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乙烯裂解炉对流段原料预热翅片管开裂原因分析及对策 总被引:2,自引:0,他引:2
分析了造成乙烯装置裂解炉翅片管开裂的原因 ,并在实际生产、维修和设计中采取了相应的对策 ,消除了再次发生类似问题的可能性 相似文献
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本文分析了壳牌Shell粉煤气化制甲醇项目中氨洗涤塔入口316L不锈钢管线与Q345(16Mn,以下均称16Mn)低合金钢带颈法兰焊缝处反复出现裂纹的原因,并介绍了正确的返修工艺,同时对检修过程中发现的问题进行了总结。 相似文献
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某公司300 kt/a乙烯装置裂解炉管线破裂,导致裂解气外泄引发局部火灾。经分析管线破裂的原因为应力超限。采取调整管道支吊架,重新分布管系荷载,改变管道局部应力等方案,实施后管线运行平稳,再没有发生破裂现象。 相似文献
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蒋学良 《化学工业与工程技术》2003,24(2):38-40
对发生失效破裂的炉管进行了宏观形貌分析、断口形貌分析、金相分析、有限元应力分析等 ,得出导致炉管破裂的主要原因是炉管在制造过程中产生缺陷引起的应力集中和特定的腐蚀环境共同作用下产生应力腐蚀断裂。 相似文献
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对P91钢和TP347H钢焊接接头在焊态和720℃、760℃、800℃和1050℃×2h空冷等焊后热处理工艺下的试样进行了拉伸、弯曲、冲击、硬度等常规力学性能试验和高温持久强度试验研究。研究结果表明,合适的热处理规范可以提高P91+TP347H异种钢焊接接头的拉伸及弯曲性能,对冲击性能及硬度没有大的影响。经热处理后的焊接接头试样比未经热处理的具有更好的高温持久性能。得出了P91+TFr347H异种钢焊接的最佳工艺方案是采用TIG焊,并进行焊前预热和焊后760℃×2h空冷时效处理。 相似文献
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分析了双相不锈钢00Cr18Ni5Mo3Si2作为氨碱厂热母液蒸馏塔预热段的材料,在使用过程中遭受严重的应力腐蚀破坏的原因,并对解决此问题的方案进行了总结和探索。 相似文献
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石化装置中,异种钢连接常见。在高温工况下,异种钢管道焊接焊缝质量要求高,管道强度及管道应力应满足高温工况条件,控制不好焊缝处易发生开裂。结合高温异种钢管道焊缝开裂的实际案例,分析开裂原因,并提出处理方案,即高温工况下,异种钢通过法兰连接,但应核算异种钢法兰密封面的膨胀量。 相似文献
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在石油化工装置中,应力腐蚀导致焊缝开裂是比较常见的材料破坏现象之一,特别是在锅炉、压力容器等设备上更为常见。许多研究人员对应力腐蚀的机理、应力腐蚀产生所具备的条件和环境等方面做了大量的研究。通过大量的实践和实验发现,低碳钢和低合金钢材料在苛性碱溶液、氨溶液、含H2S的溶液、 相似文献
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近年来原油价格不断攀升,造成目前市场上石脑油价格高于LPG的价格。为充分发挥炼油化工一体化的优势,炼油装置可提供部分气相原料用于裂解。根据燕山乙烯装置的实际情况,目前乙烯装置仅有2台裂解炉裂解气体原料。为解决此问题,在新区裂解炉中选择1台进行原料适应性改造,使之具有裂解气体原料的能力。 相似文献
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近年来,在技术日渐进步的过程中,工艺管线焊接技术越发多样,在涉及管道焊接作业时,可通过对比多种焊接工艺的优缺点,选择恰当的焊接工艺,满足焊接的质量标准。为在管线焊接的过程中选择恰当的工艺和标准,应在管线焊接时组织专人做好工作量的量化分析,根据量化分析结果来进行焊接工艺流程、参数等的调整和优化,提高焊接操作的整体水平。基于此,本文分析了几种的管线焊接工艺,开展了焊接工作量的量化分析,可以给实际的焊接作业开展提供借鉴。 相似文献
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