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箱式电阻炉的节能改造山东济南生建电机厂(济南250100)孙忠琪张广谟山东工业大学材料科学与工程学院朱瑞富我国目前热处理能耗水平为400~1000kWh/t,仅相当于欧美70年代的水平[1]。在服役设备中,重质砖炉衬的电炉仍占有相当大的比例。电炉的蓄... 相似文献
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电阻炉是铸造、热处理车间最基础的设备之一,其优点是热效率高,炉温易控制,对环境无污染,劳动条件好。炉体拱顶和供电系统是电阻炉设计中的两个关键部分。炉子的结构设计和施工,必须由有一定专业技术知识的人员和专门施工人员来完成。本文就自行设计重建的75kW箱式电阻?.. 相似文献
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我厂是专门生产滚动轴承的厂家 ,热处理车间淬火工段有上世纪 70年代购置的 3台箱式电阻炉RJX 4 5 9,其炉膛尺寸为 1 2 0 0mm× 6 0 0mm×5 0 0mm。由于年久失修 ,服役时间长 ,炉子的密封性能越来越差 ,炉温的均匀性也日趋下降。为此 ,我们决定对 3台电炉进行改造。1 改造措施 设备的改造首先选用保温性能良好的珍珠岩和纤维棉代替保温性能较差的硅藻土作为炉衬。在炉子的砌筑过程中 ,大量使用密度为 6 0 0kg/m3的轻质耐火砖作为炉墙、炉拱和炉底材料。在砌筑炉墙时 ,又在保温墙的背面贴一层 2 0mm厚的硅酸铝耐火纤维毡加强保温性能[… 相似文献
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某DT4E电磁纯铁零件真空退火后存在矫顽力超出设计要求的问题。针对此问题,对DT4E电磁纯铁进行了860~1150℃×4 h真空退火处理,研究了退火温度、磁性能测试试环尺寸以及原材料中杂质成分对其磁性能的影响。结果表明,随着退火温度的升高,磁感应强度B2500的变化呈“M”型,矫顽力Hc呈“V”型变化,最大磁导率μm与矫顽力Hc的变化趋势相反。最佳的真空退火温度为900℃,此时磁感应强度B2500为1.63 T,矫顽力Hc为25.19 A/m,最大磁导率μm为23.64 mH/m,满足设计要求,且磁环试件的规格尺寸对DT4E电磁纯铁磁性能的测量结果没有明显影响。原材料中杂质元素的含量对磁性能影响较大,当C含量较高时,磁导率下降,矫顽力升高,容易导致磁性能不合格。 相似文献
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通过工艺试验,摸索出电工纯铁(DT4C)与不锈钢真空钎焊制件的最佳加工工艺流程和退火的最佳工艺方案,使得制件真空退火后的磁性能满足GB6983技术要求. 相似文献
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箱式电阻炉炉衬结构的改进 总被引:1,自引:1,他引:0
箱式电阻炉能满足多种热处理工艺要求 ,是热处理车间广泛使用的加热设备。小型企业、乡镇企业已经充分认识到对工件进行热处理的重要性 ,许多热处理企业 (车间 )应运而生 ,箱式电阻炉成为首选的热处理设备 ,一般多为中温箱式电阻炉。但是因工人的操作技术水平不高 ,装炉、出炉时 ,工件经常与炉后墙、两侧炉墙磕碰 ,导致炉墙损坏 ,降低了箱式电阻炉的热效率 ,热量损失增加 ,甚至造成炉墙塌陷。手工操作时 ,稍有不甚 ,钩子将容易碰撞电炉丝 ,造成电炉丝损坏 ,若保护开关损坏 (有些企业甚至没有保护开关 ) ,极易出现操作人员触电事故。1 改进… 相似文献
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讨论了国家标准和航空标准中有关电磁纯铁退火工艺中冷却速度差异和退火加热设备规定的局限性,验证了相应标准在生产中的适用性. 相似文献
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用真空氢气退火炉对两个批次DT4C纯铁零件进行了高温退火试验,研究了1050~1150 ℃高温退火温度及不同冷却速度下零件尺寸及矫顽力的变化。结果表明,当采用1050~1150 ℃高温退火后能明显降低矫顽力,但零件外圆尺寸发生不规则变化,最大收缩率在0.20%左右,最大膨胀率在0.27%左右。矫顽力不合格的零件如尺寸误差能合要求的,可采用1050~1150 ℃退火降低矫顽力。矫顽力不合格的原材料,先要对毛坯料进行1050~1150 ℃高温退火,再对机加工后零件进行900 ℃中温去应力退火。采用1050~1150 ℃高温退火时,可以将1120 ℃→900 ℃过程的冷却速度提高至120 ℃/h,以缩短零件的处理周期。 相似文献
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本文从炉型结构、退火工艺、生产效率及质量等方面比较分析了气垫炉与箱式退火炉的差异性,为不同产品的后续退火热处理生产提供有益的建议。 相似文献
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可锻铸铁退火工艺改进 总被引:4,自引:0,他引:4
针对可锻铸铁退火周期长、石墨粗大、碳化物消除不彻底、退火工件力学性能低和使用寿命短的问题,对它的退火工艺进行了改进。结果表明,可锻铸铁铸件新的石墨化退火工艺比传统工艺时间缩短约50%,并获得了石墨核心多、晶粒细小均匀以及无碳化物的显微组织,其综合力学性能超过了现行国际标准规定。 相似文献
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