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煤氧—直流电炉炼钢新工艺的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
本文提出了煤氧-直流电炉炼钢新工艺,并对该工艺的关键技术:煤氧熔化废钢进行了试验研究。结果表明:电炉煤氧枪技术已经发展到一个新的阶段;煤氧-直流电炉炼负新工艺,对我国电炉改造具有一定意义。 相似文献
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在衡钢30t电炉上采用炉壁氧枪、油氧枪技术,提高了电炉的用氧水平,电炉电耗降低67kWh/t,全程冶炼时间缩短21min,冶炼成本下降15.16元/t。 相似文献
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本文阐述了炼钢电弧炉煤氧喷吹助熔技术节电机理,从理论上对该技术在电炉炼钢中的节电效果进行了探讨。文章认为,煤氧枪的结构,煤氧枪在炉墙上的布置与传动机构,煤氧比,工艺检测控制装置,是该技术成功的关键。煤氧喷吹助熔技术是立足我国能源特点的电炉强化冶炼新技术,是电炉节电、节能、增产新技术。该技术具有广泛地推广价值。 相似文献
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本文重点介绍了广钢电炉厂DC60t电炉使用油氧烧嘴-拉瓦尔烧嘴的新技术,采用此技术取得的显著效益及电炉吹氧技术的发展趋势。 相似文献
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对电炉内燃式煤氧枪助熔技术进行了研究。结果表明,内燃式煤氧枪的各项技术指标均优于外燃式煤氧枪,其电耗降低40kWh/t,冶炼时间缩短18min。内燃式煤氧枪技术的应用对电炉进一步降低能耗有一定意义。 相似文献
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在电炉外燃式煤氧枪的研究应用基础上,进行了内燃式煤氧枪的研究开发。试验结果表明:其综合性能优于外燃式煤氧枪,最佳工况为:氧煤比1.60 ̄1.76Nm^3/kg,一次氧/二次氧等于3,一次燃烧区长度140mm,内燃式煤氧枪装设自动点火器,有利于在电炉熔化期提前发挥作用。 相似文献
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由于电,煤差价的缘故,一些电炉炼钢厂采用氧-燃喷枪提供部份电炉生产所需的热能。事实上,在大多数情况下,应用氧-燃技术既可节约能源又可改进工艺。氧-燃喷枪还可应用于钢包和炉体预热。 相似文献
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介绍了广州珠江钢铁有限责任公司2#电炉氧枪系统控制功能的优化。由于原有控制系统氧枪布置不够合理,严重制约了2#电炉产能和效率的提高。为了进一步降低2#电炉的冶炼成本、提高冶炼效率,对2#电炉氧枪系统控制功能进行了优化,自行设计和安装了五号氧枪。生产实践证明,五号氧枪控制系统运行稳定可靠,达到了降低电耗和电极消耗、缩短冶炼周期的目的。 相似文献
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简要介绍了国内第一套电炉煤氧喷吹强化电炉冶炼生产线的设备改造及工艺改进情况,使唐钢电炉钢冶炼电耗实现了“破五进四”的奋斗目标,达到484kwh/t的同类炉型国内先进水平,取得了较好的经济效益。 相似文献
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通过对50T电炉热装铁水的实践研究,优化电炉用氧、泡沫渣、炉底吹氩、装入制度等操作工艺,达到提高电炉经济技术指标的目的。 相似文献
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本文叙述了电弧炉炼钢直接用煤氧技术,总结了煤气枪助熔技术、K-ES电炉新工艺和喷煤氧造泡沫渣操作工艺。结合长期从事煤氧枪研究的经验,从理论上分析了“煤氧电炉”的可行性,并阐明了煤氧推广的意义和煤氧炼钢的发展前景。 相似文献
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对影响不锈钢电炉冶炼电耗的主要因素进行了理论分析.降低电炉冶炼电耗的有效途径主要是优化供电曲线、合理用氧、优化铁水热装技术以及缩短冶炼周期.优化供电曲线,可以提高电炉变压器利用率和电炉电能利用率;优化不锈钢电炉吹氧技术,能够提高电炉化学能输入;优化电炉铁水热装技术,可以有效利用物理热和化学热;缩短电炉冶炼周期,可以减少热能损失.不锈钢分公司不锈钢电炉中应用冶炼电耗综合控制方法,有效降低了冶炼电耗,提高了电炉生产率. 相似文献
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文章论述了顶吹氧电炉冶炼新工艺的技术特点、工艺流程、钢水终点状况和工艺指标.该工艺结合了电炉的电极加热技术和转炉的顶部吹氧技术,并采用了新装备以解决电炉冶炼原料结构多样的问题,更好地适应了大比例加入铁水的冶炼情况,为电炉冶炼提供了新思路. 相似文献