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第三代催化裂化干气制乙苯技术的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍国内开发的第三代催化裂化干气制乙苯技术在中国石油天然气股份有限公司锦西石化分公司的工业应用情况。该技术反应部分采用气相烷基化与液相烷基转移相结合的反应工艺,烷基转移反应温度降到220~260℃,有效降低乙苯生产能耗,延长了催化剂寿命,乙苯中二甲苯质量分数降到1 000μg/g以下;通过干气脱丙烯,有效降低了苯耗和能耗,并进一步减少了二甲苯生成量;通过尾气低温吸收,使尾气中苯回收率达99%以上;并优化换热流程,实现能量综合利用。装置运行结果表明,各指标均达到/超过设计及技术指标。与纯乙烯法生产乙苯相比,催化裂化干气制乙苯第三代技术具有明显的原料成本优势和很强的竞争力。 相似文献
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我国现有炼油生产装置催化裂化能力已达60Mt/a,每年副产干气至少2Mt以上,其中含0.3~0.5Mt的乙烯资源没有获得很好利用。而国内苯乙烯却长期供不应求,绝大部分尚依赖进口。 相似文献
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催化蒸馏法干气制乙苯工艺的研究 总被引:12,自引:3,他引:12
研究了改性β沸石催化剂上催化蒸馏法干气制乙苯的工艺过程 ,考察了各工艺参数对烷基化反应的影响 ,提出了适宜的工艺条件 :催化剂装填体积分数 2 0 % ,乙烯质量空速 0 2 87h- 1 ,进料苯烯摩尔比≥ 2 5 ,反应压力≥ 2 0MPa ,反应温度 14 0~ 180℃ ,干气乙烯体积分数≥ 12 %。此时乙烯转化率可达 95 %以上 ,乙苯选择性大于 95 % ,烷基化反应基本无二甲苯生成 相似文献
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介绍了济南炼油厂 1.4 Mt/a重油催化裂化装置首次开工就实现平稳运行572天的成功经验,并与该厂0.8 Mt/a重油催化裂化装置运行情况作了比较。前者在设计时采用了同轴-串联两段再生工艺、新型旋风分离器、新型电液滑阀、新型催化剂Orbit-3000和无龟甲网衬里等先进工艺,以及新型设备和材料;在运行中注意设备维护和监测,优化操作参数,注意科学管理,实现了安稳长运行的目标。 相似文献
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中海油东方石化有限责任公司采用气相法干气制乙苯(SGEB)技术,新建一套120 kt/a乙苯装置,该技术采用烷基化及烷基转移催化剂、五段层式绝热固定床烷基化反应器、催化裂解干气脱丙烯系统、丙苯塔和脱非芳塔等,使得工艺流程简化,投资省,能耗低。装置以催化裂解干气和外购苯为原料,产品乙苯纯度(w)为99.84%,二甲苯质量分数为0.06%,乙烯转化率为98.94%,二乙苯转化率为74.70%,具有较好的经济效益。 相似文献
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催化裂化干气制氢新工艺的工业应用 总被引:3,自引:0,他引:3
论述了中石化清江石化有限责任公司制氢装置工艺路线的选择;详述工业应用过程中相关工艺条件的操作控制经验,并对存在的问题提出改进建议;催化裂化干气、水蒸气转化制氢工艺工业应用结果表明,该工艺在原料气烯烃体积分数为14.1%,硫质量分数小于200μg/g时,所产氢气纯度大于99.9%。利用催化裂化干气作制氢原料与轻油为原料相比可大幅度降低氢气成本,该厂按全年开工8000h,满负荷5000m^3/h运行计,比原来用电解氢,节约制氢成本2400万元/a。 相似文献
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重油催化裂化干气氢提纯技术的开发 总被引:3,自引:0,他引:3
石家庄炼油厂和西南化工研究设计院合作开发的中国石化系统第一套利用变压吸附技术进行RFCC干气氢提纯工业试生产装置一年的平稳运行说明:提纯后产品氢纯度达99.9%,回收率大于85%;操作简便灵活;装置负荷弹性裕度大;经济效益显著。实践证明它是一项富有吸引力的新工艺,为重油催化裂化装置的挖潜增效展示了美好的前景。 相似文献
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介绍国内第一套110 kt/a浅冷油吸收法催化干气回收乙烯装置工业试运行情况,分析存在的问题,提出解决措施。装置标定结果表明,运行工况良好,效益明显。 相似文献
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装置大型化会带来巨大的经济效益 ,是发展的必然趋势。镇海炼油化工股份有限公司 3 .0Mt/a催化裂化装置是我国目前单套规模最大的装置。介绍了该装置设计中面临大型化的一系列技术及工程难题 ;对装置一年多的运行结果做了概括的总结分析 ,该装置 2 0 0 0年轻液体收率达 86 .2 % ,干气产率 3 .39% 相似文献
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催化裂化干气的加工与综合利用 总被引:4,自引:0,他引:4
分析了催化裂化干气的特点,论述了催化裂化干气的加工与综合利用技术,如加氢精制、氢气回收、烯烃回收与利用等,并提出了催化裂化干气综合利用的组合工艺和选择原则。 相似文献