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提出了建(构)筑物沉降观测的必要性,总结了基准点布设、观测点的设置、观测周期以及对仪器设备人员的要求。 相似文献
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概述了对弧精度的重要性及国内规范要求,分析了阶梯型对弧样板的不足和在对弧操作中对辊列的影响,提出了提高对弧精度的几条措施。 相似文献
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冶钢集团公司从瑞士ABB公司引进的60t超高功率直流电孤炉,它在炼钢过程中运行不稳定,电极频繁短路,电流波动大,产生大量的高次谐波和无功冲击引起了电网电压波动,有功冲击引起频率变化,大量的谐波注入系统将严重影响供电质量,造成用电设备的损耗增加同时还引起噪音、振动等。而且60t大容量直流电弧炉的负载快速波动,还会引起电压闪变,为了对上述电网公害进行抑制,我公司在引进60t超高功率直流电弧炉的同时,还引进了该公司的稳弧器对谐波及其无功功率进行动态补偿。1稳弧器的组成稳弧器是由4个调谐滤波器和晶闸管控… 相似文献
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保证连铸机对弧精度的技术 总被引:3,自引:1,他引:2
结晶器铜板表面与各导辊顶部的包络线精度即对弧精度以及各导辊的辊缝精度构成了辊列的主要精度。影响辊列对弧精度的主要原因是扇形段(SEG)刚性劣化,SEG机内安装与维护不良,SEG机外对中及对弧样板精度有偏差以及全线对弧周期管理不当等。宝钢连铸机投产6年后曾一度精度劣化,采取有效措施后,使全线对弧精度≤0.5mm的比率达到了92%以上。 相似文献
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介绍了东鞍山烧结厂360m^2烧结机骨架的安装和调试过程,包括:基准点、水准点及中心线的设定;骨架底板的安装和检测等。 相似文献
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常见的单相接地故障处理方法有消弧补偿法和触点消弧法,消弧线圈补偿法适用于临时性接地故障;而触点消弧法则适用于处理永久性单相接地故障。文章针对6~35 k V中性点非有效接地系统的问题,MXJD单相接地故障管理系统整合了两种接地方式的优点,很好的解决了故障选线的准确率问题,并提供灵活、快速、有效的故障处理手段。 相似文献
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1工艺特点1.1初炼炉工艺要点(1)高功率、高电压、长电弧。该电炉.额定功率25MVA.最高可达30MVA.可连续超载1h。冶炼过程采用高功率.高电压.长电弧.使电炉功率因素大大增强,促使炉料快速熔化。(2)泡沫渣长弧埋弧操作。冶炼过程采购泡沫渣长弧埋弧操作,炉前自动流渣 相似文献
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采用热光弹法对弧形小方坯结晶器的热应力进行了研究。结果表明:内弧、外弧、侧面均在液面下200mm处应力最大,并且值得注意的是结晶器的内弧在下部出现应力的二次峰值。此研究结果为结晶器的优化设计提供了科学的依据。 相似文献
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等离子弧热喷焊技术的发展与现状 总被引:5,自引:0,他引:5
等离子弧热喷焊技术是一种以等离子弧为热源,以一定成分的合金粉末作为填充金属的表面强化技术。近年来,等离子弧热喷焊技术研究在设备、控制和应用材料几方面都取得了长足的进展。本文介绍了等离子弧热喷焊技术的发展现状和前景。 相似文献
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申德军 《有色冶金设计与研究》2004,25(3):18-22
康桥绿城住宅小区规划设计以整体社会效益、经济效益与环境效益三者统一为基准点,着意创造一个优质的生态环境,为居民提供一个都市中的自然优美、舒适便捷、卫生安全的怡然栖息之地。 相似文献
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通过对430不锈钢连铸板坯存在横裂缺陷的试样进行低倍检验、金相检验及韧脆转变温度测定,确定铁素体晶界上大量的碳化物析出相加速裂纹的扩展,致使铸坯更容易发生脆性断裂。提出相应的工艺控制措施:提高铸机的对弧精度,足辊出口对弧精度为0.5mm,零段出口对弧精度为0.33 mm,一段出口对弧精度为0.27mm;板坯在500℃附近快速冷却,避免脆性相的产生;要求wC+wN小于0.03%;铸坯采用带温修磨,修磨温度控制到120℃以上,1周内完成铸坯的转序、轧制。对优化工艺进行工业试验得出,430板坯横裂缺陷得到了有效控制,杜绝了因板坯横裂引起的热轧断带事故及钢带孔洞缺陷,工艺措施效果显著。 相似文献
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描述了首次将等离子体阴概念运用到大功率直流大弧流实心阴极等离子体炬的实验结果。用重500g,,掺2%氧钇,表面积为6cm^2的钨阴极,实现了2-3kA稳定的扩散型阴极弧根放电,在空气中弧长为100-200mm,弧压100-200V,弧电压波动小于5%。 相似文献
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外部电网或内部电网故障会导致电压暂降或短时中断,造成设备跳闸,给企业生产带来极大影响。通过对电压暂降的成因及对敏感设备的影响分析,提出了采用快速涡流驱动高速开关、区内外短路电压暂降治理、零损耗限流技术及主动干预型消弧选线技术等治理措施,并详细论述了其工作原理。采用电压暂降治理关键技术可将电压暂降持续时间压缩在20 ms(周波级)内,可有效避免敏感设备停运。 相似文献
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介绍了明弧堆焊的原理和特点,针对连铸辊使用工况和失效形式,合理设计和制定了明弧堆焊材料与工艺,对不同焊后热处理的试样进行了组织,机械性能和耐磨性等试验分析,结果表明,1^#试样的综合性能最好,更适合于连铸辊的实际工况要求。使用结果表明,明弧堆焊连铸辊使用寿命是埋弧堆焊连铸辊使用寿命的2倍以上。 相似文献