气强度为0.05~0.08 m3/(t·min)。工业试验结果表明,底吹工艺优化后,半钢中钒质量分数和碳质量分数平均值分别为0.033%和3.35%,分别比工艺优化前钒质量分数降低0.004%,碳质量分数提高0.1%;钒渣中氧化钒质量分数和金属铁质量分数平均值分别为18.99%和22.25%,较工艺优化前氧化钒质量分数增加0.67%,金属铁质量分数降低3%。由此说明工艺优化后,熔池搅拌条件改善,钒氧反应更充分。实践证明,环缝式底吹供气元件具有底吹强度大、维护容易、不易堵塞,安全可靠的特点,适用于提钒转炉铁水提钒工艺。 相似文献
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攀钢经过近两年的技术攻关,制定出先进的转炉提钒工艺,生产出优质钒渣和半钢,满足了钒渣的深加工和转炉炼钢工艺要求。从而克服了原来雾化提钒工艺的缺点,钒渣产量大幅度增加。目前,攀钢转炉提钒工艺的各项技术工艺指标已全面优化,半钢残钒达到0028%,比原指标下降0011%,达... 相似文献
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转炉提钒工艺的开发与优化 总被引:1,自引:0,他引:1
1 前言 攀钢于1972年开始采用独创的雾化法工艺提钒,但存在钒渣中TFe、MFe含量高,钒回收率低的问题。为提高钒渣产量,增强攀钢钒产品的市场竞争力,1995年攀钢对提钒工艺进行了重大技术变革,用 相似文献
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在实验室中测定了攀钢雾化提钒渣的基本物性,如熔化温度、粘度、表面张力和钒渣-半钢间的界面张力,并作了理论解释。这些实验结果将有助于改进提钒的吹炼工艺,并获得优质的钒渣。 相似文献
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本文分析了20t转炉的提钢工艺试验,试验表明,复吹提钒可加强熔池搅拌,加快反应速度,提高半钢含碳量,而且不粘氧枪,可提高钒渣质量。 相似文献
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对复吹提钒转炉底吹参数的应用情况研究,提出了最佳的底吹N2流量与压力,确保了提钒工序降低铁损0.4%、降低钒渣中的TFe含量2%以上,提高钒渣V2O5品位1.3%左右,并且半钢[C]相应高0.2%,残钒也降低。另外,复吹炉龄从1000-2000炉提高到4173炉。 相似文献
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针对转炉钒渣提钒预处理中,分离的金属铁(粒)夹带钒渣,造成钒渣流失的问题,研究了磁选回收筛上铁粒中矾渣的方法,减少了钒渣的损失,增大了预处理工艺的收率。同时,减少铁粒夹带钒渣量,提高了铁粒质量,更适于冶炼钒铁。 相似文献
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以承钢转炉提钒的生产实测数据为依据,根据质量、能量守恒及热力学原理,采用系统模化的方法,从操作、化学反应、冶金计量和热化学计量四个层次剖析提钒冶炼过程,建立了转炉提钒的工艺模型.该工艺模型包含冶金模型和热模型两个方面,由众多相关联的方程构成,可以根据各输入物料的用量、成分与温度等输入值,方便的求出各输出物料的收得量和成分等输出的预报值,或者根据要求的半钢和钒渣等输出条件来估算各种输入料的条件.经承钢提钒车间现场生产验证,该工艺模型能较准确的预报半钢、钒渣收得量和成分等,对提钒工艺操作有很好的指导作用. 相似文献