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因汽轮机汽封泄漏蒸汽进入汽轮机轴承箱,导致润滑油进水,汽轮机轴瓦和轴颈严重磨损,文章对汽封漏汽进入轴承箱的原因进行分析,在此基础上提出三项改造措施,并对部分改造和完全改造后的效果进行对比验证。 相似文献
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本文根据本厂空分空压机用汽轮机油系统进水事故,从设备结构,运行状况,并与本厂合成循环汽轮机进行对比,推断导致润滑油进水的主要原因,并有针对性的提出治理方案。 相似文献
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齐鲁二化氮压机组C/T153是供应450kt乙烯装置用氮气的核心设备。自1986年该汽轮机投运以来,一直运行良好。但近年来该机组润滑油系统带水较多,特别是在冬季运行中更是带水严重。润滑油箱底部有较多的积水存在,不但对润滑油的性能带来严重影响,而且直接威胁机组的安全运行,每次大修都需要更换润滑油,还造成了润滑油的浪费,对机组的长周期经济运行不利。汽轮机的迷宫密封齿由于多年连续运行有一定的磨损,密封效果变差,造成泄漏蒸汽量增多。虽然迷宫密封的外层与轴承相邻处有密封氮气,但由于蒸汽泄漏量大,仍有少部… 相似文献
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高压轴封漏汽是小汽轮机运行中经常遇到的问题,它会使油质恶化,除直接影响润滑性能外,还会引起调节系统动作迟缓,机组负荷摆动以及导致系统元件卡涩,动作失灵等故障,严重威胁着机组的安全运行。本文对高压轴封漏汽缺陷的主要原因进行了分析,并提出了减小汽封间隙及改变动、静部分材质等措施,避免了油中带水,保证了油质,成功地解决了高压轴封漏汽的问题,奠定了安全运行的基础。 相似文献
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为缩短机组试运周期,使汽轮机润滑油清洁度早日达到要求,对汽轮机润滑油循环采用了新的工艺,说明了进行系统碱洗的必要性,并将先碱洗、水冲洗再投入大流量滤油设备的方法运用到实践当中,取得了明显的效果,为缩短滤油时间提供了一定的经验。 相似文献
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针对合成气压缩机的驱动汽轮机5EH-6BD轴振动异常的现象,对引起汽轮机轴振动故障的可能原因(负荷变化、转速波动、轴振动监测仪表故障、轴系对中不良、油膜振荡等)进行分析与排查,并结合汽轮机的安装和运行历史记录,最终推断此次汽轮机轴振动异常的原因是转子不平衡,经拆检证实了该推断,为及时、准确处理故障提供了理论指导。 相似文献
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汽轮机油中带水原因分析及解决方案 总被引:1,自引:0,他引:1
汽轮机油中带水严重时会危急汽轮机组安全稳定运行,为此分析了汽封间隙大、排烟系统、轴封套汽缸轴承室负压等可能引起油中带水的原因,并分别提出了相应的改进办法。 相似文献
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润滑油品质劣化引起汽轮机及压缩机轴瓦腐蚀及漆膜形成。针对原料气压缩机组出现的轴瓦腐蚀及瓦块结焦油泥情况,进行原因查找,通过对润滑油进行非常规化验,增加润滑油旋转氧弹值、泡沫特性、漆膜倾向性、抗氧剂等指标,发现润滑油品质已劣化,对不合格指标进行分析,确认了机组轴瓦腐蚀及润滑油漆膜形成的原因。润滑油泡沫特性指标恶化导致了轴瓦的气蚀,润滑油抗氧剂耗尽及漆膜倾向性指标恶化导致润滑油油泥产生及轴瓦结焦。润滑油不能无限期使用,在使用一定期限后,需进行非常规化验,当润滑油质劣化时应进行更换。 相似文献
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通过对锅炉给水泵(54-P-101A、B、C、D)润滑油带水原因进行分析,找出主要原因并制定解决措施,消除了影响锅炉给水泵正常运行的事故隐患,确保乙烯装置的安全、平稳、长周期运行。 相似文献
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1 概述 汽轮机转子轴颈在运行中处于很重要的位置,其加工精度要求非常严格.根据标准,轴颈表面粗糙度要求达到Ra 0.4,对轴线的不同轴度≤0.025 mm,椭圆度≤0.02 mm,圆锥度≤0.02 mm,轴颈的径向跳动≤0.02 mm.轴颈表面损伤原因包括汽轮机油不清洁(含有沙粒、铁屑、水分等),轴瓦间隙不合适,运行中出现润滑油中断,轴电流腐蚀,汽轮机振动等. 相似文献
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在电厂给水泵汽轮机系统中,润滑油冷却器泄漏会导致油侧进水,影响机组的安全运行。针对某电厂润滑油冷却器铜管泄露现象,采用氦气查漏试验、涡流检测及宏观检查等多种方法分析发现,铜管泄露原因是折流支撑板处产生的凹陷引起。查明润滑油冷却器铜管泄露的原因并进行排除,才能保证润滑油冷却器安全稳定运行。 相似文献
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分析离心压缩机油系统进水原因,认为主要是汽轮机汽封漏气较大,汽封疏水从汽封体较低部位一个孔排出,提出防止油系统进水的措施与方法。 相似文献