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湖北省化工厂盐厂制盐车间第三组15万吨/年真空制盐装置于1988年4月试车投产。该装置Ⅰ、Ⅱ效为BFe30—1—1/A3衬里,Ⅲ、Ⅳ效为00Cr17Ni14M03/A衬里,复合层均厚2mm。原设计为净化卤水进罐,并安装有喷淋刷罐管线,刷罐周期为15天/次。由于卤水未经净化入罐,故制盐车间原有的第一组15万吨/年和第二组12万吨/年制盐装置的刷罐周期都是5天。 相似文献
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制盐生产从平锅制盐发展到真空多效制盐和热压制盐。其发展过程是先进的节能技术和高水平的科学技术的合作。而优良的材质为它的发展创造了条件。但由于盐水的强腐蚀性,一般的材质不能满足生产需要。因此在制盐系统大量采用超低碳不锈钢,但在生产过程中仍然存在腐蚀现象。下面,就我厂30万吨/年真空制盐装置运行中出现的问题作初步的探讨。目超低碳不锈钢在我厂的使用及出现的问题我厂3O万吨/年制盐系统干1994年9月23日一次试车成功。生产之初,制盐系统的主要蒸发设备多采用超低碳不锈钢,其余设备、管道基本为普通也用c随着生产的进… 相似文献
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制盐一厂(原八车间)是全国最老的真空制盐基地之一。1984年扩建成盐电联产机械化生产流水线。原有两套真空制盐设备:小真空五万吨于1965年建成投产,1988年停产改建三十万吨;大真空十万吨,1970年建成投产至今。 制盐一厂在1988~1990年期间,面临着设备新老交替,维持生产的十万吨设备更加陈旧老化,故障频繁,煤质差,电力紧等困 相似文献
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广州军区七○七厂一九九○年设计、制作的12万吨真空制盐设备的蒸发室,采用铬镍奥氏体不诱钢塞焊衬里。虽该钢不如B30合金具有优良的抗氯化物介质腐蚀的性能,但价格便宜,工艺简单,在我厂十多年的使用中效果明显,本次技改工程依然按原工艺略加修改付于实施。 相似文献
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在我国已建成的真空制盐生产中,由于卤水的组分以及温度、压力、液面的变化与波动,常常在蒸发室液面交界处结大块盐。而且罐壁内表面越粗糙,盐垢的附着力越大,盐块也越厚。在现生产中大块盐对生产的危害极大。如不设法解决,生产就无法正常运行。工艺指标和自动调节的实现也自然更困难了。1977年我所担负自贡张化厂10万吨/年真空制盐工程施工设计时,在已加工的碳钢蒸发室内,设计了一种较为合理的铜镍合金衬里结构。经施工单位严格 相似文献
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我厂6万吨/年和9万吨/年真空制盐设备,分别于1981年12月30日和1984年6月30日试车投产,其原料卤水全系我厂自产黑卤。原卤经空气吹出—氯气氧化—石灰—硫代硫酸钠还原净化处理,以除去硫化氢。净化处理后黑卤成份详见表一。净化卤水同时供两套真空制盐使用,但两套真空制盐设备的腐蚀情况却大不相同。造成腐蚀的原因是多方面的,本文着重从制盐 相似文献
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自贡市张家坝制盐化工厂10万吨/年热泵制盐改造工程,系引进瑞士苏尔寿埃舍尔维斯公司热泵制盐技术。该工程主厂房(含包装)靠近现有真空制盐车间东面,拆除原车间旧建筑物新建。经过工程地质勘察后,查明靠近真空制盐车间即Ⅰ—Ⅰ′剖面基岩埋藏较深,再往东靠近厂区 相似文献
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一、工厂概况四川省五通桥盐厂建厂至今已三十余年。解放初期,年产盐量仅五万吨左右,且生产工艺落后,设备简陋。于1966年采用先进的真空制盐技术,建成和投产了一套年设计能力3.5万吨/年(后改造成5万吨/年)的内加热式强制循环真空制盐设备。1971年,扩建了一套年设计能力10万吨/年的外加热式强制循环真空制盐设备。同时还建设了一个年15万吨采卤能力的罗城矿山和输卤设备。在此之后,又相继建成和投产了三套(一套2.5万吨/年,一套5万吨/年,一套10万吨/年)真空制盐 相似文献
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1986年底,我矿经湖南省经计委批准,将原制盐生产装置进行技术改造,扩建为年产10万吨精盐。扩建工程设计由轻工部长沙设计院和长沙有色冶金设计研究院共同承担设计。10万吨制盐工程投产后,使我矿取得了良好的经济效益。现将我矿10万吨真空制盐装置技改情况简介如下。 一、蒸发工艺的改进 1.蒸发罐 蒸发罐传热面积480m~2,加热管φ45×3-6500mm,586根,蒸发室直径Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ效3m,Ⅳ效φ3.6m,蒸发室直筒高度为8m,上循环管直径(出口)φ1m,水平切线进蒸发室,下循环管直径φ0.9m,蒸发室内衬不锈钢δ=2.5mm,材质1Cr18Ni9,加热管 相似文献
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目前邓关盐厂黑卤脱硫净化工艺已经成功并投产;年产四万吨的黑卤真空制盐车间已经建成。同时,自贡井盐设研所“黑卤真空制盐试验”已获成功。这标志着邓关黑卤制盐工艺即将进入新的阶段。为此,有必要对邓关黑卤平锅制盐工艺作一小结,并给予适当的评价。同时也使将来黑卤真空制盐生产工艺技术指标有所参照对比。邓关黑卤常压蒸发结晶工艺流程为:黑卤 相似文献
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为了进一步降低制盐能耗,达到或接近世界先进的制盐蒸发热经济(3.0)水平,我所在舒平盐厂3万吨/年真空制盐装置上,重点进行了卤水预热工艺、设备及防垢等工业性试验考察。 相似文献
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轴向进料在我厂生产实际中的运用四川自贡市自井盐厂何利伟关键词:制盐工艺,轴向进料我厂真空制盐技改工程,年设计能力为18万吨,决定采用轴向进料方式。本文着重介绍我厂is万吨/年真空制盐设备一次性投料试产成功,运行一月后,轴向进料方式在我厂是适用的。1设... 相似文献
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本文结合8万吨/年规模真空制盐生产的实践,有计划性进行了局部改造和改进。如加高蒸发室、罐壁衬里、改造真空系统、改造洗盐系统,换用耐蚀泵阀,换用节能电动机等,提高了产量和质量,降低了成本,取得了较好的经济效益。 相似文献
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根据当前国内外真空制盐冷凝水热量回收的工艺流程情况。并结合我厂具体特点,于78年底,对10万吨/年的外加热式强制循环真空制盐蒸发设备的冷凝水工艺流程进行了改造。改造后,在提高热经济、增大蒸发强度、提高蒸发效率、挖掘设备生产潜力等方面,已收到显著效果。 相似文献
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采用白箱模型对10万吨/年多效蒸发真空制盐装置的蒸发过程进行了分析。结果表明,损主要集中在加热室、卤水进蒸发罐时的混合过程以及卤水的沸腾。进料卤水与罐中卤水的混合损也不可忽视。 相似文献
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采用白箱模型对10万吨.年多效蒸发真空制盐装置的蒸发过程进行了Yong分析。结果表明,Yong损主要集中在加热室、卤水进蒸发罐时的混合过程以及卤水的沸腾,进料卤水罐中卤水的混合Yong损也不可忽视。 相似文献